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相似文献
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1.
张彤  蒋祥华 《小氮肥》2001,29(4):15-16
我厂2.7MPa碳丙脱碳1^#系统是化四院二版通用设计,公称能力为4万t/a合成氨,于1991年投运。几年来,由于生产规模的不断扩大和尿素技术进步的加快,该装置也通过不断的技术改造,达到6万t/a合成氨的生产能力。1998年底,由于市场形势的变化,我厂决定把1^#系统生产能力扩大为10万t/a合成氨,并全部由碳铵转产为尿素,这样势必要对脱碳装置进行扩产改造。从1999年初起,我们投资了230多万元,对2.7MPa脱碳装置进行了技术改造。同年5月改造后的装置投入运行,不仅通过了1^#系统全部16.5机(折4M8机)生产,而且各项消耗也大幅下降,取得了令人满意的效果。  相似文献   

2.
我公司现有2套合成氨生产系统,年产氨醇38万t、尿素42万t。造气因两个系统相距较远,被划分为二个供气车间,装置现有φ2610造气炉18台、φ2800造气炉7台。1^#系统常开11台造气炉,备用炉3台;2^#系统(供气二车间)常开10台造气炉,备用炉1台,以大块煤、小粒煤和焦炭为主要原料。[第一段]  相似文献   

3.
我厂2.7MPa碳丙脱碳1^#系统是化四院二版通用设计,公称能力4万/a合成氨,于1991年投运。几年来,由于生产规模的不断扩大和尿素技术进步的加快,该装置也通过不断的技术改造,达到6万t/a合成氨的生产力。1998年底,由于市场形势的变化,我厂决定把1^#系统生产能力扩大为10万t/a合成氨,并全部由碳铵转产为尿素,这样势必要对脱碳装置进行扩产改造。从1999年初起,我们投资了230多万元,对2.7MPa脱碳装置进行了技术改造。同年5月改造后的装置投入运行,不仅通过了1^#系统全部16.5机(折4M8机)生产,而且各项消耗也大幅下降,取得了令人满意的效果。  相似文献   

4.
陈飞  王永全 《小氮肥》2004,32(8):7-9
山东恒通化工股份有限公司化肥厂有2套水溶液全循环法尿素生产装置,原设计生产能力为4万t/a和6万t/a。经过近年来不断的节能技术改造,目前2套尿素装置生产能力均达到12万t/,a。系统改造后,由于解吸负荷的增加,使解吸废液中氨含量高达0.08%左右,尿素含量在1.15%  相似文献   

5.
山西兰花科创股份有限公司化肥分公司现有2套尿素装置(1^#尿素装置100kt/a,2。尿素装置200kt/a)。1^#尿素装置设计能力为60kt/a,后经历年改造及技术升级,逐步达到375t/d的产能;但由于技改不到位、配置不合理,现运行很不经济,蒸汽消耗和氨耗均偏高。故决定进行增产改造,使其产能达到420~450t/d,以达到降低汽耗和氨耗的目的。  相似文献   

6.
我厂有2套尿素装置,1#、2#装置原设计能力分别4万t/a、6万t/a。随着近几年不断挖潜改造,2套装置的实际生产能力已达到25万t/a,但是两系统的造粒塔直径均为9m,造粒塔的生产能力小,尿素成品颗粒温度高,导致粘塔严重,装袋后易结块,并且粉末尿素多,从而严重影响产品  相似文献   

7.
陈士彬 《小氮肥》2001,29(8):5-7
山东省郯化集团化肥分厂原有φ1200联醇装置1套,甲醇生产能力2万t/a。为提高甲醇产量、增加经济效益、降低铜洗负荷、稳定安全生产,对现有装置进行扩建。根据联醇催化剂的使用特点和实际生产要求,2台合成塔设计可并可串流程,甲醇生产能力达到4万t/a。该扩建工程于2001年3月竣工,工程总投资550万元。扩建后的联醇系统运行状况良好,各项技术指标均达到设计要求。  相似文献   

8.
尚世海 《小氮肥》2002,30(1):17-18
1996年前,我厂有2套2.5万t/a合成氨中串低变换装置,2套4万t/a尿素装置,为提高生产规模效益,扩大生产装置,要求2套变换装置生产能力达到9万t/a合成氨,当时在湖北化学研究所指导下将原来中串低变换工艺改为全低变流程,主要设备不动,增加调温器,段间换热器,喷水罐,吸附剂罐,1套变换装置生产能力就可以达到4.5万t/a合成氨,通过5年半的生产已证明能达到设计生产能力,目前催化剂主要温度控制如下。  相似文献   

9.
徐守淦 《小氮肥》2008,36(5):5-7
姜堰市化肥有限责任公司有两套尿素生产装置,1^#尿素装置的尿素合成塔为20m^3,自1993年3月投产以来,经过不断地改造和完善,使该装置现生产能力达到平均410t/d以上,最高产量达435t/d。2^#尿素装置由两台17m^3尿素合成塔并联运行,系统其它设备的配置,均由40kt/a水溶液全循环法尿素生产设备合理配置和部分重新制作而整体考虑。自2004年5月投产以来,经过不断地挖潜和技术改造,2^#尿素装置生产能力由原来的平均350t/d提高到现在的540t/d以上。  相似文献   

10.
冯桂晓 《小氮肥》2007,35(1):22-23
山东烟台巨力化肥有限公司现有两套尿素生产装置(1^#系统原设计规模为40kt/a,2^#系统为60kt/a)。均采用水溶液全循环法生产工艺。为稳定生产工况、降低生产成本、提高产品质量,近年来,对两套装置进行了系统的技术改造,均采用宁波远东化工科技有限公司的专利技术,现两套装置的生产能力都已达到150kt/a,取得了良好的经济效益。现简单介绍2^#系统的尿素合成塔和一吸塔的技术改造情况。  相似文献   

11.
韩志勇 《中氮肥》2012,(2):35-37
我公司有2套水溶液全循环法尿素装置,第1套为1974年建的老尿素装置,设计能力110kt/a,第2套为1990年新建的尿素装置,设计能力130 kt/a。本次改造主要对第1套老尿素装置扩能至170 kt/a(550 t/d),并对第2套尿素装置进行节能改造。改造后2套尿素装置总产量达到300 kt/a以上,  相似文献   

12.
许建锋 《化肥设计》2007,45(3):49-50
石家庄正元化肥有限公司成立于1998年,装置生产能力为合成氨6万t//a,尿素10万t//a。2004年通过技术改造,装置生产能力扩大到合成氨20万t//a和尿素30万t//a。脱盐水系统也需要由原来60t//h增加到150t//h。公司原有2套60万t//a的离子交换水处理系统,新增80t//h离子交换水处理系统1套,正常生产时2开1备。  相似文献   

13.
我厂是1970年投产的中型化肥厂,原设计为合成氨4.5万t/a,氨加工产品为碳酸氢铵。1988年进行了合成氨扩建改造,改碳铵为尿素。改造后设计能力为合成氨8万t/a,尿素互3.2万t/a,1992年建成投产。尿素装置引进斯那姆氨自汽提工艺,投产后运行良好,经考核认定,其生产能力超过了设计能力。然而,与其配套的合成氨装置,却达不到设计能力,满足不了尿素装置的需要。因此,我厂对合成氨系统进行了一系列的技术改造,使合成氨装置能力得到最大限度的发挥。1生产中存在的问题我厂8万t/a合成氨系统工艺为:常压固定层间歇式煤气炉造气,常…  相似文献   

14.
目前我公司第一氨厂总氨产量为27万t/a,共有多种规格的煤气炉21台,其中φ3200煤气炉9台、φ3000煤气炉6台、φ2650煤气炉6台。使用的原料是贵州无烟块煤及煤粉制作的腐植酸煤棒。2006年10月,我公司在进行9^#煤气炉的大修中,同时进行了炉型改造,使用了山东博山化肥设备厂设计生产的全夹套复合式锥形炉体,由原传统的φ3000直筒夹套煤气炉改造为φ2800/φ3000全夹套复合式锥形煤气炉。改造后运行效果良好,现将改造和运行的一些情况小结如下:[第一段]  相似文献   

15.
刘玉山 《中氮肥》1990,(3):33-36
一、概况我厂合成氨联醇生产系统,现有三套CO变换装置,其中,一套加压变换装置(2.06MPa),变换炉直径为φ2800,高14050mm,立式中间间接换热流程;两套增压变换装置(0.21MPa),变换炉直径为φ4200,高13540,立式炉。饱和水  相似文献   

16.
我公司原采用2套氯气处理装置,1套为3万t/a烧碱氯处理能力(3万t/a隔膜烧碱系统),另1套为8万t/a烧碱氯气处理能力(现运行4万t/a离子膜  相似文献   

17.
我公司始建于1966年,目前已发展成为年产合成氨23万t、尿素38万t的中型氮肥企业,气化工艺采用山西白煤及型煤固定床间歇气化。目前氮肥事业部有2套造气系统,17台煤气炉,16开1备,其中1台φ2400煤气炉,14台φ2610煤气炉,2台φ2800煤气炉。自1998年起,我公司开始逐台对煤气炉炉径进行了扩径改造,由φ2260扩至φ2400再扩至φ2610及φ2800。在这几年改造过程中,结合公司生产实际及对煤气炉的认识,对原煤气炉结构进行了大量改造,提高了单炉发气量,降低了白煤耗。  相似文献   

18.
我公司联醇装置在φ500铜洗设备改造基础上,于1994年12月新上两套φ800甲醇合成塔、醇分、油分,新装两台1.8m3/min循环机,两套装置生产能力为2万t/a粗醇。合成氨系统及尿素装置均为两套系统,只有铜洗工段是一套,1996年4月大修时将φ1000铜洗塔填料更换为125Y型规整填料。联醇投产后,由于生产尿素合成氨能力不足,粗醇塔吃不饱,因此催化剂使用寿命在一年以上,1997年4月更换2#塔催化剂和1997年Ic月更换广塔催化剂时,铜洗塔均发生带液事故,简述如下。1第三期银塔带淹经过1997年4月15日O时4O分,2“粗醒塔停车更换催化剂,合成氨…  相似文献   

19.
我公司合成氨生产能力为10万t/a,主要产品有甲醇、液氨、碳铵。造气工段现有9台炉,其中φ2610型8台、φ2400型1台。今年4月,我们选用了山东博山化肥设备厂生产的φ2610/φ2800型锥形夹套和新型复合式炉体,对仅有的1台φ2400型造气炉(5^#炉)进行了改造。[第一段]  相似文献   

20.
余慧俐 《大氮肥》2006,29(5):318-318
我国第一套引进的现代化大化肥装置,川化集团有限责任公司第二化肥厂300kt/a合成氨、480kt/a尿素装置已投产30年。该装置总投资2.62亿元,由日本东洋工程公司(TEc)设计。合成系统采用美国凯洛格公司技术,设计能力为日产合成氨1000t;尿素系统采用日本东洋工程公司(TEC)水溶液全循环改良c法工艺技术,设计能力为日产尿素1620t。该装置于1974年5月7日破土动工,1976年5月基本建成并投入试生产,5月5日合成系统化工投料,6月22日产出氨;尿素系统6月8日化工投料,7月2日产出尿素,1977年正式交付生产运行。30年来,这套大化肥装置已累计生产合成氨8890kt、尿素13590kt,成为了川化集团有限责任公司这个时期发展的栋梁和国内化肥生产龙头企业。  相似文献   

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