首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
陈铭雷  代波 《宽厚板》2020,26(3):31-33,44
针对铁水成分波动所引起的脱磷效果不稳定问题,分析了吹炼终点倒炉倒渣操作、终点钢渣成分以及冶炼工艺制度对转炉脱磷效果的影响,并结合生产实践优化了转炉供氧、温度、枪位控制等工艺制度。实践结果表明:通过采用合理的脱磷工艺方案,解决了铁水成分不稳定带来的问题,满足了低磷钢的生产要求。  相似文献   

2.
针对转炉冶炼低磷含量钢种时采用传统的"少批量多次加入"加料模式出现的问题,从转炉渣碱度、温度及氧化性对脱磷效果的影响展开深入分析,并结合生产实际提出转炉"辅料前期一次性加入"的加料模式。试验结果表明:通过"辅料前期一次性加入"的加料模式,冶炼前期脱磷效果得到显著提高,终点钢液中P≤50×10~(-6),脱磷效果显著,满足低磷钢产量的要求。  相似文献   

3.
在济钢条件下,采用常规的铁水脱硫加转炉双渣的冶炼工艺生产低磷钢,很难将成品w(P)稳定控制在0.010%以下。基于转炉双渣大渣量生产试验,采用回归分析研究了影响冶炼过程脱磷效率的主要因素,确定了最佳的双渣吹炼时间、过程温度和炉渣成分控制,大幅度提高了冶炼过程的脱磷效率。该工艺在9Ni、高级别管线(X90/X100)的生产中得到广泛应用,成品w(P)稳定控制在0.006%以下,最低达到了0.004%,实现了低磷钢的批量生产。  相似文献   

4.
首钢第二炼钢厂通过优化复吹转炉双渣工艺制度,提高转炉前期脱磷效果,在无预处理脱磷设备条件下,可以生产钢材磷含量在0.010%以下的低磷钢,满足钢种对钢质洁净度的特殊要求.  相似文献   

5.
介绍了莱钢炼钢厂120t转炉双联法冶炼低磷钢的工业生产试验情况。试验过程中主要从原料、脱磷炉、脱碳炉三方面入手,控制终点磷含量,最后从影响转炉脱磷的相关因素,阐述低磷钢冶炼过程中脱磷的各个控制环节。  相似文献   

6.
为了达到低磷钢对成品磷质量分数小于0.010%的要求,根据温度、炉渣碱度、渣中w(Fe O)以及搅拌等对钢液脱磷的影响,马鞍山钢铁股份有限公司120 t转炉应用烟气分析动态控制炼钢技术,采用留渣双渣操作法,制定合理的装入、造渣、供氧制度,优化脱磷参数,通过500多炉次实践对比分析,确定合适的倒炉温度为1 540~1 580℃,w(C)=0.10%~0.25%,终渣碱度3.0~3.5,w(Fe O)=15%~23%,及适合的搅拌强度以达到脱磷率95.2%良好效果,实现了转炉出钢磷质量分数小于0.007%,以及终点碳温双命中96.4%的目标。  相似文献   

7.
英国钢公司对型材,板材及带材产品,在保证其价格具有竞争的前提下,优先的原则是将钢中的磷含量减少到〈0.01%,为此,英钢公司已使用了硅铝酸盐熔剂,并采用了一些相应的炼钢工艺技术,使未经过预处理的铁水,冶炼后达到硅含量为0.4%或〈0.4%,磷含量为0.07%~0.09%的低磷规格,同时提高了成本效果。开始试验期间,在吹炼和出钢过程中,85%和100%地监控了钢,渣的化学过程。这表明,大部分渣的生成  相似文献   

8.
某厂120t顶底复吹转炉采用双渣法进行了超低磷钢冶炼的工业试验,采用高-低-低的枪位变化模式同时增加头批料中石灰和返矿的加入量,以提高转炉冶炼前期的脱磷效率。重点分析了熔渣成分和冶炼工艺对转炉脱磷的影响。试验结果表明,采用所制定的工艺方案,可稳定生产出w(P)低于40×10-6的超低磷钢。  相似文献   

9.
针对鞍钢铁水中ω([P])≥0.085%的高磷铁水冶炼低磷钢的难题,鞍钢炼钢总厂四工区通过调整铁水硅含量、优化供氧制度及温度控制度,采用高碱度单渣法、双渣法、复吹、出钢后炉外脱磷等冶炼工艺进行了低磷钢生产,实践结果表明,不同冶炼工艺对高磷铁水生产低磷钢均起到了有益的作用。  相似文献   

10.
随着攀钢集团西昌钢钒公司高级别钢种的不断开发,转炉生产难度加大,为了满足低磷品种钢的要求,西昌钢钒通过试验总结出一套适合于半钢冶炼低磷、高品质钢种的工艺。通过优化转炉冶炼氧枪工艺,选择合理复吹制度及造渣制度,控制冶炼终点温度在1 620℃左右,结果终点磷含量由原先0.013%稳定降低到0.006%,满足了生产高品质钢对脱磷的要求,此工艺的试验成功为后期高端品种开发打下了坚实基础。  相似文献   

11.
韶钢成功开发了S38MnSiV钢,检验表明该钢种的夹杂物完全能够满足A粗≤2.0,A细≤2.0;B粗≤2.0,B细≤2.0;C粗≤1.0,C细≤1.0;D粗≤1.0,D细≤1.5;粗系之和≤4.5,细系之和≤5.5的要求,氧含量都能够控制在20×10-6以内,实现了该钢种稳定、批量生产,并保证了产品的质量要求.  相似文献   

12.
转炉冶炼低碳低硅钢的生产实践   总被引:3,自引:0,他引:3  
张庆国  白连臣  石玉良  张洪波  李毅平 《炼钢》2000,16(5):24-27,38
通过测量 1 2 0t氧气顶吹转炉终点、钢包钢水氧含量 ,回归出转炉终点碳、氧方程及脱氧合金化时脱氧剂加入量与脱氧量方程 ,经分析 ,得出终点钢水氧含量主要由碳含量控制 ,钢水温度影响不大 ;冶炼低碳低硅钢时 ,钢中氧含量控制在 2 0× 1 0 -6 ~ 6 0× 1 0 -6 (质量百分数 ) ,可保证浇注顺行 ,铸坯不产生气泡。  相似文献   

13.
济钢炼钢厂通过优化复吹转炉双渣工艺、控制适当的底吹强度及终点(终渣氧化铁18%~24%、碱度3.5~4.5、温度1600~1620℃),提高转炉前期脱磷效果,采取合理的出钢制度,在无铁水脱磷设备条件下,生产了钢材P含量在0.007%以下的超低磷钢,满足钢种对钢质洁净度的特殊要求。  相似文献   

14.
120 t转炉冶炼GCr15轴承钢的工艺实践   总被引:6,自引:4,他引:2  
杨广前 《特殊钢》2004,25(1):41-42
采用高炉铁水预处理使[S]≤0.005%,120 t转炉高拉碳法吹炼控制出钢碳含量≥0.40%,磷含量≤0.010%,并使用低碱度CaO-Al2O3渣系,钢包炉(LF)精炼,采用弱氩气搅拌及3 t铸锭工艺,得出GCr15轴承钢材的A、B类夹杂物为1.0级,C、D类0级,[O]≤10×10-6,钢材质量达到YJZ-84标准要求.  相似文献   

15.
本文根据某厂原料特点和设备条件研究低磷钢的生产工艺,得出结论:终渣碱度R=3.4~3.7、出钢碳W(C)≤0.04%、底吹强度0.04~0.05 Nm~3/(min.t)、过程渣量控制在150 kg/t.is、出钢温度在1 640~1 670℃之间,可稳定生产出W(P)≤0.015%的钢,提高某厂经济效益。  相似文献   

16.
刘锟  刘浏  何平  崔阳  朱国森  李海波 《钢铁》2012,47(1):34-39
 为实现磷质量分数小于0.010%的低磷钢批量生产,系统研究了转炉脱磷反应热力学。分析了影响转炉渣-金间磷分配比LP的主要因素,研究了P2O5活度系数和脱磷反应氧分压的定量确定方式,以及碳、磷选择性氧化问题。研究结果表明:LP主要受氧分压、P2O5活度系数和温度的影响;P2O5活度系数采用修正的柯热乌罗夫规则离子溶液模型计算较为准确;脱磷反应氧分压受炉渣氧分压控制,炉渣氧分压主要取决于钢中碳含量、炉渣碱度和温度。对传统复吹转炉生产磷质量分数小于0.010%低磷钢的工艺条件是:终渣碱度w(CaO)/w(SiO2)≥3.0,终渣w(MgO)≤9.0%,终点碳w([C])≤0.065%,终点温度控制在1873~1923K范围。  相似文献   

17.
为了提高低磷合金钢水的纯净度,鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司采取了低钛铁水、"两扒一脱"的铁水预处理工艺,转炉采用低硫原材料和双渣法冶炼,过程温度控制在1540~1560℃,出钢温度控制在1620~1640℃,LF全程吹氩.采取上述措施后,LF搬出硫含量控制在0.0010%以下,精炼处理后夹杂物尺寸控制在15μm以内,满足了批量生产低磷合金钢的要求.  相似文献   

18.
为解决氧气顶吹转炉渣料、钢铁料消耗高,终点控制不稳定等问题,开发出一种转炉少渣冶炼工艺技术。生产实践表明,该工艺与常规单渣冶炼工艺相比,降低了生产成本,提高了脱磷效率,改善了钢水的纯净度,为生产超纯净钢奠定了基础。  相似文献   

19.
对转炉炼钢实现低铁耗和高碳低磷工艺进行了分析,介绍了南钢公司转炉炼钢实践低铁耗条件下高碳低磷工艺的具体应用措施。  相似文献   

20.
超低磷钢的冶炼工艺   总被引:12,自引:2,他引:10  
刘浏 《特殊钢》2000,21(6):20-24
从脱磷反应机理出发,分析了脱磷反应热力学与动力学,重点讨论了铁水同时脱硫、脱磷、工艺,转炉铁水脱硅、脱硫、脱磷预处理工艺以及超低磷钢生产工艺流程。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号