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一、前言上海第五钢铁厂钢管分厂是生产高合金、精密钢管的专业工厂,其中不锈钢管的产量占全国的40%左右。生产钢管采用冷轧——冷拨联合工艺,每月需苏式内模4000多只。为增加内模的表面硬度与耐磨性,需对其表面镀硬铬。过去,Cr~(6+)浓度为100~150 g/L的电镀废液及浓度为100~200 mg/L的漂洗水直接 相似文献
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采用十二级间歇式逆流漂洗工艺清洗镀铬镀件.结果表明,该工艺的漂洗水用量仅为普通六级逆流漂方式的1/10,产生的含铬浓液可全部回用,无废水排放. 相似文献
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前言煤气发生站煤气洗涤废水的水质,随所用煤的品种不同而有显著的差异。以烟煤为原料生产煤气时,煤气洗涤废水含酚浓度很高,对于这种类型的废水处理工艺,国内外都有成熟的经验可以借鉴。而以无烟煤为原料时,其煤气洗涤废水的水质则与前者大不相同。山西机床厂煤气发生站以阳泉无烟煤为原料生产发生炉煤气,所产生的400~600℃的高温煤气冷却 相似文献
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用化学法处理含铬废水在国内外得到了广泛的应用,此方法的实质是先将六价铬(Cr~(6+))还原成三价铬(Cr~(3+)),然后调节 pH 值使其以氢氧化物形成沉淀,从而达到消除污染的目的。在处理形式上有槽内处理法和集中处理法两种,但是不论采取什么形式,用化学法处理过的废水均不能回用,这是一种很大的浪费。本文介绍的槽 相似文献
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本文介绍了电镀废水处理闭路循环的几种方法,着重论述实施中的简便易行以自然闭路循环为主强制闭路循环为辅的方案及其可行性、实用性,以供探讨. 相似文献
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本文介绍了该厂造气含氰废水生化闲路循环处理装置的投运情况。在吸取它厂经验的基础上,该装置在工艺路线、设备选型及细菌培养、挂膜等方面进行了改进,运行效果较好。 相似文献
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近年来,国外处理废水,多采用封闭循环无污染排放工艺,其中反渗透法为世界各国越来越多采用,这是由于工艺过程简单、分离效果也能满足要求。 相似文献
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立德粉生产过程中,将中间原料硫酸锌加入到含钠、钡硫化物的偏硼酸钡废水中,使硫离子和钡离子在溶液中的沉淀物析出,然后将这沉淀物按一定的比例加入到立德粉B-301合成浆中,再经适当处理可得新品种B-311。 相似文献
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五机部六院与国营晋西机器厂协作完成了用“间歇逆流漂洗—蒸发浓缩”组合法处理镀锌钝化废水的闭路循环流程,并于81年5月7至9日在山西太原市进行了技术鉴定。该工艺采用三槽间歇逆流漂洗,特点是末槽六价铬浓度(C_3)允许达到300毫克/升,镀件出槽后用压缩空气吹去残液,根据盐水喷雾试验证明采用这种工艺所获产品钝化膜的抗蚀性能良好。由于末槽浓度较高,因而创造了清洗1M2钝化件只用0.5~1升 相似文献
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一、“槽边循环化学漂洗法”是回收资源的一种技术自70年代以来,电镀废水的治理技术日益向回收资源、减少环境污染的方向发展。如离子交换、蒸发浓缩、电解回收等技术,在我国均已应用。近年来,又开发出电迁移、催化氧化还原等新技术。但是,这些新技术在国外并没有被广泛应用。从来华的许多外国学者、专家们获得的信息是,国外仍以化学处理法为主,占85~90%。在资本主义制度下,回收资源的费用如果稍高于常规的化学法处理废水、 相似文献
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我厂造气含氰废水排放量约780吨/时,未经处理时外观呈灰黑色,氰化物和硫化物的浓度分别为10~30ppm和2~10ppm,高出国家排放标准的几十倍。为治理环境,我厂投资230多万元建立 相似文献
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设计按合成氨生产能力为60kt/a考虑,洗气塔半水煤气进口温度一般在150℃左右,经洗气后半水煤气出口温度在80℃左右,为达到半水煤气经洗气塔降温后出口温度为35℃以下的工艺要求,把洗涤半水煤气用水和降温用水分成2个循环部分,独立循环运行。经计算,废水处理量800t/h即可满足造气工段生产要求。而除尘器用后的水温度比较高,需要对废水悬浮物进行自然沉降,再冷却后循环使用。 相似文献
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山西晋中邮电器材厂电镀车间废水闭路循环经过三个月运行于86年4月28日通过技术鉴定,出席会议的有10多个单位20多位代表。以自然闭路循环为主强制闭路循环为辅的电镀车间废水处理工艺在国内外报道中尚不多见。该工艺按镀种组成循环系统,以逆流漂洗实现自然闭路循环。如因不加大水量难以有效漂洗而产生多余量漂洗水失去溶液蒸发量与带出量同回收水量两 相似文献
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我厂氰化镀铜的废水,为了达到环境保护的目的,采用次氯酸钠氧化处理法,使氰在废水中的含量达到排放标准(0.5mg/l)。但废水中的重金属铜沉淀物,因缺少有效的过滤手段,还随水一起排放,当镀液带出量较少而耗用水量较大时,废水中的铜仍可低于排放标准(1mg/l)。 相似文献
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