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无轨胶轮车运输系统改造需进行部分巷道重新施工及扩刷、地坪铺设等工程实现胶轮车运输,因巷道内没有轨道运输系统,为实现扩刷、卧底和地坪施工期间的物料运输,需采用无轨胶轮车在巷道内运输,物料需经轨道大巷采用轨道运输进料,且中间缺少换装地点。为此设计轨道运输和胶轮车运输的专用换装点,实现物料和矸石在轨道运输和胶轮车运输之间的换装,卧底出矸时采用卧底机对巷道底板进行卧底、铲运机进行铲运至自卸胶轮车上运进行换装。 相似文献
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工作面巷道施工初期涉及到穿越风桥,以高河能源公司巷道施工为例,其因受3号煤层厚度(6.5 m)限制,巷道穿越采区大巷时普遍破底2~2.5 m,需采用放炮施工工艺,每次放炮后会出现推倒风桥临时支护(木棚)现象,导致扶棚过程中无临时支护造成安全隐患,同时严重影响掘进效率。为此,对穿越采区大巷时风桥临时支护进行了优化,由原来的一梁两柱木板棚风桥临时支护改为起吊锚索悬挂式临时支护,效果良好。 相似文献
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针对传统立交巷道采用的有腿立交施工过程中出现的一系列难题,首次提出借助巷帮煤柱作为立交巷道支撑平台的无腿立交施工新方法。即通过加固巷帮煤柱,使其达到足够的强度要求,以代替传统有腿立交技术中的混凝土桥腿。该项新技术有效解决了原混凝土桥腿在主运大巷胶带和管线多的条件下放炮扩帮施工带来的施工难、风险高、工期长、费用大等问题,工艺简单、经济可靠,取得了显著的试验效果。 相似文献
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为研究以煤矿井下运输大巷为主的受限空间内无轨胶轮车尾气扩散规律,揭示多相污染物的形成机理,自主搭建了无轨胶轮车尾气空间分布规律相似试验平台,对顺风行驶无轨胶轮车时排出CO和SO2的扩散规律开展了物理模拟试验。研究表明,较低的风速和车速易使CO和SO2积聚于胶轮车后部空间,导致其浓度增高,通过提高巷道风速、车速均在0.6 m/s以上时,气流带来的尾气稀释作用明显且比较经济。另外,在巷道风速和无轨胶轮车车速的双重影响下,9个监测点尾气浓度下降明显,巷道壁面处的尾气受附面层绕流运动的影响浓度较低,稀释速度也慢。 相似文献
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风桥是为了解决两条巷道平交时通风风流不能混合时设置的桥形巷道。旗山煤矿在准备94102材料道掘进时,为避免《煤矿安全规程》规定的严禁掘进工作面串联采煤工作面问题,利用小湖系-850 m西一运输道揭露的1.7 m正断层作为风桥位置,解决了通风系统问题,减少了岩巷工程量,节约了工期与施工成本,提高了安全施工效率,提高了煤质。 相似文献
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东曲矿860西翼轨道大巷与羊圈港进风斜井特大型贯通工程为两井相向贯通,两井间直线距离近5 000 m,西翼轨道大巷施工至落平点与斜井停头处顺利贯通,巷道直接贯通距离2 470 m,井下导线全长6 167 m。此次贯通工程实例,为以后此类大型贯通提供了借鉴,对以后此类大型贯通在测量方案设计和施测方法上具有较好的参考价值。 相似文献
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贯屯煤层布置三条煤层大巷,为了便于系统的形成,首采工作面三个顺槽设计了5个风桥实现与大巷的联系,具有施工慢、质量难以保证等问题。本文提出抬高顺槽联络巷布置层位,实现与大巷立交;回风巷采用联络巷跨越大巷,方便掘进胶带的布置,实现了回采巷道优化。该优化方案取消了原设计的5个风桥,增加了44.2米的工程量;投资额增加约16.1万元,占原投资的7%;工期缩短至42天,为原工期的40%。本文同时对大巷与顺槽的直角联系进行了优化。 相似文献
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漳村煤矿主进风大巷延伸掘进施工需穿越已成巷的主回风巷,为避免造成总进、总回风流短路,采用在主回风巷提前进行挑顶改造并人工建筑巷道、主进风大巷延伸直接掘进通过的方式,顺利完成了交叉巷道的穿越施工。 相似文献
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为保证马道头煤矿北七盘区回风大巷回风联巷掘进顺利贯通,避免巷道对接贯通时形成台阶,在贯通区段采用底板对底板贯通,从北七盘区回风大巷回风联巷工作面向北一盘区回风大巷掘进贯通,制定了巷道掘进贯通施工技术措施,并对危险源进行辨识和风险分级预控,提出施工安全技术专项措施,保障了巷道工程质量和安全贯通,可为同类巷道掘进贯通问题提供参考。 相似文献
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