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相似文献
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1.
大冶特钢公司应用电极涂层的工艺方法,使碳或硅、锰成分偏低的电极材料在电渣重熔过程中减少这些元素的烧损,甚至提高含量,从而生产出成分完全合格的电渣重熔钢,应用于1Cr12Ni2W1MO1V耐热钢生产取得了良好的结果。  相似文献   

2.
《铸造》2015,(11)
根据大型真空感应熔炼炉生产中所用锭模的相关特性及电渣重熔工序对引锭板的要求,设计出一种模具及耐材,可在浇注真空电极棒的同时,浇注出符合电渣重熔相关要求的电渣引锭板。实践表明:用此方法设计出的模具与耐材生产的引锭板表面光整,成分与真空锭一致,符合电渣重熔过程的使用要求;同时省时省力,避免了电渣重熔后电渣锭底部切除过多的问题,降低了生产成本。  相似文献   

3.
电渣重熔过程中,炉渣成分会发生连续变化,使渣池、渣壳的热物性参数也处于不断的变化之中。渣池及渣壳热物性参数的变化会影响电渣重熔过程。本文根据重熔过程中渣池、渣壳的变化及炉渣热物性参数变化(导热系数及电导率),对重熔过程的影响进行了模拟。通过与未考虑炉渣成分变化及渣壳、渣池热物性参数变化两种情况的重熔过程比对,揭示了炉渣成分变化对电渣重熔过程温度分布的影响。  相似文献   

4.
使用传统工艺"EBT电炉+LF+VD+VC+锻造"生产的30CrMnSiNi2A航空锻件常出现点状偏析和力学性能不稳定的现象。使用电渣重熔工艺对该锻件进行了研究,探讨了自耗电极和电渣锭成分的均匀性和气体含量以及电渣重熔过程元素的烧损情况,并对锻件的低倍组织和力学性能进行了分析。结果表明,电渣锭成分均匀性好于双真空工艺自耗电极的成分均匀性,电渣重熔过程元素烧损较小,锻件低倍组织无点状偏析,力学性能各项指标达到技术要求。  相似文献   

5.
板坯电渣重熔是获得高质量大单重、特厚板的先进方法,其中板坯结晶器是电渣重熔技术的核心和关键。结合产品实际需求,在数值模拟的基础上,对40 t大型电渣板坯结晶器进行了设计与优化。实践表明,固定式结晶器具备良好的导热性,成型质量好,寿命高;结合单相单电极同轴导电的结构设计,生产的大型电渣板坯成分均匀、组织致密,完全满足质量要求。该关键技术具有完全的自主知识产权,可推广使用。  相似文献   

6.
《铸造技术》2017,(12):2959-2961
介绍了电渣炉的技术特性,通过对电渣重熔技术在高品质钢锭生产中的应用分析,阐明电渣重熔技术存在的问题及其发展趋势。结果表明,电渣重熔技术将在中、大型锻件用高品质钢锭及超级合金领域处于优势地位。  相似文献   

7.
炉号13ESR032加氢反应器电渣锭在电渣重熔过程中出现炉口冒黄烟,渣变黑,渣由还原性变为氧化性。通过分析电渣锭质量问题产生原因,提出解决措施并实施生产改进。改进后的电渣锭成分合格,成功交货。  相似文献   

8.
HEA304钢电渣重熔后易出现碳、氮含量及晶粒度超标。经过对电渣重熔渣系及电渣工艺的摸索试验,确定电渣重熔渣系及工艺要点,生产出优质的核材用HEA304锻件。  相似文献   

9.
介绍了采用电渣重熔、电渣焊接、电渣浇注和电渣热封顶法生产大型钢锭的工艺,并从钢锭质量、节能、成本等方面对比了上述4种方法的工艺特点.电渣重熔法生产的大型钢锭纯净度和组织均匀性较高,产品质量较好,但工艺设备复杂;电渣焊接法、电渣浇铸法和电渣热封顶法相比电渣重熔法,工艺和设备简单,能耗、成本较低,但产品质量较差.  相似文献   

10.
针对?1,100mm电渣锭生产的H11钢锻制模块的低倍碳化物剥落形成原因分析,结果表明电渣重熔过程熔速过快,结晶器冷却强度不足,造成重熔过程中Cr、Mo、V元素的成分偏析,合金碳化物大量聚集,导致低倍热酸侵蚀后出现碳化物剥落缺陷。通过降低电渣重熔过程熔速至13kg/min、结晶器冷却水水温降至35℃以下,可以避免H11模块出现低倍碳化物剥落缺陷。  相似文献   

11.
通过调整电渣重熔时的冶炼工艺参数,直接以截面差异较大的5.0 t模铸八角锭作为电渣重熔用自耗电极,生产出了质量优良的H13钢电渣重熔锭。该工艺可降低生产成本、缩短生产周期。  相似文献   

12.
工业规模电渣重熔过程的传质模型分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用我们提出的电渣过程化学反应和传质模型,对R6chling-Burbach公司直径为2300mm的100t Cr-Mo-V透平转子钢锭电渣重熔过程作了放大估计和模拟.所得结果表明,由该模型估计的重熔过程中锭子和渣相成分的变化与实际结果非常相吻,也与实验室重熔过程中用Ca和Al脱氧的观测结果相符.该模型可望为实际重熔过程中的成分控制提供依据。  相似文献   

13.
介绍了 ZYP40R模具钢的电渣重熔生产工艺.通过电极坯母材原始铝含量控制、电渣重熔时采用返回渣系、重熔过程脱氧剂分阶段加入、全程氩气保护等方式有效保证电渣钢中的铝含量,生产出符合要求的自耗电极及电渣锭.  相似文献   

14.
高速钢坯料制备工艺的问题与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
现行的高速钢坯料制备工艺主要是电渣重熔和粉末冶金两大类。其中电渣重熔锭比普通冶炼模铸钢锭的组织致密,明显改善了初始共晶碳化物的分布,但是电耗过高,生产中产生的氟化物对环境的污染严重,粉末冶金虽然从根本上解决了碳化物偏析和粗大的问题,但其工艺复杂,成本过高,应用受到限制。而半固态连铸工艺既粉末冶金成本高的缺点,解决了初始碳化物偏析和粗大问题,又克服了电渣重熔中电耗高、环境污染以及是值得重视的一个新工艺。  相似文献   

15.
魏季和  A.Mitchell 《金属学报》1987,23(3):262-270
利用我们提出的电渣过程化学反应和传质模型,对R6chling-Burbach公司直径为2300mm的100t Cr-Mo-V透平转子钢锭电渣重熔过程作了放大估计和模拟.所得结果表明,由该模型估计的重熔过程中锭子和渣相成分的变化与实际结果非常相吻,也与实验室重熔过程中用Ca和Al脱氧的观测结果相符.该模型可望为实际重熔过程中的成分控制提供依据。  相似文献   

16.
陈永红 《上海金属》2004,26(6):37-41
论述电渣重熔技术的新进展 ,主要介绍可控气氛电渣重熔、导电结晶器电渣重熔、快速电渣重熔、电渣重熔 冷壁感应引导等技术 ,这些技术使电渣重熔冶金焕发了新的活力 ,得以进一步的发展。  相似文献   

17.
运用电渣重熔过程中应力场分布理论,对10 t MC3电渣锭从电渣重熔、电渣锭退火及锻前热处理几个方面进行应力状态分析。并通过一次电渣锭锻前断裂事故分析,对10 t MC3电渣锭的电渣重熔、锻前热处理等几个方面提出了工艺改进措施,在生产实践中取得良好效果。  相似文献   

18.
高温合金中钛对ESR锭表面成形性的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
陆锡才 《铸造》2002,51(6):378-380
本文研究了高温合金中钛对电渣重熔锭表面成形性的影响 ,分析了高温合金的化学成分、重熔工艺及电渣的成分和特性对电渣重熔高温合金锭表面缺陷的影响 ,提出了解决ESR高温合金锭表面缺陷的对策 ,采用这些对策就能避免含Ti高温合金锭产生表面缺陷。  相似文献   

19.
加氢反应器是石油加氢裂化装置的心脏设备。利用多个炉号多根电极以小拼大的电渣重熔法,生产了12个56 t~79 t加氢反应器锻件用电渣锭。电渣锭氢含量0.000 2%,锭高方向成分均匀,电渣锭的顶部和底部均可利用,且性能优异。  相似文献   

20.
根据1Mn18Cr18N钢特点,通过精心制备电极及控制电渣重熔过程,成功生产了重达28.4 t的护环电渣锭。电渣锭表面质量优良,底部成型良好,顶部补缩密实平整。  相似文献   

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