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不同填料对曝气生物滤池除污效果的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
采用臭氧/BAF组合工艺处理制革园区污水处理厂的二级生化出水,考察了不同填料BAF挂膜启动的运行情况,探讨了臭氧投加量为25 mg/L时不同填料BAF稳定运行的除污效果及机理。平行运行3个BAF,其填料分别为活性炭、陶粒、活性炭/陶粒(体积比为1∶1)。在挂膜启动期间,活性炭和混合填料BAF对COD的去除率表现为先下降再上升最后趋于稳定,32 d后出水COD<60 mg/L,而陶粒BAF对COD的去除效果不明显。稳定运行期间,进水COD、色度平均值分别为117 mg/L和112.5倍,活性炭BAF的出水值则降至50 mg/L和6倍,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级B标准。在此期间活性炭、混合填料和陶粒BAF中的生物量分别为30.69、25.87、15.18 nmol/g。 相似文献
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《中国给水排水》2017,(22)
自养脱氮工艺ANITA~(TM) Mox MBBR利用移动填料的生物膜发生短程硝化和厌氧氨氧化反应进行脱氮。通过工程实例运行数据发现,ANITA~(TM) Mox MBBR工艺脱氮负荷为1.2 kg N/(m3·d),其脱氮负荷与生物膜内基质的传输有关,如生物膜密度、厚度、温度、基质浓度。为改善基质传输速率,提高脱氮的效率,威立雅研发了由悬浮活性污泥和固定生物膜相结合的ANITATM Mox IFAS工艺,其将短程硝化和厌氧氨氧化反应从同一生物膜中分离,大部分氨氧化菌(AOB)集中在活性污泥中,提高了溶解氧的利用率;而厌氧氨氧化菌An AOB集中在填料生物膜上,改善了基质的传递速率。ANITA~(TM) Mox IFAS工艺运行时所需溶解氧浓度低,仅为0.2~0.5 mg/L。但实际运行数据(50 m~3ANITA~(TM) Mox IFAS反应器)显示,其脱氮负荷是ANITA~(TM) Mox MBBR工艺的2~3倍。 相似文献
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以西安市第五污水处理厂改良型A2/O工艺的实际运行监测数据为依据,分析了该工艺对城市污水中主要污染物的去除效果。结果表明:改良型A2/O工艺对COD、BOD5、TN、TP、NH+4-N和SS的去除率分别达到95.6%、97.1%、74.6%、89.8%、97.5%和98.0%以上,且工艺运行稳定,具有较强的抗冲击负荷能力和稳定的出水水质。同时,分析了实际运行中总磷去除率不稳定的原因,提出了污水处理厂在今后运行中应及时调整工艺运行工况,合理控制回流污泥中NO-3-N浓度和好氧区DO浓度,这不仅能确保污染物的去除效率,而且可降低运行能耗,实现节能减排。 相似文献
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以模拟配水为处理对象,在以石英砂-海绵为填料的序批式生物膜反应器中接种普通活性污泥,通过调整工艺参数,研究CANON工艺的快速启动方案。试验初期,控制温度为(32±1)℃、DO在0.8~1.0 mg/L之间,经过25 d成功启动了亚硝化,NH+4-N去除率稳定在55%左右,亚硝酸盐积累率维持在80%以上,TN去除率低于9.6%;运行至第34天,控制DO在0.1~0.25 mg/L之间,TN去除率升至21.2%,稳定运行至第67天,成功启动CANON工艺,NH+4-N去除率和TN去除率最终分别稳定在97%和85%,TN去除负荷达到0.23 kg/(m~3·d);电镜扫描结果显示,污泥中的微生物以成簇的球形菌为主,证实了厌氧氨氧化菌的存在。本试验证明,在仅接种普通活性污泥的条件下,可实现CANON工艺的快速启动。 相似文献
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利用投加填料的A/O工艺处理城市生活污水,在填料投加率为50%的条件下,考察了水力停留时间(HRT)对系统处理效果的影响.结果表明:在水力停留时间分别为9、7.5、6.5h的条件下,该工艺对COD和NH4 -N的去除率均能达到83%和97%以上,出水水质达到了<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB 18918-2002)的一级A标准.研究结果还表明,在HRT为9h的条件下,对有机物和氨氮的去除效果最好,可作为该工艺的运行参数. 相似文献
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《中国给水排水》2017,(23)
采用珊瑚砂填料流离生化反应器处理生活污水,考察了该工艺启动过程中对COD、NH+4-N和TN的去除效果,同时研究了稳定运行阶段的同步硝化反硝化(SND)性能。结果表明,珊瑚砂表面粗糙,适合作为生物膜法的填料;反应器连续运行60 d后完成了同步硝化反硝化的启动,稳定运行期间,出水COD、NH+4-N、TN分别为(43.09±9.78)、(1.25±1.06)、(14.39±4.37)mg/L,稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准。反应器的SND率为(80.50±9.38)%,表现出良好的同步硝化反硝化性能。反应器的第一区域主要发生碳化反应和SND反应,第二和第三区域主要发生内源代谢反应,进一步提高了出水水质。 相似文献
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系统介绍青岛市团岛污水处理厂原有生化处理工艺设施条件,分析系统存在问题,选择方案对原有改良A2/O工艺进行改造,在好氧段投加填料形成生物膜与活性污泥复合的MBBR系统增强硝化功能和脱氮效率,改善生物系统稳定性.升级改造后污水处理厂运行效果良好,出水COD、NH3-N、TN和TP的平均去除率分别稳定达到93.5%、98.5%、89.5%、91.5%,为污水处理厂总出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准创造良好条件. 相似文献
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基于MBBR开发了一种新型全程自养脱氮工艺——NAUTO~(TM),采用其处理污泥厌氧消化脱水液,考察了启动和稳定运行效果。通过接种CANON悬浮载体来缩短NAUTO~(TM)工艺的启动时间。在接种率为10%的情况下,运行84 d后对NH_4~+ -N的去除率即可达83. 40%,总氮去除负荷超过0. 90 kg/(m~3·d)。系统稳定运行超过300 d,出水NH_4~+ -N浓度低于30 mg/L,氨氮和TN去除率分别达到95. 06%和89. 71%,TN去除负荷最高可达1. 21 kg/(m~3·d)。对悬浮载体的高通量测序结果显示,NAUTO~(TM)工艺启动成功后,氨氧化菌(AOB)和厌氧氨氧化菌(AnAOB)都是系统中的优势菌种,稳定运行阶段丰度分别达到16. 80%和23. 17%,而主要干扰菌群亚硝酸盐氧化菌(NOB)和反硝化菌(DNB)被成功抑制,反硝化菌丰度仅为3. 66%,几乎未检测出NOB。NAUTO~(TM)工艺启动时间短、运行负荷高、运行控制稳定,适合于自养脱氮的工程应用。 相似文献
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《市政技术》2016,(1):104-108
为揭示城市污水中痕量重金属在污水生物处理过程中的迁移和去除规律,笔者以福州市两个典型的污水处理厂为研究对象,研究了污水处理过程中Ni、Cu、Cd、Hg、Pb 5种痕量重金属的含量、分布、迁移和去除规律。结果表明:1两污水处理厂进水中各重金属指标含量均较低,出水均能达到GB 18918—2002一级B标准;2污水处理厂Ⅰ所采用的CASS工艺对Ni、Cd、Hg、Pb的去除率分别为49.00%、3.13%、59.46%、9.69%,总去除率大小顺序为HgNiPbCd;3污水处理厂Ⅱ所采用的A/O工艺对Ni、Cu、Cd、Pb的去除率分别为53.02%、38.24%、82.96%、75.63%,总去除率大小顺序为CdPbNiCu,相比CASS工艺,去除效果较好;4CASS工艺每日可处理Ni、Cd、Hg、Pb的质量分别为0.160 5、0.001 0、0.022 0、0.012 5 kg;A/O工艺每日可处理Ni、Cu、Cd、Pb的质量分别为0.172 5、0.078 8、0.075 0、0.583 5 kg,日处理能力较高。 相似文献
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以东部沿海某污水处理厂二级生物处理出水为原水,通过中试考察了微滤/纳滤、微滤/反渗透、超滤/纳滤、超滤/反渗透这4种膜组合工艺对BOD5、COD、SS、TN、TP、NH3-N的去除效果,同时探究了不同组合工艺的耗电量与产水率。结果表明,微滤/反渗透、超滤/纳滤对BOD5、COD、SS的去除效果优于微滤/纳滤、超滤/反渗透组合工艺;4种组合工艺对NH3-N、TP的去除率均在90%以上,而对TN的去除率达80%以上;超滤/纳滤的耗电量为1.46 kW·h/m3,明显低于其他3种组合工艺。综合考虑,超滤/纳滤组合工艺在生活污水深度处理方面技术可行、经济合理,具有较好的应用前景。 相似文献
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论述了CASS工艺原理、工艺流程和启动调试方法,重庆市某污水处理厂连续4个月的运行结果表明:该工艺能有效去除水中污染物质,其COD的去除率可达到86%以上,脱氮除磷的效果也很好,磷的去除率超过88%。 相似文献
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针对我国南方部分城市生活污水处理厂进水浓度低的问题,结合湖南省某CASS工艺污水处理厂(平均进水COD为40 mg/L、BOD5为10.5 mg/L)的运营实践,综合污水处理厂进水水质和水量及处理系统能耗特征,对如何维持活性污泥系统正常运行及节能降耗进行分析探讨。结果表明,在低浓度进水条件下,污水处理厂活性污泥系统可以维持正常运行,并且有剩余污泥产出,通过灵活调整CASS工艺的运行,可将该污水处理厂的电耗由设计运行方案的0.286 kW·h/m3降至0.133 kW·h/m3,节能显著,可节省电费45.45万元/a。 相似文献
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为实现烟台市套子湾污水处理厂厂区臭气的有效去除,基于该厂的水质特点和设计要求,选择BENTAX离子净化法耦合生物滴滤除臭工艺,投资约1亿元,测算运行成本为0.18元/m3。详细介绍了该厂臭气处理工艺流程、设计参数及运行效果。监测结果表明,BENTAX+生物滴滤工艺能够显著去除污水处理厂产生的臭气,处理后的硫化氢、氨和甲烷等最高浓度分别为0.011 mg/m3、0.20 mg/m3和0.002%,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度的一级标准。目前运行成本约为0.06元/m3,显著低于预测值。 相似文献