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相似文献
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1.
我公司2500t/d生产线配套Ф4.2m×13.5m闭路水泥粉磨系统于2003年投产,至2009年水泥磨台时产量达到105t/h(P.O42.5级水泥,以下同),工序电耗38kWh/t,大大超过了设计能力。目前水泥行业辊压机系统日趋成熟,为节能降耗,公司决定对水泥磨系统  相似文献   

2.
吴四海  吴霖  刘讯 《水泥》2018,(11):13
我公司6 000 t/d生产线于2005年7月投产,主要负责消化公司内部化工电石渣和污水厂污泥,2015年统计熟料标准煤耗为109 kg/t。行业单位熟料标准煤耗先进水平已达到98 kg/t左右,甚至95 kg/t以下。为进一步降低煤耗,减轻华东区域煤价较高带来的高成本负担,我们对生产系统进行了详细的排查,经过逐步改进,吨熟料煤耗进一步下降。  相似文献   

3.
刘志龙 《水泥》2011,(4):32-33
我公司2500t/d生产线配套Ф4.2m×13.5m闭路水泥粉磨系统于2003年投产,至2009年水泥磨台时产量达到105t/h(P.O42.5级水泥,以下同),工序电耗38kWh/t,大大超过了设计能力。目前水泥行业辊压机系统日趋成熟,为节能降耗,公司决定对水泥磨系统进行改造,增加HFCG160—140辊压机和HFV4000气流分级机组成闭路挤压联合粉磨系统。改造的目标是将台时产量提升到160t/h,电耗降为32kWh/t。  相似文献   

4.
1存在问题我公司某厂2003年扩能改造,将700 t/d预热器窑改为1 500 t/d预分解窑,配套生料磨为Φ3 m×9 m烘干尾卸磨两台,平均台时50 t;1 000 t/d新型预分解窑配套Φ3.5 m×10 m中卸磨,平均台时90 t。窑扩能改造完成后,因配套生料磨系统改造滞后,为保证正常生产,公司对生料供料系统进行局部改造,形成三磨供两窑的生产局面。而两台窑正常生产时,要求生料磨相对于窑运转率保持在95%以上,生产非常被动,难以保证设备检修时间,设备一旦突发故障,大窑必须减产运行或停  相似文献   

5.
扬州一全水泥有限公司2002年8月与我院签订技改合同,将600t/d预热器窑改造为1 200t/d预分解窑。2003年1月10日开始停产施工,到2003年4月10日点火烘窑,工程停窑90d。4月17日系统投料,至5月5日烧成系统进入正常生产以后,月熟料平均台时产量达到1 200t/d以上,全面达到设计指标。此  相似文献   

6.
我公司为降低2500t/d生产线Ф4.0m×60m回转窑耐火衬料消耗,做了一些工作,现介绍如下.  相似文献   

7.
毕立强  孟强  邢月英 《水泥》2011,(9):57-58
我公司回转窑系统进行多次工艺技术改造后,产量已由1200t/d提高到1700t/d,致使原有风压调节系统已不能满足生产需求:①受高温风机电动机电流的制约,产量已达到极限,没有提升空间;  相似文献   

8.
张晓军  杨向峰 《水泥》2011,(5):41-42
我公司4 500t/d生产线于2010年12月中旬进行生产调试,经过半个月的调试达到了产量保持5000t/d连续生产72h的考核指标,现对调试中生料磨、煤磨和窑系统遇到的问题作一总结。  相似文献   

9.
我公司2 500t/d熟料生产线水泥粉磨系统由2台(φ)4 m×l3 m带O-Sepa高效选粉机组成的闭路粉磨系统承担,设计产量75 t/h(比表面积3 400cm2/g).2004年5月试车运行,通过不断完善工艺条件等措施,使各品种水泥台时产量大幅度提高.目前我公司PO 32.5R和PO 42.5R水泥台时产量分别达到98t/h和75t/h.  相似文献   

10.
王永春 《水泥》2006,(5):31-32
我公司第3条1000t/d干法生产线于2001年8月建成投产,该线使用LBT1400篦冷机,初期由于使用经验不足和设备设计不完善等原因,系统故障频繁,运转率很低,直接影响回转窑系统的正常运转,经过一段时间的摸索和改造,目前运行正常,基本能达到设计使用要求,现将使用的体会介绍如下.  相似文献   

11.
0前言 黑龙江桦南水泥厂700 t/d生产线属国家"七五"重点项目.该生产线于1991年10月竣工投产.烧成系统选用Ф3 m×48 m回转窑,2-1-2-1四级旋风预热器,RSP分解炉,配2.12 m×13.15 m水平推动篦冷机.因该生产线属于国内早期设计的窑外分解窑,限于当时的技术水平,工艺和设备均存在先天不足,生产线投产后始终未能达标达产.为此,工厂于2000年底委托济南山水集团对烧成系统进行技术改造.改造设计指标为:产量保证值1 000 t/d,实物煤耗降低20kg/t,熟料电耗降低8 kWh/t.  相似文献   

12.
我公司5500t/d生产线窑尾采用双系列五级预热器和TTF分解炉,回转窑采用Φ5m×60m两档短窑,熟料冷却采用第四代篦冷机,生料粉磨采用单台CLF200/160H-D-SD辊压机终粉磨系统。2012年9月19~22日生产线实现了72h达产达标验收。熟料产量达到6 031t/d,28d抗压强度达到60.5MPa,综合电耗54.77kWh/t,标准煤耗101.4kg/t。本文介绍该生产线大型辊压机生料终粉磨系统和两档短窑的使用经验。  相似文献   

13.
我公司现有一条5000t/d生产线,配置的两套水泥挤压预粉磨系统的设计台时产量是110t/h。2004年7月对此系统进行调试,期间出现了很多问题。经过几年的摸索与改进,克服了工艺、设备上存在的缺陷,目前已顺利达产并有所突破。 1生产流程  相似文献   

14.
张振旺  汤六方 《水泥》2007,(12):48-49
我公司2500t/d生产线曾出现几次回转窑系统主电动机电流高的问题,特别是在2007年4月份窑系统主电动机出现了过流跳停的事故,对窑系统的安全运行造成了一定影响。  相似文献   

15.
我公司720t/d熟料生产线配用φ2.2m×4.4m风扫煤磨系统,随着窑系统提产扩能改造,现熟料日产量已稳定在1220t/d,窑系统年累计运转率稳定在90%以上.  相似文献   

16.
预热器系统的增产改造   总被引:1,自引:0,他引:1  
王巧林  谢建中  李春红 《水泥》2006,(11):38-39
我公司1993年4月建成1 000t/d的四级预热器窑生产线,回转窑规格为φ4.2m×65m,预热器按2-1-1-1分布.单从窑规格看,设计产量明显偏低,增产潜力较大,但该生产线采用的预热器技术属60年代早期水平,同目前新型的预热器比较差距较大.为了充分挖掘和利用现有设备和系统潜力,公司同南京化工大学一道对预热器系统进行了改造.  相似文献   

17.
我公司1200t/d生产线的生料制备系统,采用1台Φ3.5m×10m中卸烘干生料磨,设计产量83~85t/h,研磨体装载量85t,传动装置电动机功率1400kW,实际上没有达到设计指标。所以公司决定拆除隔仓板,将烘干仓改为粗磨仓,并在粗磨仓第7排加装一圈活化衬板,使物料与废气充分接触,保  相似文献   

18.
周文良 《水泥》2012,(5):36-39
我公司于2009年建成投产1条2000t/d生产线,同时配套1台Ф3.8m×13m和1台Ф3.Om×llm闭路水泥粉磨系统。受我公司生产水泥品种较多及水泥品种转换频繁的影响,两台水泥磨的产量都较低。2010年10月决定对中Ф3.8m×13m水泥磨系统进行辊压机联合粉磨系统的提产改造。  相似文献   

19.
我公司拥有2条NH-600t/d五级旋风预热器窑生产线,其中#1线于1996年初正式生产,#2线于1997年7月1日点火试车。几年来通过不断摸索积累生产经验,改造完善工艺设备,调整优化看火操作,目前,2台窑都实现了达标和跨年度达产,熟料平均热耗3780kJ/kg,28d抗压强度平均达到60MPa以上,其中,#2窑年产熟料194372t,较达产指标多14372t,并创造出烧成带窑衬使用寿命263d的纪录。本文就该二线的达产体会作一介绍。  相似文献   

20.
我公司700t/d预分解窑生产线于1993年6月建成投产,1996年实现达产达标。随着窑外分解技术的发展,该生产线走上了提产改造之路;2002年8月份我公司与天津水泥工业设计院合作,对整个烧成系统实施改造,改造后熟料产量达到980t/d左右,吨熟料单电耗较改造前下降10度,实现了少投资,多产出,节能降耗的目的。此次改造的重点是喂料系统,篦冷机系统和喂煤系统,本文介绍前两个系统的改造。  相似文献   

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