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1.
我公司湿法线年产窑灰约20万t,约占熟料产量的1/4。从1995年开始采用窑中喂灰工艺,使得窑灰已基本得到全部利用,然而,窑灰的大量喂入对料浆流动度和熟料质量是否产生不利影响,大家看法不一,为此进行了试验研究,具体如下。1试验材料的采集基准生料浆:取自搅拌池回窑浆管道处,作为正常料浆及基准生料浆。窑灰:在各窑竖螺旋输送机出口处分别取1号、3号、4号窑窑灰,其中采用1号窑窑灰配制各种配比的混合浆。煤灰:在煤磨热风炉处取样。2试验用仪器及设备1)测料浆水分用工业天平、电炉。2)测料浆流动度用锥形环、… 相似文献
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我厂在拆掉2台Φ3m×88.68m的湿法窑后,利用原有设备,新建了一条用于高海拔地区的Φ3.5m×54m湿磨干烧预热预分解1400t/d熟料生产线。其工艺流程为:搅拌池的合格料浆由泥浆泵输送到3台(两用一备)GP180A盘式真空过滤机进行初步脱水,经脱水处理的料浆形成滤饼(水分18%~20%),附在 相似文献
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我公司前三期4600t/d熟料生产线投产以来,窑产量一直稳步提高,但窑尾收尘料与增湿塔收集的生料灰(简称回灰料)量也大幅增加。由于回灰料波动大、量不稳,在将回灰料直接与出磨生料共同入窑煅烧时,给熟料质量稳定带来较大影响。经过多次对比分析,我公司在四期4600t/d熟料生产线设计时,在窑尾增加了一个回灰料处理系统,专门收集回灰料,并让其稳定地入窑 相似文献
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我公司5000t/d生产线于2009年8月建成投产,烧成系统采用五级双系列低压损旋风预热器带TTF型分解炉,回转窑规格为Φ4.8m×72m,ATOX50生料立磨,Φ18m×50m TP-1型生料均化库。窑尾废气处理系统设有200t容量的窑灰仓。自投产以来,熟料产质量相对稳定。但是每当生料磨因故障停车超过2h,入窑生料KH急剧升高,导致熟料fCaO持续偏高,窑前飞砂大,黄心料多,使窑系统紊乱,操作上,虽采取减料、增加头煤、降窑速等措施仍收效甚微,所生产的熟料安定性不合格,给水泥磨生产和熟料的出厂造成影响。针对此问题,公司从2010年5月份开始探索利用外掺粉煤灰的办法,解决窑灰对熟料煅烧的影响,通过多次尝试和调整取得一定的效果。 相似文献
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将铝灰除尘灰和废酸中和预处理后通过水泥窑协同处置固态系统处置,以实际工业试验验证了除尘灰和废酸入窑对水泥窑工况及熟料质量的影响。结果表明:除尘灰氯、碱以及氧化铝是影响熟料质量的主要因素,将除尘灰与废酸以1.5∶1的比例中和处理后,性状可满足固态系统要求,且有效地缓解了有害成分对水泥窑工况的影响。对于4 500 t/d水泥窑生产线,中和入窑后最高处置量为4 t/h,而除尘灰入窑量控制在2.4 t/h以下,熟料质量可保持稳定合格,且有助于提升熟料28 d抗压强度,最高增加2.2 MPa。 相似文献
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将铝灰除尘灰和废酸中和预处理后通过水泥窑协同处置固态系统处置,以实际工业试验验证了除尘灰和废酸入窑对水泥窑工况及熟料质量的影响。结果表明:除尘灰氯、碱以及氧化铝是影响熟料质量的主要因素,将除尘灰与废酸以1.5∶1的比例中和处理后,性状可满足固态系统要求,且有效地缓解了有害成分对水泥窑工况的影响。对于4 500 t/d水泥窑生产线,中和入窑后最高处置量为4 t/h,而除尘灰入窑量控制在2.4 t/h以下,熟料质量可保持稳定合格,且有助于提升熟料28 d抗压强度,最高增加2.2 MPa。 相似文献
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我公司有两条熟料生产线,分别是Φ3.2m×44m窑的1 000t/d(1号)和Φ4.0m×60m窑的2 500t/d(2号)生产线。其中1号窑生产低碱熟料,2号窑生产普通熟料,下面以2号窑为例,对使用劣质煤后生产情况进行分析。 相似文献