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从有色冶金炉窑烟气收尘系统配置的实用要求出发,结合新型沉降收尘装置的理论分析,探讨了新型沉降装置在有色冶金炉窑烟气收尘系统的必要性,并通过工程实际应用,表明新型沉降收尘装置具有收尘效率适中,阻力低、运行可靠等优点,为有色冶金炉窑收尘系统配置提供设计参考. 相似文献
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山东烟台冶炼厂原制酸系统为炼铜密闭鼓风炉和连续吹炼炉冶炼烟气经电收尘、文丘里——泡沫塔——电除雾水洗净化,单转单吸的工艺流程生产硫酸,因为冶炼烟气的SO_2浓度低,气体浓度和气量均波动大。故设计配置了一座沸腾炉焙烧硫铁矿,产生高浓度的二氧化硫烟气与冶烟烟气配气制酸。 相似文献
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针对垣曲冶炼厂熔炼电收尘收尘效率低、出口烟气含尘高、生产成本高等问题,结合生产实践,对影响电收尘收尘效率的原因进行研究,并采取针对性措施,使得收尘效率有所提高,取得了较好的效果。 相似文献
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通过对艾萨炉烟气的性质及其对收尘器性能的影响分析,探讨了解决现存问题,更好地应用艾萨炉电收尘器的措施。 相似文献
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现有两台中3.6×52M回转窑,使用重油、粉煤作为燃料,收尘设施为旋涡收尘器加电收尘器。回转窑正常生产时,进入电收尘器的烟气温度仅能达到140℃~160℃,无法满足设计所需的最低180℃的要求。导致电收尘器内部结构腐蚀,漏风率达到20%、收尘效率仅为80%,出口含尘超标,给后续制酸系统造成困难。通过技术改造,将电收尘改造为布袋收尘器,收尘效率提高至99.95%,出口含尘降低至30mg/Nm3,系统漏风率降低至3%,保障了系统稳定运行。 相似文献
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通过对艾萨炉烟气的性质及其对收尘器性能的影响分析,探讨了解决现存问题,更好地应用艾萨炉电收尘器的措施。 相似文献
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国内一些炼铅企业用电收尘器处理铅烧结机烟气,收尘效率不高。据报道多在85~93%之间。七二年以来,沈冶最高的年平均效率93%,一般为85~90%,烟气在电收尘器出口的含尘浓度为400~800毫克/标米~3,高于排放标准,也不能满足于法净化制酸系统的要求。因而提高铅电收尘的收尘效率是一个需要解决的技术课题。 相似文献
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介绍江西铜业集团贵溪冶炼厂倾动炉使用稀氧燃烧后,收尘系统中布袋板结、腐蚀严重,收尘效率降低。通过对石灰添加系统、空气冷却器改造、环境集烟系统控制,解决了布袋板结、腐蚀的问题,使得收尘系统运行顺畅,收尘效率提升。 相似文献
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介绍江西铜业集团贵溪冶炼厂倾动炉使用稀氧燃烧后,收尘系统中布袋板结、腐蚀严重,收尘效率降低。通过对石灰添加系统、空气冷却器改造、环境集烟系统控制,解决了布袋板结、腐蚀的问题,使得收尘系统运行顺畅,收尘效率提升。 相似文献
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就贵溪冶炼厂三期改造后闪速炉烟气收尘系统出现的问题进行了分析,并对提高收尘效率等一系列技术改造进行了总结。 相似文献
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贵溪冶炼厂铜精矿气流干燥的烟气含水量大、温度低,接近露点。适应这种烟气特点,并要求有较高的收尘效率,在引进的成套设备中包括精矿干燥用超高压低温电收尘,这在国内也是首次应用。本文对这套收尘设备的性能、特点及结构作了较详尽的介绍。 相似文献
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陈燕杰 《有色冶金设计与研究》2017,(5):22-23
介绍处理高品位废杂铜(含铜>90%)工艺流程,主要包括原料打包、NGL炉火法精炼、阳极浇铸、烟气二次燃烧、收尘。其中,NGL炉熔炼过程采用稀氧燃烧和氮气搅拌方式,提高了热利用率,强化了冶金反应,减少了烟气生成。 相似文献
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提高收尘效率降低氧化铝生产成本 总被引:1,自引:0,他引:1
氧化铝熟料窑电收尘系统收尘效率低,导致烟尘排放浓度超标。由单台窑年排放烟尘造成的经济损失折合人民币达100万元,氧化铝成本相应增加。本就提高收尘效率、降低氧化铝生产成本提出了改进意见。 相似文献