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利用部分外供低压蒸汽做汽源,驱动小型工业汽轮机替代高压电动机拖动锅炉给水泵,提高锅炉运行的安全性,降低厂用电量,减少除氧器加热用的较高品质的蒸汽量,实现低压蒸汽的梯级合理利用,提高热电厂运行的经济性。 相似文献
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介绍了某公司烧结余热锅炉系统及低压蒸汽管网现状。为充分回收烟气余热,对余热锅炉进行提压升级改造。通过提高锅炉产汽压力及蒸汽温度,将部分蒸汽送进汽轮机做功,再抽汽供热,实现能量梯级利用。改造后提高了低压蒸汽管网运行调节灵活性,解决了蒸汽放散噪音等问题,有较好的经济效益。 相似文献
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通过对转炉炼钢产生的低品质饱和蒸汽的储存、输送和利用方式的研究,以3座150 t转炉为实例,结合综合管网系统的改造,打通输汽节点,延长供汽线路,拓展用户,实现了饱和蒸汽全收全用,减少了高压蒸汽降级使用,避免了能源浪费,从而提高了能源利用率。 相似文献
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针对常规减温减压装置不能有效利用能源的缺点,天津钢铁集团有限公司动力厂采用螺杆发电机组代替减温减压装置以充分利用减压前后的梯级能源。螺杆机组排出的蒸汽经生产调度系统调配,既可并入原减温减压装置的低压蒸汽管道供生产使用,也可作为新汽源并入低压发电机组进行二次发电,实现了能源的阶梯利用。在能源得到充分利用的同时又增加了生产调节方式,具有很高的推广价值。 相似文献
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1 前言我厂于 1 996年建成轻苯年处理量为2 0 0 0 0t的精苯工序 ,工艺采用半连续蒸馏 ,每月消耗中压汽、低压汽总计为 1 3 0 0 0GJ。生产成本中蒸汽所占比例较大 ,为了节约能源 ,减少蒸汽消耗 ,2 0 0 3年我们与北京阿姆斯壮公司合作对我厂蒸汽退汽系统进行了改造。精苯工序是我厂蒸汽消耗“大户” ,尤其是退汽系统改造的重点。2 改造前退汽的流程及消耗退汽系统改造前 ,我厂精苯工序的用汽流程如图 1。加热器消耗的蒸汽全部通过疏水罐进行放散 ,集水罐的作用仅仅限于冷凝水的收集 ,冷凝水又通过水池外排 ,实质上是疏水罐后的蒸汽全部外排… 相似文献
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铜冶炼余热锅炉产生的饱和蒸汽分为高压和低压蒸气,以前仅使用低压蒸气于生产和采暖,高压蒸汽需减压使用。采用合同能源管理方式,选用1台3 MW的补汽背压机和1台4.5MW的纯凝机用于发电和冷凝水回收,取得了较好的效果。 相似文献
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宝钢低压蒸汽管网非常复杂,低压蒸汽损失量一直居高不下,为此对于低压蒸汽系统的现状进行了分析,并探讨了相应的优化方案。 相似文献
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论述了双参数饱和蒸汽汽轮发电机及企业余热蒸汽管网的特点,认为钢铁企业利用余热蒸汽管网兴建饱和蒸汽发电机组,可以提高二次能源使用效率。 相似文献
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阐述了高压溶出新蒸汽冷凝水及其乏汽热利用率低、新蒸汽消耗大的问题,通过优化其工艺流程,使溶出乏汽得以充分利用。利用溶出乏汽加热蒸发强制效,分流进入热水槽的溶出新蒸汽冷凝水流量;提高沉降、洗涤系统的温度,大大提高了热利用率,新蒸汽的消耗从原来的3.5t/t—AO降到了3.2t/t—AO,取得了较好的经济效益。 相似文献
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通过大量的调研和实践,对传统的水蒸气加热炉的方式、方法进行设计、改造,提出了一种新型的水蒸气加热炉;把饱和水蒸汽转变为过热蒸汽,解决了现有钢管镀锌镀层吹扫问题;利用烟道余热既环保又节能;新材料的使用配以先进的温度调节方式,使加热炉的使用寿命大大提高. 相似文献