共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
本文提出了隧道窑窑车的二维非稳态传热数学模型及计算机程序框图。对多种窑车结构进行二维传热过程模拟的结果表明:当在窑车宽度方向上采用不同物性的材料时,其横向温度分布是不均匀的;在窑车垂直方向上,靠近车台面处的温度梯度最大,车台面衬料的物性对窑车蓄热量的大小起着重要的作用。通过窑车二维传热物理模型的模化实验,表明:计算机模拟的结果和实验所测定的结果相符。文中还对轻质化窑车进行了探讨。 相似文献
2.
3.
陶瓷窑炉煤改气工程在全国范围内可谓是一场大革命,绝大部分窑炉都进行了改造。由于改造过程中投资大、费用高,很多窑炉只是满足形式上的改变,将燃烧室换成了喷嘴,只是减少了粉尘的排放和大气的污染,而没有作更深层次的窑体结构改造,这就造成了用洁净燃料烧老设备,成本提高了但是效益却没有体现。因此窑炉结构(如窑体、窑车及其他附属设备)的改造就显得尤为重要。由于窑体改造投资较大,一般企业很难及时进行。而对于窑车的改造,则容易得多,上马快,投资小,且效果明显。就此,对某公司隧道窑窑车进行了改造试验。 相似文献
4.
5.
6.
本文提出两种窑车结构方案,并通过VB编制窑车内部温度场通用计算机程序,计算出窑车衬料中的温度场,为分析窑车蓄热量和散热量、设计更合理的低蓄热窑车指明方向。 相似文献
7.
本文提出两种窑车结构方案,并通过VB编制窑车内部温度场通用计算机程序,计算出窑车衬料中的温度场。为分析窑车蓄热量和散热量、设计更加合理的低蓄热窑车打下基础和指明方向。 相似文献
8.
轻工业部陶瓷研究所耐火材料组,应河南宜阳陶瓷厂的聘请,于86年10月中旬首次为该厂研制成功堇青石——莫来石轻质复合层高强度大型(520×520×90mm)窑车面砖。为低蓄热窑车迈出了可喜的一步。资料证实,国内外陶瓷烧成窑车面砖,均采用高铝质、粘土质、矾土水泥匣渣混合料等比重较大的耐火制品,不但热耗大,而 相似文献
9.
傅刚 《陶瓷研究与职业教育》1989,(4)
自丹麦弗伦斯堡的制砖师汉斯·约特设计和建造了第一座隧道窑后,一百多年来隧道窑技术不断发展完善,由于它与传统的窑炉相比具有产量高、质量好、工人劳动强度低、窑体使用寿命较长、易实现生产机械化与自动化等特点,早已在硅酸盐工业中广泛应用。目前在日用瓷的生产中较为普遍使用窑车式隧道窑本烧坯体。因为它是用窑车运载坯体的,所以在焙烧坯体的同时,窑车也吸收一定的热能并以废热的形式浪费掉。从 相似文献
10.
山东淄博电瓷厂100米隧道窑是用来烧成高压悬式电瓷,窑内高温带1300℃。全窑容纳窑车50部。过去采用二硫化钼润滑脂作为窑车轴承润滑剂,窑车高温带下部温度高达280~300℃。窑车轴承经过这样高温烘烤之后,其中二硫化钼润滑剂多半被烧焦变脆,几乎失去了润滑作用。如果每出一车都对轴承全部进行清理更新润滑剂,时间上来不及,只好注入气缸油再继续使用。这样,窑车变得十分笨重。为了改变这种状况,该厂从1978年8月开始试用一种无油高温润滑剂——石墨粉。 相似文献
11.
前言我厂 90m× 3.0 6m燃气隧道窑 ,是北京东能先锋热工技术有限公司设计承建的年产 6 0万件卫生陶瓷工业生产用窑。该窑为超大断面、新型平吊顶结构、全耐火纤维节能窑车、轻质砖内衬墙体、双推杆连续进车、窑车运转系统全自动控制等窑炉热工技术的应用 ,均属目前国内领先水平。自 2 0 0 3年 5月 1日投产以来 ,实践证明窑体结构合理 ,辅助设备基本可靠 ,烧成制度稳定 ,产品合格率(非烧成缺陷除外 )、产量和能耗等主要技术指标均已达到或超过设计标准。当然 ,生产中也存在一些因其结构、工艺和材料等方面设计缺陷 ,出现了诸如墙体表面温度偏… 相似文献
12.
杨印平 《陶瓷研究与职业教育》1998,(1)
许多隧道窑窑车入窑和出窑采用人工管理,因环境和责任心等诸多因素的影响,常常造成窑车进窑的时间无规律,有时连续进车,有时长时间不顶车,改变了窑车上的产品在窑内的烧成时间,使产品不能按设计要求的烧成曲线烧制,影响产品的质量,降低了烧成合格率和一级品率。这个问题突出体现在高档瓷的烧成过程中。现在引进国外的窑炉自动化程度高,窑车入窑和出窑全自动控制,能很好地保证窑车上产品的烧制过程符和设计要求,产品质量有很大提高。国内许多陶瓷厂对此很重视,因此新建造的隧道窑窑车进出窑过程大都采用自动控制。在过去几年里,… 相似文献
13.
隧道窑窑车轴承润滑剂选用合理与否,对于窑车能否正常运行是一个极为重要的因素.由于隧道窑窑内的温度极高,窑车上虽然砌有较厚的耐火砖和部分隔热材料,车下也有冷风鼓入.但是,当窑内高温通过窑车耐火砖砌体时,有部分热量传导至窑下;其次,高温气体通过窑车间接头处(包括窑车砂封裙板的接头处)渗入窑下,也提高了窑下温度,这样,势必要求窑车轴承的润滑剂,必须具备在较高的温度下仍能正常使用的特点.本厂64.7M隧道窑的窑车原使用钙基润滑脂,近来,随着车下温度的不断提高,窑车的润滑愈来愈差,严重地影响了我们的生产.造成车下温度增高的原因除了上述二个外,还有:(1)该隧道窑自1968年投产以来,经历年检修,但窑的曲折、窑封部分因工程量太大,从未检修,因而该部分的损坏比较严重;(2)在生产过程中,为了减少窑内上下温度,在控制窑内压力时,略使窑上压力大于窑下压力,这样便造成窑上有较多的热气体漏入窑下,致使窑下温度升高.在这种情况下,原使用的钙基润滑脂就不能符合生产条件的要求,产生了润滑脂被烧干发黑、碳化结成硬块的情况,失去了润滑作用.一般新加入润滑脂的窑车入窑运行2~3天后便出现上述硬化现象,以致窑车运行困难.若在窑内由油压机推进时,油压可增 相似文献
14.
15.
16.
本文就8m3旋焰窑的窑体结构、窑车、窑门等进行了扼要的阐述,说明该窑从材料到结构以及燃烧系统等,都采取了一些新的设计措施,确保对窑炉的运行起到积极有效的作用。 相似文献
17.
18.
窑车是隧道窑的重要组成部分之一,磨损窑车的及时修复及窑车在窑内的安全运行对隧道窑的正常运转及窑内的热工制度都有重要影响。我们采取焊补挡头铁的方法修复磨损窑车,使烧成状态更趋稳定,提高产品质量;通过采取对窑墙钻扒砂孔的措施,来察看及清除窑内积砂,确保窑车安全运行及隧道窑的正常运转。 相似文献
19.
本文就8m^3旋焰窑的窑体结构,窑车,窑门等进行了扼要的阐述,说明该窑从材料到结构以及燃烧系统等,都采取了一些新的设计措施,确保对窑炉的运行起到积极有效的作用。 相似文献
20.
随着高技术陶瓷和优质耐火材料的迅速发展,国内高温烧成技术亦得到了相应的发展。而一些新型高温窑炉的问世,不仅使烧成产品质量上了一个新台阶,单位产品热量消耗也大大降低。我公司为东北奥光新材料有限公司设计建造的5 0m高温隧道窑在窑体结构、燃烧系统和控制系统均进行了优化设计,并采用了部分独特的新技术,投产后运行正常,节能效果显著。1 主要技术参数与经济指标该隧道窑为明焰间隙燃烧、间歇进车,烧成产品为刚玉莫来石质耐火砖,全窑长度5 0m ,窑内宽度1 .5m ,窑车台面至窑顶高度0 .95 / 0 .75m ,窑内容窑车2 5辆,每辆窑车码装2个砖… 相似文献