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根据LF炉生产、工艺、设备的特点,建立了适合柳钢实际的LF炉生产模式;对LF炉的生产设备进行了整改,使得其更好的服务于生产;为了能够更好的实现LF炉的升温、脱氧、去夹杂的功能,对LF炉的生产工艺进行了优化。 相似文献
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针对天铁集团炼钢厂“转炉 LF炉 连铸”的工艺模式,结合LF炉的工艺特点及目前的生产情况,对在品种开发过程中如何发挥LF炉的精炼及协调生产的作用进行了简要论述,对存在的问题提出了相应的解决办法。 相似文献
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石横特殊钢厂采用LF21合金开发生产制氧设备有星形管,通过控制LF21合金的化学成分,制定合理的均匀化制度及挤压工艺制度,使产品质量符合GB6892-86要求。 相似文献
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为提高LF精炼钢水终点温度控制水平,提出了基于主成分分析(PCA)和BP神经网络的联合方法预测LF钢包炉精炼钢水终点温度。基于冶金理论和实际生产实践,选取了42CrMo钢生产过程的10个对终点温度有显著影响的因素作为预测模型的指标体系,然后借助主成分分析法对样本数据进行处理,得到了7个主成分变量,累计方差贡献率为87.24%,消除了数据之间的关联性,以此为基础,建立了基于PCA-BP神经网络的LF炉终点温度预测模型,该模型预测误差在±25℃时,模型的命中率为98.71%,模型有较好的识别能力,能够达到LF炉生产过程预测终点温度的目的。 相似文献
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介绍了宝钢增设300t LF钢包精炼炉的主体设备、供电系统、基础自动化及过程计算机系统的技术特点,并分析了LF炉投运后的生产应用实绩。 相似文献
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本文结合生产试验对LF炉精炼工艺中的炉渣氧化性控制、炉渣硫容量、吨钢渣料消耗、炉渣碱度对硫容量的影响等问题进行分析与探讨,以期在此基础上对本厂LF精炼炉渣的改进提供指导,达到精炼目的。满足连铸生产对钢水质量的要求。 相似文献
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由于宝钢4号高炉投产,后工序和市场对品种钢需求的增加,LF工序成为影响宝钢一炼钢生产能力发挥、物流通畅的瓶颈之一,在分析了影响LF生产能力的因素后,从精炼工艺、生产流程、生产组织等方面采取了优化措施,降低了不经LF工艺处理钢的生产比例,提高了LF生产能力. 相似文献
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比较“铁水预处理→BOF→RH→LF→板坯连铸机”和“铁水预处理→BOF→LF→RH→板坯连铸机”两种工艺路线生产管线钢精炼过程的增氮控制.结果表明,LF→RH比RH→LF生产工艺在精炼时增氮减少约5×10-6.因此从控制增氮角度上,生产管线钢优先选择LF→RH精炼工艺. 相似文献
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舞钢炼钢厂现有一台90t超高功率电弧炉、两台LF精炼炉和一台VD炉,工艺流程为UHP→LF→VD→CC(IC),主要生产硅含量≥0.15%系列钢种。为满足市场要求,生产了一批低硅钢种,在生产过程中存在一些问题,即部分炉次在精炼过程中涨[Si]严重,不能保证成品[Si]≤ 相似文献
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为了优化低碳铝镇静钢的LF精炼工艺,研究了LF轻处理、LF精炼(不钙处理)和LF精炼+钙处理三种模式对夹杂物、产品性能、综合成本和生产过程的影响。结果表明LF轻处理的材样中典型夹杂物是铝酸盐+MnS复合夹杂,LF造渣精炼时典型夹杂物是铝酸盐+CaS复合夹杂。不同精炼模式下材样中氧含量基本相同,力学性能没有明显差异。虽然LF轻处理模式下产品洁净度好、综合成本低,但是连铸过程中容易造成塞棒上涨与水口结瘤。因此,生产低碳铝镇静钢时应采用LF精炼(不钙处理)的模式,当生产量较少或浇次末期时,可以考虑采用LF轻处理模式。 相似文献
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在实际生产过程中,通过渣系选择、成渣速度分析和渣量控制、以及变压器功率使用等方面的研究;总结出对LF炉脱硫速度快、效率高、包龄长的LF炉精炼工艺。 相似文献
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由于LF精炼炉冶炼周期缩短,在快节奏生产条件下,如果不能快速实现脱硫所需的冶金物理化学条件,就会显著降低LF精炼炉脱硫率。天津市新天钢联合特钢有限公司炼钢厂为适应快节奏的生产条件,对LF精炼渣系、成渣速度、吹氩搅拌和温度控制等进行一系列的工艺调整,LF精炼脱硫率明显提高,取得了良好的效果。 相似文献
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