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本文介绍了利用热胀冷缩原理,在球铁曲轴轴颈表层获得压应力,提高曲轴的疲劳强度的热应力强化工艺。对球铁曲轴经热应力强化处理后,残余应力的稳定性、疲劳强度的提高和曲轴的变形等进行了分析讨论。弯曲疲劳试验的结果表明,X105系列柴油机曲轴,经过热应力强化处理,其弯曲疲劳强度可提高50%。由此,我们认为热应力强化法是一种新的有效的球铁曲轴强化方法。 相似文献
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大直径曲轴热处理后的残余应力分析 总被引:3,自引:0,他引:3
以巴克豪森噪声(BN)为基础,采用磁弹性应力仪测量大直径曲轴调质、定型(中间退火)、中频淬火过程的残余应力,并研究了残余应力的形成、沿截面分布规律以及对工艺的影响。结果表明,调质后曲轴表面残余应力为压应力,心部为拉应力,压应力层深约15mm;定型处理使表面压应力减少了100MPa左右,对中频硬化不利,需予以取消;中频淬火后表面残余应力为压应力,在8mm左右深度上,压应力稳定在420MPa左右,压应力总层深约13mm。 相似文献
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圆角淬火加热时间与回火温度对曲轴残余应力和疲劳强度的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
研究了感应淬火加热时间及回火温度与圆角强化曲轴残余应力和劳强度的关系。结果表明,淬火加热时间增加,硬化层深度增加,表层残余压应力和疲劳弯曲极限均呈先增大后减小化。国火温度的提高,降低强化效果。与只强化轴颈、未圆角淬火曲轴相比,疲劳强度提高85%以上。 相似文献
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用磁弹性法对柴油机曲轴热处理残余应力进行了实测。结果表明,调质后其表面残余应力为压应力,经机械加工后其表面残余应力虽有所减小,但仍为压应力,所以原用的中间去应力退火工序可以删除。对取消中间去应力退火后曲轴中频淬火的变形和裂纹情况进行了实测,结果良好。 相似文献
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本文调查了TiC镀覆钢材样品进行后热处理和不进行后热处理时的疲劳强度和耐磨特性。通过检测残余应力和硬度研究了显著影响疲劳强度和耐磨性的因素。作为样品,使用了两种钢材。这两种钢材均用化学气相沉积法(CVD法)作了TiC镀覆处理。用弯曲疲劳试验机对疲劳特性进行了试验。本文发现,从疲劳强度和耐磨性的角度看,淬火一回火热处理非常重要。并发现,TiC镀覆钢材的疲劳强度和耐磨性取决于基体硬度和TiC层的残余应力以及邻近界面的基体区域。 相似文献
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通过断口形貌分析、成分分析、金相分析、断口硬度分析、应力分析等方法对曲轴断裂失效原因进行分析.结果表明,曲轴中频感应淬火后未能及时回火,表面残余应力较大,在工况条件下表面产生微裂纹;同时曲轴轴肩根部产生应力集中,诱发裂纹进一步扩展,导致曲轴最终疲劳断裂.另外调质处理效果较差、曲轴芯部铁素体含量较多、整体强度不足也是造成曲轴疲劳断裂失效的原因之一. 相似文献
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在工程应用中,为了提高工件的使用性能,需要对其进行淬火工艺处理,且后续不进行回火或退火以满足某些特殊的要求。针对45号钢淬火后表面残余应力较大导致出现大变形的现象,提出一种逐层切削和振动时效相结合的复合时效方案,以达到最大限度地消除表面残余应力的目的。首先利用Abaqus有限元软件对45号钢淬火工艺进行热应力场分析和振动时效仿真分析,并通过试验利用盲孔法测量了淬火工艺后表面残余应力和复合时效优化方案后表面残余应力的大小。结果表明,该方案下工件的残余应力平均降低了约70%,从而验证了该方案的有效性,为工件残余应力的消除提供了一种新的工艺方法。 相似文献