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目前最常用生产对二甲苯的路线是从邻位和对位二甲苯异构体混合物中进行抽提分离。国际上几家公司都有专有的工艺过程,包括埃克森美孚公司的XyMax工艺、UOP公司的Isomar和ParexI艺及Axens公司的Eluxyl工艺。替代的对二甲苯生产工艺是甲苯歧化.它产生苯为联产品。埃克森美孚公司和UoP公司均有该路线的专利工艺。由BP和UOP公司联合开发的Cyclar工艺.使用液化石油气等制取包括对二甲苯在内的液体芳烃。 相似文献
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《石油化工》1988,(7)
<正> 由甲苯制对二甲苯新方法化学工业日报,〔16069〕,4(1987)美国Mobil Chemical International公司开发了采用ZSM-5催化剂制对二甲苯新制法。此法由甲苯选择制对二甲苯,具有:①可以省去二甲苯异构化过程;②高效生产对二甲苯等特征。预计1989年前后第一套装置将在日本开始运转。新开发的过程称为 STDP。对二甲苯通常由甲苯制成混合二甲苯(邻、间、对二甲苯等异构体),将其选择异构化制成。用 STDP 法,直接制成对二甲苯可简化异构化过程。同时由于使用 ZSM-5,可高效分离对二甲苯。对二甲苯是聚酯原料,在世界对二甲苯生产中采用英必耳法较多,两年后可能会相继采用新方法。 相似文献
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利用真空吸附法测试了BaX分子筛对二甲苯的等压吸附曲线。实验发现,在室温下该分子筛对M-二甲苯、O-二甲苯、P-二甲苯的吸附曲线和吸附速度是不一样的;同时在分子筛吸附了一定量的水之后,其对二甲苯的吸附曲线和吸附速度发生了明显变化,在水含量为2%时影响最大。 相似文献
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芳烃联合装置的二甲苯装置主要以对二甲苯为目标产品,主要不足是装置能耗较高。以制约二甲苯装置能效提升的共性问题为切入点,优化了二甲苯装置换热流程,降低二甲苯塔再沸炉燃料气消耗;建立了新型缠绕管换热器设计计算模型,提升换热器设计精度;同时设计了二甲苯装置低温热高效回收网络系统,显著降低了装置能耗。工业应用结果表明,改造后装置燃料气消耗量总计降低0.87 t/h,回收低温热29.56 MW,综合能耗累积降低3 118.6 MJ/t,大幅提升了二甲苯装置能效,对二甲苯装置节能改造具有指导意义。 相似文献
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钱伯章 《精细石油化工进展》2003,4(3):37-37
从混合二甲苯中回收对二甲苯的常用方法是利用沸石分子筛进行吸附 ,吸附后的产品用溶剂解吸和用蒸馏回收。日本NGK工业公司推出的新方法可望削减一半的投资费用。NGK公司开发了新的沸石分子筛膜 (称为MFI型分子筛 ) ,通过分子尺寸大小从其他二甲苯异构体中分离出对二甲苯。该管 相似文献
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本文对国内外对二甲苯工艺技术做了详细的介绍,并对国内的生产和市场进行分析,目前国外全套对二甲苯工艺技术专利商有美国UOP公司和法国Axens公司,国内中国石化上海石油化工研究院的甲苯歧化技术和中国石化石油化工科学研究院的二甲苯异构化技术已经得到广泛地应用,吸附分离技术取得重大突破。 相似文献
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混合二甲苯结晶分离的新工艺 总被引:1,自引:1,他引:0
针对甲苯选择性歧化法获得的高对二甲苯含量的料液,设计了一种新型的连续悬浮结晶工艺——单级冷冻、两次结晶。该工艺的特点是单级冷冻降低了能耗,料液进入温度较高的结晶器结晶,排出的母液进入温度较低的热交换器结晶成核。通过物料衡算和热量衡算,对连续悬浮结晶工艺的可行性进行了分析。连续悬浮结晶工艺可获得纯度为99.9%的对二甲苯产品,收率最高可达91.8%,单级冷冻能耗为144.0kJ/kg。与传统工艺比较,连续悬浮结晶工艺的对二甲苯收率提高了31%,能耗降低了15.3%。 相似文献
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采用混合二甲苯二组分物系的固液相平衡方程及物料衡算和热量衡算方程对混合二甲苯连续悬浮结晶工艺进行模拟计算。以料液中对二甲苯(PX)质量分数为85%、料液进料量为1kg/s为基准,PX纯度达到99.9%为目标,考察了成核区温度、生长区温度和回流晶浆中晶体含量对系统能耗和PX收率的影响。当料液温度为288K、回流晶浆中晶体的质量分数为80%、成核区温度为246K、生长区温度为276K时,PX的收率最大可达91.8%,系统能耗为137kJ/kg。当回流晶浆中晶体的质量分数为62%~100%,成核区温度为243~256K时,可满足对PX产品纯度的要求。 相似文献
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对二甲苯生产的技术进展 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了近年来国内对二甲苯(PX)生产的技术进展状况,介绍了芳烃联合装置中歧化烷基化、二甲苯异构化催化剂工业应用及研发成果,以及混合芳烃分离技术工业化及研究现状,目前国内仍然以催化剂、吸附剂的研制与开发作为提高PX产量的研究重点。 相似文献
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镇海炼化对二甲苯装置抽余液塔改造 总被引:2,自引:0,他引:2
对镇海炼化股份有限公司0.45Mt/a对二甲苯装置抽余液塔的操作进行诊断分析,找出了原塔内件设计存在的问题。根据改造要求,进行了多方案的工艺条件分析。采用复合孔微型阀高效专利塔盘及其附属内件。改造后产品质量满足设计要求,处理能力也超过了设计值,取得了良好的经济效益。 相似文献
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采用超声浸渍的方法制备了不同Zn负载量的改性ZSM-5分子筛以及Zn、Mg和P复合改性ZSM-5分子筛,通过X射线衍射、N2吸附-脱附、氨吸附-程序升温脱附和吡啶吸附-傅里叶变换红外光谱等手段对催化剂进行表征,并在固定床微型反应器上系统探究了不同改性过程对其催化甲醇直接制对二甲苯反应性能的影响。结果表明:Zn改性有效提高了ZSM-5分子筛的芳构化性能,可为甲醇制对二甲苯提供较高的催化活性基础;在最佳Zn负载量时,进一步引入Mg和P对分子筛酸性和孔道结构进行修饰,覆盖孔道酸性位以及窄化孔口,优化了催化剂择形性,有利于目的产物对二甲苯的生成。复合改性分子筛Zn-Mg-P/HZ-5催化剂寿命为36 h,对位选择性为96.00%,对二甲苯选择性(对二甲苯占总二甲苯的比例)高达18.43%,表现出优异的反应性能。 相似文献
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孙守华 《石油与天然气化工》2022,51(2):15-19
目的 在国内某1 500×104 t/a炼化一体化项目中新建100×104 t/a乙烯裂解装置及80×104 t/a对二甲苯装置,设计与原1 200×104 t/a炼油项目及新建300×104 t/a炼油改扩建项目相匹配。项目实施后,全厂柴汽比偏高,成品油总量偏多;乙烯裂解原料不足,且组分偏重;对二甲苯装置技术路线竞争力较弱,故需解决装置存在的上述问题。方法 确定300×104 t/a炼油改扩建项目采用新增“220×104 t/a柴油加氢裂化+260×104 t/a连续重整”路线对炼油加工方案进行优化,以增产乙烯裂解及对二甲苯原料。结果 与优化前相比,全厂柴汽比由1.74降至1.00,成品油总量减少187.68×104 t/a;乙烯裂解原料总量约降低1.74×104 t/a,但乙烯产品量增加5.61×104 t/a,乙烯裂解原料进一步轻质化;对二甲... 相似文献