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在过去几年里,阿曼石油开发有限责任公司(PDO)利用多相流量计进行油井测试作业。尽管该技术给PDO创造了很大的效益,但是这种仪表主要是利用文丘里管的原理来进行测量,它有一个最小的流量限制,液体流量不能低于20~25m^3/d。因此,大多产液量较低的井没有进行测试或者利用比较陈旧的常规测试系统进行测试,但是该常规测试系统的测量结果不太可靠。为产量低于20m^3/d的井提供一种测试方法,PDO研制了一套以滑架为基础的移动设备,这套设备可以测试液体流量的标准范围为3~25m^3/d,最高可以测试产液量达到100m^3/d的油井。这套设备可以在含水量或者含气量为0~100%的范围内适用。随着南部特许地区引进并使用了该套设备后,它除了满足以往多相流量计不能测试的产液量低于20m^3/d的井的测试要求外,还解决了黏度超过试井参数的油井试井问题。并且测试结果良好,取得了100%的有效数据。 相似文献
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采油生产实际表明,随着油田的开发,地质工艺条件不断变化,低产、高粘和高油气比等特殊油井越来越多。而现有的计量装置,已远远不能满足这类油井准确计量的要求。使我们无法准确地进行油井分析和掌握油井的地下动态。其结果将导致油井管理水平和油井产量下降,无法保证油井正常生产。针对上述情况,俄罗斯研制成功可准确计量低产有杆泵井和电泵井产量的“量子”计量装置。1.现有油井计量装置的缺陷俄罗斯目前普遍应用的是“卫星”组合计量装置。它的测量范围是5~40Om’川。在油、气、水的含量比较合理时,性能良好的这类装置的计量误… 相似文献
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苏里格气田低产井稳产技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
苏里格气田部分井因生产时间长,井底流压低,稳产难度不断加大,而开发实践证明,苏里格致密砂岩气藏在低压条件下仍具有一定的稳产能力。本文利用气田生产动态数据和压力恢复数据,采用分段动态拟合与试井解释相结合的方法,确定气井储层物性参数,在此基础上建立数值模拟模型,在充分考虑应力敏感条件下,优化致密储层压力控制条件和开发方式。研究结果表明:第一,苏里格低产井应以不同的稳产目标合理配产;第二,低产井应严格控制井底流压压降速率;第三,低产井应采取长关短开的间歇制度,以降低应力敏感性对于储层的重复伤害;第四,低产井应确定合理的开关井时间,并建立动态的调整机制。 相似文献
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随着胜利纯梁油田各区块开发时间的延长,油井产量降低。本着"降本增效"的原则,对低产油井实施小剂量酸化工艺,通过优化工艺提高措施针对性,室内实验改进酸液体系适应不同储层条件,应用酸化软件优化酸液用量,有效提高了低渗透低能量井的储量动用程度,并取得了较好的效果。2011年共实施小剂量酸化工艺39井次,酸化后平均单井日增油2~3t,经济效益明显。 相似文献
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针对油田低产液、低含水井无法实施季节停掺水的实际情况,选择6口试验井,应用玻璃内衬集输管道进行现场试验.当单井产液量在6~20 t/d,含水在30%以上时,应用玻璃内衬集输管道的油井,在4~11月份可以实现季节停掺水. 相似文献
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升平油田作为大庆油田13个水驱精细挖潜示范区之一,其范围内油井产液量较低,有的甚至不到1m3/d,因此如何提高示范区低产液井测试资料的精确性就成为了急需解决的难题,具有十分积极的意义。通过对特低产液井油流量仪在升平油田的应用效果分析,展示其在低产液井测试精度上的优势,从而促进该项低产液井测试技术的发展和进一步推广。 相似文献
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通过分析低产井计量的主要计量方法及存在的问题,对单井产量低、原油物性差、凝固点高、蜡含量高、黏度高、油气比低、区块分散的低产井提出了解决计量问题的措施。研制使用了计量车来解决低产井的产液量计量问题,经过跟踪测试表明,应用效果良好。 相似文献
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产液量是影响抽油机井能耗水平的主要因素,统计规律表明,低产液抽油机井单耗较高。随着低产液井的逐年增加,降低低产液井能耗,已成为控制能耗增长的一项重要工作。通过综合分析影响单耗的各种因素,提出了针对性措施,包括换小拖动设备,调小抽汲参数,优化供排关系,以及改变举升方式等,实现了低产液抽油机井单耗的有效降低。 相似文献
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实施低产、低效井间抽工作制度是为了最大限度地发掘机采井节能降耗的管理潜能,追求企业效益的最大化.对泵效小于25%、含水大于90%及日产液小于10t的井,采取适合本井的间抽方式,在日产液、日产油少降或不降的情况下,达到降低能耗的目的.对于拟稳定期的产量计量方法尚需要完善,试验情况显示,间抽井开井后初期产液量较高,之后逐渐下降,当下降到一定程度后再稳定下来,稳定后的产液量与间抽前的产液量基本一致.间抽开井后含水不稳定,初期含水略高,后期含水下降. 相似文献
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鄂尔多斯盆地某致密气区块自2016年投产,投产时间较早,其中产量低于1000m3/d的井占在产井的33.3%。通过对地质条件、施工过程、生产情况等因素综合分析,将低产井原因分为5类,包括地层能量低、产水大、地层物性条件不佳、生产管柱不通畅、管网汇压高。 相似文献
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在高含水的油田开发晚期,面临如何提高低产井开采效益的问题。首先按盈利情况对低产井进行分类,拟定综合地质、技术和经济措施,使不孕利井转变为盈利井,并监测这些措施执行情况和效果。以开发50年的鞑靼尔斯坦油田为例。 相似文献
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电潜泵排液井最大产液量的计算方法 总被引:1,自引:0,他引:1
电潜泵排液是提高油气井采液速度、实现油气井继续稳产、复产的重要途径之一,是一种行之有效的后续人工举升措施。它具有排量范围大(?177.8mm套管中,排量为50~2 000m3/d)、扬程范围大(1 000~4 600m)、泵效高(65%)、自动化程度高、耐高温(149℃)、防腐性好、适应性强等显著特点,已被油气田广泛采用。 相似文献
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东辛油田的长期停产井和低产井较多。如何使老油田持续稳产?重要措施之一就是要对长期停产井和低产井进行挖潜。重新认识和分析这些油井的静动态资料,找出停产、低产的原因,采用已有的和新的采油工艺、技术,结合开发地质的研究与分析,就能充分挖掘长期停产井和低产井的潜力。东辛油田的实例证明,由此可获得显著的经济效益。 相似文献