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1事故经过
如图1所示,2011年8月2日9:19,2号主变(SFS9—75000/110/38.5/10.5-Ynynod11)发出A相比率差动保护动作提示并跳闸。 相似文献
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1现场情况
我单位茨榆坨工区所辖茨二变电站为66 kV/6.3 kV供电变电站,66 kV和6.3 kV均采用单母线分段接线,为中性点不接地系统,一条66 kV进线,两台主变并列运行,每段66 kV母线上各安装一组氧化锌避雷器,66kV变电站主接线如图1所示.
某日雷雨天,中午12:20,2号主变气体保护动作.现场检查... 相似文献
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简易电气一次接线对主变差动保护的影响及其改进洪天火斤汪德义黄山电业局变电工区(245000)对于新建220kV单回线供电终端变电站,为节省投资,一般初设多为单台主变,如图1所示的主接线方式,1DL既作为线路开关,又作为主变开关。在旁路开关代主变开关运… 相似文献
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<正>1差动保护误动时的差流值鄂西某水电站主变压器微机保护投运后,在常规运行工况下,主变压器差动保护发生误动作。其一次接线图如图1所示,相关参数及事故前运行工况如下。 相似文献
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传统的差动保护依靠TA二次接线方式的选择,进行不同接线组别变压器各侧电流的相位补偿。在现场调试工作中发现,有两种情况是导致差动保护误动作的主要原因:其一是由于电流互感器二次接线错误而不能形成正确的相位补偿;其二是整定值的错误,导致保护装置所计算出来的差流很大。笔者以南自厂WBZ-03型主变保护为例,就主变差动保护TA接线的极性和整定值的计算进行分析和总结。 相似文献
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35kV线路相继故障,导致110kV主变后备保护误动作的故障是很少见的,是一种非常巧合的故障情况。某110kV变电站,在2004年12月17日,就曾经发生过一起这样的故障。该站主变保护为国电南自公司的PST1200主变保护装置,35kV线路保护采用国电南自的PSL641线路保护装置,站内当天由#2主变带所有35kV负荷,接线方式如图1所示。 相似文献
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差动保护是变压器的主保护,其保护范围为主变三侧开关以内。当线路发生穿越型短路故障时,差动保护不应动作。本文通过对一起三圈变压器差动保护误动作案例进行深入的分析,找出其误动作的原因,并对预防该类事件的重复发生提出了对策。 相似文献
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1故障现象2013年4月,某110 kV变电站(系统接线如图1所示)Ⅱ段及2号主变停电检修,110 kV 906进线带Ⅰ段负荷运行。检修后送电,当值班员在后台机遥控操作合闸2号主变高压侧902断路器时,110 kVⅠ段母线差动保护动作,110 kV进线906断路器、母联903断路器、1号主变高压侧901断路器、1号主变低压侧931断路器(图中未画出)跳闸。 相似文献
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陈村水电站装有3台容量为50MW的水轮发电机,一次主接线简图如图1所示。自耦变(1号主变)型号为OSSPSL-120MVA/220kV,属薄绝缘结构,在我站与系统的联络中占有重要地位。自耦变继电保护的主保护除纵差保护外,为提高变压器内部单相接地短路的灵敏度,还装设了零序差动保护。零差保护由三组变比相同(600/5)的流变2LH、9LH、LH及BCH-2型差动继器构成。自耦变在1985-1990年运行期间,零差保护误动跳闸和动作发信号共4 相似文献
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对电厂1号主变(150000kVA)差动保护发生的两次误动作原因作了具体分析,将原设计的保护接线作重新改接,从而消除了差动保护区外故障易引起误动的隐患。 相似文献
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通过对大港油田近几年几起主变差动保护误动原因分析,对新建变电站、运行中变电站、改造变电站的主变差动保护误动的原因,提出防范措施。变压器差动保护由于受其励磁电流、接线方式、TA误差等因素的影响可能导致变压器差动保护误动,本文针对如TA型号及变比的选择、二次接线、二次负荷能否满足TA10%误差曲线、一次换相和二次电流回路接地方式等几个可能导致差动保护误动的原因进行分析,以便针对实际情况采取措施防止此类事故的发生。 相似文献
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1 3/2接线方式的特点及电流互感器的作用
在3/2接线方式运行时,须由2台断路器合闸对线路或主变单元进行供电.以500kV一次接线为例,如图1所示,线路XL或主变ZB由1DL与2DL或2DL与3DL断路器同时合闸来供电,此时2个断路器上将同时流过线路或主变电流.为了正确反映线路或主变实际流过的电流,必须将对应供电断路器上的电流互感器(以下简称CT)二次回路采用“和电流“的接线方式.这样接线的优点是,当某一断路器需要检修时,可以将该断路器退出运行,而不影响对线路或主变的连续供电,提高了电网的稳定性能,但同时给检修操作提出了更高的要求.…… 相似文献
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江苏省电机工程学会继电保护专委会 《江苏电机工程》2003,22(6):50-51
【2 2 0kV真王线送电合闸时保护误动分析】目前江苏省仪征市 2 2 0kV网络主接线见图 1。图 1 2 2 0kV网络主接线真州变电站 2 6 89开关保护配置为南京自动化设备总厂WXB 11C和南京自动化研究院LFP 90 1。2 0 0 3年元月 19日 ,真州至蒋王线路检修 ,真州变由六合变供电。当晚 17:0 0 ,线路检修工作结束 ,先由蒋王变向空线路送电成功 ,17:30真州变 2 6 89开关合闸后跳开。现场检查 90 1保护无异常 ,而 11保护跳闸出口 ,11保护动作后打印的报告摘要如表 1所示。表 1 时间 (ms)和电流 (A)、电压 (V)的关系Time/msIa/AIb/AIc/A 3Io/AU… 相似文献
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1 事故经过
2012-05-25,某电厂0号起备变正常带负荷运行,高压侧一次电流为91.78 A,有功功率13.87 MVA.20:12:07,0号起备变110 kV电源进线受雷击发生接地故障,进线线路保护且重合闸成功.但是,0号起备变保护A,B柜比率制动差动保护B,C相均动作,跳开了起备变高低压各侧开关. 相似文献
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2006-12-15,某发电厂110kV相堤线716线路发生故障,由于保护拒动,造成110kV母线失压、3号发变组跳闸的事故。1事故前运行方式某发电厂110kV系统接线如图1所示。 相似文献