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耳轴为切丝机主要关键件之一,形状简单,但要求高,为全加工,材质为QT500-7,铸件重70 kg,不允许任何缺陷,零件结构见图1. 相似文献
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1.原铸造工艺概况砧座是C41-400B空气锤的关键零件,它在空气锤作业过程中,承受着空气锤锤头的打击力。因此,对站座要求吸震、耐疲劳、能承受空气锤作业时锤头多次连续的打击。C41-400B砧座的材质为HT150,重6吨,为实体大件,其结构如图1所示。图1C41-400B砧座示意图砧座的质量问题主要是缩孔。据1983统计,缩孔占当年40OB砧座废品的78%。当时我们生产4OOB砧座的工艺是采用地坑干型,根据顺序凝固的原则,将冒口放在最后凝固的热节处,其冒口采用热节圆法设计,考虑到放“示”字形内冷铁两个(重600kg),冒口尺寸适当放小,… 相似文献
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介绍了铁模覆砂铸造大型空心球铁曲轴的工艺。采取平做,平浇,平冷和复合运用微量合金元素及多次孕育等技术措施,利用无衡凝固理论解决央轴内部缩松,获得合格曲轴铸件,并得到铸态珠光体组织。 相似文献
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利用均衡凝固技术提高铸件的内在质量 总被引:1,自引:1,他引:0
高压水泵的中段采用球墨铸铁,以增强水泵的强度,防止出现渗漏等现象.由于原材料、工艺等原因导致中段的组织内部出现缩松,在机加工过程和水压试验中出现废品,既延误了工期,又浪费了原材料和机加工工时,增加了生产成本.为改善这种局面,依据均衡凝固理论,对中段的铸造工艺进行了改进,机加工和水压试验后,铸件的内在质量提高,收到了效果. 相似文献
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采用均衡凝固理论分析气缸套离心铸造的缩孔类缺陷形成原因,并利用该理论,通过改变热节部位离心铸造模具表面结构,调整斜度区的涂料厚度来调节热节根部的冷却速度,充分利用凝固过程自补缩,从而消除热节部位缩孔缺陷,使缸套的缩孔废品率降到了1%以下。 相似文献
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均衡凝固理论,广泛应用于我公司球墨铸铁件的生产,已有十多年历史。无论是湿型小件,还是树脂砂生产的各种结构大小件,均衡凝固技术均可发挥充分有效的作用。本介绍三个应用实例。 相似文献
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压铸机QT500-7模板在机械加工和使用过程中发生了开裂.采用断口形貌和化学成分分析、力学性能和硬度测试、金相组织检验以及生产工艺过程追溯对其开裂原因进行了分析.结果表明,铸件拆箱过早,退火保温时间过短,以及高温铸件受南方潮湿气候的雾化正火,使铸件珠光体数量、硬度、残余应力明显大幅增加.这些是模板开裂失效的主要原因. 相似文献
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