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冻胶泡沫在火烧山裂缝性油藏油井堵水中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
冻胶泡沫是由水、气、起泡剂(表面活性剂)、稳泡剂(聚合物)和交联剂组成.它是以冻胶为外相的泡沫,比以水为外相的普通泡沫稳定性好,因此冻胶泡沫堵水可延长堵水有效期.通过Ross发泡仪测定泡沫的起泡和稳泡性能,结果证实冻胶泡沫最好的起泡剂为YG240,用量为0.3%;稳泡剂为HPAM,用量为0.2%~0.4%;交联剂为0.09%重铬酸钠 0.16%亚硫酸钠;气体为氮气.在对冻胶泡沫成冻时间、堵水率等性能室内评价的基础上,在火烧山裂缝性油藏H1304井进行了堵水试验,堵水合理工艺包括高效洗油剂清洗大裂缝、注冻胶起泡液、注过顶替液、注氮气、注水、关井侯凝等环节.该井现场试验取得了很好的堵水效果,含水率下降20%~50%,月增油91~273t. 相似文献
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裂缝性储层油井冻胶堵水技术 总被引:1,自引:0,他引:1
简要介绍了国内外堵水技术的发展概况。重点从裂缝性储层油井出水机理研究、常用堵剂及模拟实验研究和现场施工工艺几个方面,研究了裂缝性储层油井堵水技术的发展情况,其中封堵裂缝常用的堵剂是聚合物冻胶体系,大致分为4种类型;室内模拟研究,主要介绍了Seright等人对不同配方、不同放置时间的冻胶在裂缝中的封堵性能及冻胶在裂缝中的脱水现象和抗冲刷性的研究;通过国内外现场堵水实践的总结发现,在进行措施以前必须综合各种资料,准确判断油井产水原因,优选目标井。并且聚合物冻胶堵水是该类储层较为有效的堵剂。最后,提出了今后裂缝性储层油井堵水技术发展趋势及研究重点。 相似文献
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薄层底水油藏确定油水界面位置困难,射孔完成法建立底水隔板存在技术限制,而冻胶泡沫兼具冻胶和泡沫的双重作用,选择性好、封堵能力强,控制该类油藏底水锥进问题具有优势。室内实验通过黏度法和改进的Ross-Miles方法对冻胶泡沫体系进行了优选,得到了体系的优化配方为:0.2%聚合物LA100+0.4%有机铬交联剂FH-7+0.25%表面活性剂SDS+N2。体系性能评价结果表明,随反应时间延长(0率24 h),体系黏度由11.6逐渐增至200.0 m Pa·s,泡沫综合值由2838.0增至11899.0 m L·min。随着冻胶逐渐成冻,冻胶泡沫稳定性逐渐增强。体系的注入压力高,阻力系数超过6.0。封堵能力强,封堵率超过93.8%;选择性优于冻胶,可智能识别高渗通道。玻璃填砂可视化物理模拟表明,在生产井的近井地带,冻胶泡沫优先进入水锥入侵通道和底水层,形成稳定的底水隔板,扩大底水波及体积,采收率增值为32.6%。 相似文献
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如何减少油田开发中的产出水量越来越引起石油经营者的重视。一种新的聚合物堵水剂已研制成功,它同一般的冻胶相比具有独特的优点。将水溶性聚合物和一种表面活性剂的淡水溶液与盐水混合就可形成这种冻胶。一般的冻胶是化学引发或活化剂,如重金属等来制备,而这种新的HPC/SDS冻胶依赖地层中的盐水引发而生成。 相似文献
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针对水平井堵水技术对不同油藏适应性差的弊端.从提高堵调剂强度、降低溶液密度出发,在常规聚合物交联冻胶基础上研发了一种新型二次交联伴生气泡沫冻胶堵调体系,系统考察了交联剂质量浓度、酸催化剂和生气反应物质量浓度对冻胶强度和生气效果的影响。实验表明,堵调剂不同阶段的交联时间可控,不仅克服了常规堵水剂成胶前遇水被稀释或沿着大孔道漏失的不足,而且二次交联后的泡沫冻胶黏度比一次交联堵水剂提高了2.5倍,同时产生的气体被包裹在所形成的冻胶体内,增大了冻胶体积,提高了堵调剂的封堵效率。通过灰岩油藏水平井堵水矿场应用.取得了显著的增油降水效果,为水平井和类似油藏的层内堵水、提高单井产油量、减少产水量提供了新的技术手段. 相似文献
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冻胶堵剂堵水作用大于堵油作用的原因 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了冻胶堵剂堵水作用大于堵油作用的原因。结果发现:冻胶体积在水中膨胀,在油中基本不变,并且冻胶堵剂具有优先进入含水饱和度高的地层的能力,主要对水的流通通道产生限制与封堵作用,从而导致冻胶堵剂堵水作用大于堵油作用。 相似文献
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裂缝型稠油油藏石油运移过程中,由于宽缝对窄缝极强的流动屏蔽作用,加上油水流度比的差异,油井即使处于高含水生产阶段,出水缝仍可能比出油缝小。室内实验表明,在出油裂缝宽度平均值是出水裂缝的2.29倍时,暂堵处理使堵剂主剂在水岩心的分液比由0.36提高至0.89,大剂量的堵剂主剂选择性进入水岩心,对水岩心产生显著的封堵效果。现场采取聚合物交联凝胶体系作为暂堵剂,优先进入裂缝较宽的油层,封堵油层起暂时保护作用,较好地实现了选择性封堵水层的目的,取得显著的降水增油效果。 相似文献
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2004年8月,金陵分公司重油催化裂化装置因烟气轮机振动超标造成非计划停工。对烟气轮机叶片结垢和设备结焦堵塞的原因进行了分析,从中总结经验教训,提出防范措施。 相似文献
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循环冷却水系统操作条件对其中生物黏泥成分及性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
将达标排放的炼油废水经深度处理后回用于循环冷却水系统,是石油、石化行业节水减污的一个行之有效的办法,但生物黏泥控制问题则是实际应用的瓶颈及难点。为此,笔者采用循环冷却水系统的动态模拟装置,考察了流速、温度等因素对生物黏泥成分及性能的影响。结果表明,流速在1.0 m/s时或温度在30℃时,微生物胞外聚合物产生量大,机械强度最强,但生物黏泥湿重最低;微生物胞外聚合物产生量大,机械强度最强,但生物黏泥湿重最低。综合考虑生物粘泥成分及性能指标,流速1.0 m/s和温度30℃是循环冷却水系统中控制生物黏泥生长的最佳操作条件。 相似文献
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借助黏土胶驱油剂的使用方法,研制了黏土-聚合物铬冻胶体系。考察了黏土的加入对聚合物铬冻胶强度和封堵性能的影响。结果表明,黏土的加入可以在一定程度上增加聚合物冻胶的黏度;会增加聚合物冻胶的强度,且随黏土浓度的增加,冻胶强度先增加后减小,在2%时达到最大;黏土-聚合物冻胶体系的封堵强度和耐冲刷性远高于聚合物冻胶体系,其中封堵强度高于聚合物冻胶体系的强度的1.2倍,尤其是针对大孔道的封堵;分析认为,黏土-聚合物冻胶体系除了聚合物冻胶本身的封堵作用外,还能通过形成结构、偶合、架桥、吸附膜等机理起封堵作用;在封堵大孔道方面,黏土-聚合物冻胶体系相比聚合物冻胶体系有较大优势,具有较好的应用前景。 相似文献
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泡沫复合体系配方的研究 总被引:12,自引:4,他引:12
采用泡沫综合指数评价方法结合三元复合体系界面张力特征,系统地研究了适合大庆油田地层条件的泡沫复合体系配方。同时,对泡沫复合体系国产化配方也进行限探索性研究,并获得良好的效果。室内驱油实验结果表明,泡沫复合体系的驱油效率比水驱提高30%(OOIP)以上。为泡沫复合驱的进一步推广打下了良好的理论和实践基础。 相似文献
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油气田采油气废水外排原因分析 总被引:9,自引:0,他引:9
潘红磊 《大庆石油地质与开发》1996,15(2):68-70
我国油气田的采油(气)废水绝大部分经处理后用于油田注水,但由于种种原因,还有一部分采油(气)废水不能回注。这部分水外排至环境中,对环境产生一定的影响。本分析了这部分水外排的主要原因,并由此提出我国油气田在采油废水处理方面急待解决的几个问题。 相似文献
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整体封存体系的内涵 总被引:17,自引:4,他引:13
天然气易于散失的特性,决定了整体封存体系的高标准、严要求,评价的思维应以板桶理论(木桶效应)为指导,特别要重视局部对整体的决定作用。天然气的封存与石油不同,整体封存体系的内涵,必须强调结构的立体性与功能的有效性。川东、川东北的油气勘探实践表明,下部(中、古生界)的超压流体系统与上部(中、新生界)的高压-静压流体系统,共同构成整体封存体系的立体性,实际是一个物性、浓度、压力为一体的复合封闭结构。有效性取决于:(1)埋深;(2)区域水动力;(3)晚期抬升;(4)抬升时限。立体性为构建,有效性为改建,只有二者的统一方能发挥整体封存的最大功能。 相似文献
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运用正交实验方法,考察不同促进剂对ZDDP产品pH值及水分的影响,提出了提高ZDDP产品质量的最佳工艺条件搭配。 相似文献
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水驱后期厚油层层内弱凝胶调剖影响因素分析 总被引:5,自引:3,他引:5
针对大庆油田厚油层地质特点,设计了不同的物理模型,并利用该模型研究了厚支层内调剖的潜力以及不同渗透率下,水驱、聚合物驱与弱凝胶调剖的效果对比,并对不同油藏条件下的深部调剖影因素进行了分析。 相似文献