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戴志奇 《自动化与仪器仪表》2010,(3):92-94
简要阐述了企业数据网、工业以太网和控制网三网合一在杭州钢铁集团LF钢包精炼炉自控系统的应用,重点介绍了PLC控制网络、工业以太刚、数据企业刚三网合一组成该精练炉自动化控制系统,取得了很好的应用效果。 相似文献
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王虞麒 《自动化与仪器仪表》2009,(5):67-68
LF炉是目前最广泛应用的炉外精炼设备之一,LF炉的主要任务包括脱氧、脱硫、去气、去夹杂物、升温并调整出钢温度,合金化并调整钢水化学成分。电极调节是LF炉冶炼的关键技术,本文介绍攀钢方坯连铸LF炉电极控制系统的结构及原理,详细描述了系统的调节模式。 相似文献
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为了防止粉尘发生燃烧或者爆炸,保证火电厂除尘系统的稳定性同时提高火电厂除尘效率,提出了基于S7-300PLC与LabVIEW的火电厂除尘监控系统设计方案。使用S7-300系列PLC为核心控制器,通过对现场传感器采集的数据进行PID闭环控制;利用LabVIEW实现了对除尘器的压力信息、压差信息、温度信息、管道风速和锁气卸灰阀的转速信息的数据采集、处理及分析等功能,并通过通讯模块实现与下位机PLC之间的实时通讯。实验结果表明,该系统设计合理、工作效率高。 相似文献
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温湿度传感器采集信号广泛应用于环境监控系统,在应用中采样模块是通过现场总线与PLC远程通讯的,PLC负责接收数据并进行处理,处理后数据由晶体管模块扫描输出,晶体管驱动数码管各段,位选以PLC驱动各位,整个系统实现模块化,系统运行稳定、可靠. 相似文献
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李淑芬 《自动化技术与应用》2011,30(4):88-90
分析了高压变频器在某炼钢厂LF炉除尘风机系统中的可行性应用,确定了控制方案.并对LF炉除尘风机系统改造前后实际运行的效果进行了分析对比,论证了高压变频器在电机系统节能工程中的重要作用. 相似文献
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目前市场上小型PLC控制器由于早期技术、成本原因,一般不支持EtherCAT总线通讯;但工业现场越来越多传感器、扩展模块采用EtherCAT接口,对PLC控制器的EtherCAT通讯需求日益迫切。针对上述问题,在现有小型PLC控制器软硬件基础上,提出了一种基于Ig H EtherCAT Master开源协议栈,快速构建EtherCAT主站系统的方法。最后,在NA300小型双网囗PLC上进行实践测试,实现了EtherCAT通讯接口扩展,满足了现场需求。 相似文献
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啤酒凉酒过程控制系统的设计与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
基于现场总线Profibus,应用西门子S7-400系列PLC,通过西门子软件PCS7对各种模块进行了硬件和软件组态,设计并实现了啤酒凉酒过程的控制系统。通过Profibus和Industrial Ethernet连接DP站、现场面板和上住PC机,利用西门子PLC和PCS7强大功能,凉酒过程中的过程变量和生产流程都得到了很好的监控。使用自适应参数的改进PID控制算法,以麦汁温度控制为实例,其应用结果表明,该系统设计合理,运行稳定可靠,很好地满足了啤酒凉酒的工艺要求。 相似文献
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电渣重熔是冶炼特殊钢的重要手段之一。电渣炉渣池的温度对精炼提纯效果、电极熔化率、铸件成型和结晶具有决定性作用,而温度控制则主要通过对熔炼电流的调节,也即调整电渣炉自熔电极底部与渣池液面的距离来实现,因而电极升降控制就成为了电渣炉生产的关键控制环节。上世纪90年代以前,电极升降控制主要采用晶闸管直流调速装置,存在体积大、故障率高、运行成本高等缺点。随着变频器和PLC的广泛应用,这些先进设备也被用来对以电极升降控带3为主的老式电渣炉电控系统实施改造,使旧电渣炉换上新装备。其良好的稳定性、可靠性、借助程序实现的灵活性以及维护的便捷,使其生产能力和产品质量都得到了大幅提高。 相似文献
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设计采用TMS320LF2407A数字信号处理器作为控制核心,时铜材成型机熔炉内的温度进行控制。将传感器的输出信号经过放大送入LF2407A,在其片内进行A/D转换后,与设置温度值进行比较,运用PID控制算法,用LF2407A的输出通过控制双向晶闸管调功电路的占空比,达到对炉温的控制,使之满足工业生产的要求。系统还可以在超出设定温度上下限的时候,进行声光报警。 相似文献
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介绍PLC可编程控制器在电炉控制中的应用,利用电炉PLC系统、电极液压PLC系统及上位机监控软件对沉降电炉电极升降系统、液压系统及附属系统实现了有效的准确控制,具有良好的控制效果,整个系统操作简单,维护方便,在电炉行业具有典型的示范作用. 相似文献
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主要介绍了基于S7-400/300PLC系统,对汉钢2#高炉的自动化控制进行改造,阐述了系统硬件构成、软件配置,如何实现高炉配料、送料工艺过程自动化和炉膛温度控制,通过人机操作界面实现了高炉集中监控,大大提高了冶炼过程自动化程度和节能环保高效。 相似文献
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运用PLC技术和电力电子整流技术控制加在热炉电阻丝上的电压,实现温度控制.PLC控制程序采用了PID控制算法,使加热炉温度控制系统具有精度高,稳定性好,可靠性高等特点. 相似文献
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