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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
目前水泥窑传统脱硝管控技术SNCR在氮氧化物(NOx) 200mg/Nm3以上有很好的经济适用性,若降至100mg/Nm3以下,氨水消耗量和氨逃逸显著上升。因此,为减少氨水用量,进一步提高SNCR脱硝效率,我公司某12?000t/d熟料生产线积极采取分级燃烧、脱硝喷射系统改造、氨水喷枪分布测试,并优化窑和分解炉燃烧制度,努力降低氨水消耗。  相似文献   

2.
介绍了HeSNCR智能高效脱硝系统,该系统在分解炉上分层布置喷枪,每层有相应的自动控制阀门,利用人工智能软件实时跟踪窑况变化,通过分析水泥窑系统的各操作参数,准确判断氨水需用量,精确控制每组喷枪,在最合适的喷入点喷进最适量的氨水,实现最高的脱硝效率。该系统还可以在达到最大NOx脱除率的同时,有效控制氨逃逸。从2019年3月至今,系统运行稳定,成功将氮氧化物排放量控制在100mg/m^3(标)和50mg/m^3(标)。  相似文献   

3.
通过增加TSD分解炉燃烧器的数量,并改变其布置形式,以及改造C4下料管,经过适当的生产调试及强化系统工艺管理,可以实现氮氧化物的超低排放,由原来的260 mg/Nm3降低到100 mg/Nm3以下,SNCR还原脱硝氨水用量由原来的1.1 t/h降低到0.6 t/h,改造效果明显。  相似文献   

4.
现阶段,减少NO_x的排放量已成为水泥行业可持续发展的必要条件之一。分别从喷氨位置、喷氨角度、氨水用量三因素探讨水泥窑烟气SNCR脱硝技术喷射系统的关键问题。结果显示,除喷氨角度外,喷氨位置及氨水用量对分解炉出口截面NO质量浓度及脱硝效率影响较大,在进行水泥窑烟气SNCR脱硝时,喷氨位置选定在上部柱体底部,且需喷射较为多量的氨水。  相似文献   

5.
贵州黔西汇瑞水泥额定产量为2 800t/d,采用单系列五级旋风筒预热器系统,主要设备参数为:分解炉Φ6m×35m,回转窑Φ4.3m×60m,三次风管Ф2.6 m,第四代篦冷机,四通道燃烧器,无脱氮风管。采用氨水SNCR脱硝技术,氨水浓度为20%,喷枪一共6支(单层),最开始的喷点设置在分解炉上,整个SNCR系统为定流量模式,采用PID调节模式维持主管路、压缩空气管路的压力和设定流量。在第一次调试过程中,发现最高的脱硝效率仅能达到60.6%,NOx的最低排放值335mg/m3,最高脱硝效率时氨水的喷入量为0.95m3/h,仅能达到环保要求,但是脱硝效率不高,因此对该脱硝系统进行第二次改造。改造后,最高脱硝效率为79.7%,NOx的最低排放值为219mg/m3,最高脱硝效率时氨水的喷入量为1.2m3/h,最大氨逃逸浓度<10ppm,达到了环保要求并通过验收。  相似文献   

6.
以“前端控制氮氧化物产生量”为主的技术路线对烧成系统进行改造:将原双路三次风管改为单路侧旋进风并上移入分解炉位置;拆除原分解炉燃烧器,在锥体缩口上方布置两套无外风节能型强旋流燃烧装置;改进下料方式;重新布置窑尾煤粉输送管道和加长、加粗原鹅颈管.改造后,配合SNCR脱硝系统优化工艺参数,加强工艺管控,实现氮氧化物排放小于...  相似文献   

7.
正根据GB4915-2013水泥工业大气污染物排放标准,水泥窑废气排放NOx排放标准要低于400mg/Nm~3(有的地方标准要求小于200mg/Nm~3),我公司注重开发与应用节能环保新技术,为促进公司节能减排和环境保护,公司于2014年12月新上SNCR非选择性催化还原法脱硝系统,氮氧化物排放值控制在400mg/Nm~3以下,氨水使用量在500kg/h,由于大量的冷风和氨水喷入分解炉,热耗  相似文献   

8.
T水泥厂100%燃烧无烟煤,自脱硝效果差,NOx初始排放浓度偏高,分解炉出口CO浓度较高,SNCR脱硝效率低。采取在分解炉炉膛的不同高度安装新型氨水喷射器,将氨水雾滴喷入烟气,加速氨水与NOx的混合;建立智能控制模型,动态调整烧成系统不同温度区间的喷氨量,降低喷氨总量;测试不同层喷枪脱硝效果,确定C6进出口为喷枪脱硝最佳喷射点等措施进行了改造,改造后,T水泥厂高效SNCR脱硝效率可达75%。对比了燃烧无烟煤和烟煤的脱硝效率,若将燃烧无烟煤调整为燃烧烟煤,则T水泥厂脱硝效率可进一步提升。  相似文献   

9.
分析了水泥生产中NOx的形成机理,介绍了分级燃烧工艺的改造流程.通过改造分解炉燃烧系统、优化三次风管、改进C4下料管、更新撒料盒、优化SNCR系统喷枪位置,精细化系统操作,在水泥窑烟气NOx排放浓度<100mg/Nm3条件下,SNCR脱硝系统氨水(浓度20%)用量约4.1kg/t.cl,比改造前节省50%以上.改造前,...  相似文献   

10.
针对水泥窑粉尘浓度高(高达100g/Nm3)的不利因素,借助板式催化剂具有较好韧性,能够随气体自发抖动的结构物理特点,开展板式催化剂在水泥窑高粉尘环境中的应用研究。借助计算机仿真流体模拟手段,开发水泥窑用高温高尘板式SCR脱硝系统及装备,并开展上线试验,实现氮氧化物的超低排放,并大幅降低氨水用量,减少氨逃逸。SCR脱硝试验结果:氨水总用量减少25%左右,氮氧化物排放浓度≤50mg/Nm3,氨逃逸≤5mg/Nm3。  相似文献   

11.
本文介绍了降低NOx排放浓度的分级燃烧技术——分解炉梯度燃烧自脱硝技术原理,并结合其在5000 t/d生产线上的技术改造、调试及生产运行情况,阐述了应用分解炉梯度燃烧自脱硝的分级燃烧技术,可在不影响窑系统产质量、煤耗的前提下,较大幅度地降低氨水消耗,并与SNCR系统组合脱硝确保实现NO,≤100 mg/Nm3的超低排放...  相似文献   

12.
王华民 《水泥》2021,(9):42
介绍两条4?500t/d生产线将离线炉改成在线炉、C1旋风筒改造和分级燃烧改造的实践,改后窑系统各项运行指标均有明显提升,分级燃烧结合SNCR脱硝能实现NOx超低排放(50mg/Nm3以下),当控制NOx排放浓度小于100mg/Nm3时,熟料用20%氨水量由4.5kg/t降至2.8kg/t,达到了技改的目的。  相似文献   

13.
广西鱼峰集团水泥股份有限公司水泥生产线2线为3 200 t/d预热预分解窑,配置预热器为离线型双系列四级旋风筒,分解炉为SLC型分解炉。在实施脱硝技术前,氮氧化物平均在850 mg/m3左右。改造后可以实现氮氧化物排放按国家要求控制,但成本较高。究其原因,一是还原剂喷入点不合理,二是喷射系统有待优化。  相似文献   

14.
对水泥烧成系统的氮氧化物形成机理进行了分析,形成了脱硝分解炉的设计思路.脱硝分解炉的设计思路为,通过提高三次风管高度,降低分解炉喂煤点位置,在中间形成一个缺氧区域,在分解炉下部创建脱硝还原区,最终将回转窑内生成的氮氧化物全部还原.实际改造项目显示,脱硝分解炉结合SNCR系统,可将系统氮氧化物排放浓度控制在50mg/Nm...  相似文献   

15.
中材国际设计的中材湘潭水泥窑脱硝工程2011年通过环保验收,这是全国脱硝工程投入运行的首家水泥企业.该工程采用空气分级燃烧与SNCR组合技术,熟料产质量、热耗稳定,氮氧化物排放控制在约360mg/Nm3,氨水喷射量控制在300~600L/h.实践证明,将空气分级技术与SNCR技术组合,可以在较低的运行成本下实现氮氧化物的有效减排,符合我国水泥企业的脱硝技术路线.目前该项技术正在国内多条水泥窑进行脱硝工程建设.  相似文献   

16.
通过对7条水泥生产线窑尾烟气成分的测试分析,探讨CO浓度、炉型、喷枪位置等因素对脱硝效率的影响。结果表明:窑尾烟室CO浓度与氮氧化物(NOx)浓度密切相关,CO浓度越高,烟气中NOx浓度越低,反之亦然;分解炉炉型对NOx排放有较大影响,单从NOx减排角度来看,旁置预燃室炉和流化床炉型有利于还原窑尾烟气中的NOx;选择性非催化还原脱硝(SNCR)系统喷枪安装在C5旋风筒入口或C5出口位置有利于脱硝效率的提升;分级燃烧名义脱硝效率在11.0%~46.3%之间,SNCR名义脱硝效率在75.9%~92.2%之间,综合名义脱硝效率在77.4%~93.1%之间。  相似文献   

17.
本文通过调试操作、烟气标定,理论计算分析脱硝系统运行的缺陷和问题。对SNCR系统技术改造后,通过增加高温风机和减少尾煤量等方式优化处置浆渣和废液的烧成条件,使分解炉出口的氧含量在1.5%左右,CO浓度控制在1 000 ×10-6左右。最后,脱硝系统使用0.90 m3/h氨水就能达到45%的氨水利用率,脱硝效率高达75%以上,以较低的氨氮比(NSR=1.68)实现烟囱的NOx排放≤150 mg/m3。  相似文献   

18.
东平中联美景水泥有限公司5 500t/d生产线,由天津水泥工业设计研究院设计,窑尾采用双系列五级预热器和TTF分解炉,回转窑采用Φ5m×60m两档短窑,熟料冷却采用第四代篦冷机,生料终粉磨采用单台CLF200/160辊压机。2012年9月19~22日顺利实现了72h达产达标验收。该系统于2013年12月完成了脱硝工程项目,总投资142万元,由安徽海螺川崎工程有限公司进行施工建设。采用SNCR脱硝法,在分解炉内温度为850~1 050℃的区域喷入浓度为20%的氨水,将烟气中的NOx还原为无害的氮气和水。脱硝系统投入使用后,经过16h连续测试,脱硝前NOx折算(10%O2,下同)平均值为813mg/Nm3,脱硝后NOx折算平均值为319mg/Nm3,平均脱硝效率为61%,吨熟料氨水耗量小于3.8kg/t.cl,氨逃逸率小于10mg/kg。经近2年多的运转,脱硝运行良好,废气中NOx浓度达到了环保排放要求。  相似文献   

19.
现阶段绝大多数水泥窑采取“分级燃烧+SNCR”工艺控制NOx排放,为满足更严格的排放标准,过量喷氨情况严重,氨水利用率较低,多余的氨对下游生产设备及环境均造成危害。本文通过SNCR脱硝系统实际运行数据,计算氨水的利用率及氨氮摩尔比,并分析SNCR+SCR联用时,整套脱硝系统的氨水利用率及脱硝系统整体运行成本,对脱硝系统运行经济性提出建议。  相似文献   

20.
伊犁青松南岗建材有限责任公司的伊犁水泥厂拥有一条2 500t/d熟料生产线,主要设备为Φ4m×60m回转窑,带单系列五级低压损旋风预热器和 HFC分解炉组成,分解炉直径为 Φ6 000mm,生产线带有低温余热发电系统, 装机容量为6MW。其预分解炉C1筒出口烟气量最大2.6×105Nm3/h,温度在350~400℃,烟气中NOx浓度为800mg/Nm3左右。为满足窑炉烟气NOx的达标排放,公司于2013年投资建成SNCR系统,系统采用浓度25%的氨水作为还原剂。其工艺流程为氨水储罐中浓度25%的氨水经水稀释混合、计量后,由喷枪高压喷入分解炉,其中的NH3与烟气中的 NOx发生还原反应生成N2和H2O排放。  相似文献   

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