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相似文献
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1.
前几年本厂的4Cr13不锈钢数显卡尺量爪经感应加热淬火及回火后,量爪硬度值偏低,达不到国家标准(≥52.5HRC),影响了产品的质量。4Cr13不锈钢的淬透性极好,热处理后硬度值偏低的主要原因是感应加热温度不稳定。量爪感应加热时,加热速度快,温度高,操作者目测加热温度,淬火温度不易控制,忽高忽低,且易出现烧伤。为此,考虑采用图1所示的GFB测温仪[1]控制感应加热温度,并增加冰冷处理工序,以提高量爪的硬度。GFB测温仪由哈尔滨工业大学研制,其主要技术性能为:(1)测量距离20~40mm;(2)测量直径>2mm;(3)光导纤维…  相似文献   

2.
4Cr13不锈钢游标卡尺太阳能加热淬火   总被引:1,自引:1,他引:0  
数显游标卡尺4Cr13不锈钢尺身和尺框示于图1a。其中丁字部横向的外水平部位是尺身和尺框的刃口,如图1b中的A向。卡尺在加工制造过程中,尺身和尺框的刃部都需要进行局部高频感应加热淬火,再经低温回火,以提高刃口部位的硬度和耐磨性。尺身和尺框刃口使用60kW高频电源加热淬火,要求刃口部位硬度达到53-56HRC。由于加工工艺的需要尺身硬度要求38-42HRC。  相似文献   

3.
深度卡尺用于测量孔深及台阶高度,测量时尺身的量面与工件表面接触,因此要求尺身量面具有均匀稳定的高硬度和耐磨性.  相似文献   

4.
本厂单头不全形塞现量面应用横向磁场感应加热淬火。该塞现是测量大孔径的一种量具。星具量面两端面要求高硬度与耐磨性,其结构见图1。塞规量面面积为30×15mm至58×28mm。这样大的端部表面,如在纵向磁场中感应加热,其端部表面加热是不均匀的,量面中心温度低,边棱处及侧面温度高。量面温度不均匀会造成量面淬火后产生中心软区与及边棱裂纹。单头不全形塞规的材料为GCr15钢,要求量面硬度≥58HRC,量面硬化层深度≥2mm。量面感应加热淬火使用6OkW、250kHz的260型高频感应加热设备。电热工艺参数见表及,蛇形平面加热型感应器结构见…  相似文献   

5.
一、前言目前国内量具行业产品的抛光通常采用的方法是,主尺放在吸铁盘上,操作者在油光挫上面绕上普通砂布后,来回往复进行抛光。有的厂家虽自行搞了一些抛光机,但也只可用来去去毛刺,抛光部分平面,而不能进行尺框、微动框的周边和内外量爪的上、下平面的抛光。用此种方式抛光,砂带耗用量大,纹路  相似文献   

6.
一、机床简介卡尺框多工位组合铣床(图1),是沈阳第三机床厂应沈阳第四量刃具厂的特殊订货要求,为加工150毫米和300毫米的卡尺框而设计制造的。被加工零件见(图2)。本机床是一种回转工作台式多工位组合机床,用于量具行业大批量加工卡尺框零件。根据工艺的要求,卡尺框的铣削加工工序,现行工艺普遍是在万能铣床或部分专用铣床上,采用单机加工的方式来完成的。  相似文献   

7.
内径千分尺量杆量面端部感应加热淬火硬化技术要求见图1,常规工艺使用的缝隙感应器见图2。原工艺是将量杆量面置入缝隙长方形感应器内加热,量杆量面端部加热长约10mm,端部淬火过长,销孔处硬化,下道工序冲销孔时,50%胀裂报废;量杆量面加热时,量面加热温度偏高,距量面2mm内硬度只有57~59HRC。试验采用附加块状导磁体感应加热工艺,并增加冷处理工序,取得了良好效果。1试验过程(1)感应器结构量杆量面端部感应加热器结构见图3。(2)工艺参数加热电参数与热参数见表1、表2。(3)量杆量面端部淬火工艺①淬火(加热时间5、7、9、…  相似文献   

8.
ZG5Cr13钢的相变与卡尺尺框的热处理陕西航空硬质合金工具公司(陕西勉县924200)吕展航PhaseTransformationsofZG5Cr13andHeatTreatmentofCalipersSlidersLuZhanhang(Shan...  相似文献   

9.
为了弄清热镦温度对复杂型面钛合金自锁螺母成形性能的影响,对加热温度与加热参数的关系,不同温度下钛合金螺母的成形性能进行了试验研究。结果表明:感应加热功率为20.5~32.6 k W、加热时间在5~9 s内可使钛合金螺母坯料的加热温度控制在800~950℃之间,变形程度为55.3%时复杂型面钛合金螺母毛坯可以实现一次镦锻成形;在实际镦锻过程中,激烈变形产生的变形热导致加热温度为950℃的样品实际温度已超过相转变点,进而引起晶粒急剧粗化;在800~900℃温度区间,随加热温度的增加,钛合金的成形能力提高,在900℃的加热温度下,钛合金自锁螺母呈现较好的成形性能。  相似文献   

10.
一、前言游标卡尺尺框(带有内、外量爪)形状复杂、精度要求高,加工工序繁多,生产中废品率有时较高。为提高产品质量和劳动生产率,从减少加工工序入手,进行了0~125毫米镀铬游标卡尺尺框的精冲工艺试验。在精冲模具的设计、制造和试用中,出现了底模开裂和精冲件断口撕裂、断口粗糙等质量问题。通过失效分析找出原因后,改进了底模的设计和锻造及热处理工艺,使这些问题得到解决。本文拟就此作一扼要介绍。  相似文献   

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