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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
RH用新型脱硫剂的开发   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用“三高,一低”的设计思路,开发出了一种RH用新型脱硫剂。新型脱硫剂具有较强的脱硫能力,其脱硫效果优于现场使用的石灰60%-萤石40%均为(质量分数)脱硫剂。并且新型脱硫剂满足少氟的设计要求,具有脱硫速度快,对钢液碳含量的影响小,对真空室插入管耐火材料浸蚀轻的优点。  相似文献   

2.
潘兆明 《鞍钢技术》1994,(6):18-20,65
采用含BaCO3的渣剂,在做硅钢时进行罐内脱硫试验。试验结果表明,技术是可行的;提高了钢的实物质量,降低了钢中的硫含量;脱硫剂对钢质量无坏影响,使钢中气体和夹杂有所降低,同时对环境的污染大大减轻,深受工人欢迎。  相似文献   

3.
张槐  何为  李安林 《四川冶金》2006,28(1):17-20
通过对钙基脱硫剂在钢水罐内进行渣洗脱硫的试验研究,基本探索出了钙基脱硫剂4在转炉出钢过程中的脱硫工艺技术思路。对于冶炼终点[S]≥0.015%的钢水,钙基脱硫剂脱硫率平均高速43.59%(范围29.41~67.86%):而对于冶炼终点[S]含量〈0.015%的钢水,脱硫率虽在20%以下,但能抑制钢水回硫。  相似文献   

4.
本文介绍了攀钢处理钒钛铁水及半钢的喷吹脱硫设备。采用石灰、电石作脱硫剂的脱硫效果并分析了影响效果的因素。采用电石、石灰、萤石组成混合脱硫剂,其脱硫效率可达80%以上,铁水中硫含量可降至0.005%以下。  相似文献   

5.
主要研究脱硫剂的组成、配比和用量、制定切实可行的双联冶炼工艺,试验表明,采用脱硫剂及新工艺后,钢液脱硫率达到60%以上,缩短了冶炼时间,钢质量有所改善。  相似文献   

6.
Bien.  TH  李荣春 《武钢技术》1989,(4):27-31
发明了一种成分为58%CaO、30%Fe·Fc_3O_4和11%Al的混合剂,可用来作为放热脱硫剂。在孜热反应中纯氧化物和Al化合,生成Fe和Al_2O_3。通过铝放热反应而产生的大量的热来帮助熔化CaO,形成铝酸钙渣。与现在钢铁工业大量采用CaO—CaF_2—Al脱硫剂一样,钢的脱硫率不仅与脱硫剂的加入量有关,而且与出钢时进入钢包里的含氧炉渣的量有关。然而,采用放热脱硫剂可对含硫异常高的钢水进行脱硫,而且钢水温度降低值不会大于不使用脱硫剂时的正常值。这与采用Ca0—CaF_2—Al脱硫剂大不相同,采用这种脱硫剂时,对铜水有很高的要求。  相似文献   

7.
EBT电炉出钢到LF精炼渣的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
贺世成 《山东冶金》1999,21(2):67-69
石横特钢厂为解决EBT电炉出钢到LF精炼钢水的脱硫问题,研制开发了一种精炼脱硫剂。该脱硫剂具备脱硫、预脱氧和保护钢液不被二次氧化的作用。在EBT电炉出钢混冲过程中该脱硫剂的平均脱硫率为38.8%,最高达到64.3%,LF精炼脱硫率达55.7%,有效地降低了LF的各种消耗。  相似文献   

8.
在生产含硫低于0.008%的铁水时,改变炉外脱硫操作,使脱硫成本降低50%。改进的措施包括:优选脱硫剂种类、降低铁水热损失提高处理温度,降低喷吹速率,改进脱硫剂的加入量标准,提高脱硫后铁水含硫量与目标含硫量的吻合程度。  相似文献   

9.
为降低钢水中的S含量,减轻转炉脱硫的负担,研制开发了钢包脱硫剂,进行钢水在线脱硫,吨钢脱硫剂加入量3~4.5kg。检测结果表明,平均脱硫率达33.4%。  相似文献   

10.
陈玉鑫  孙亮  陈峰  曹仁峰 《电工钢》2021,3(2):32-39
基于某厂现用的CaO-CaF2体系脱硫剂目前存在的侵蚀和保存不良问题,采用了铝酸钙脱硫工艺,并进行了工业试验,利用试验数据对深脱硫的可能性进行了进一步的探讨.根据对脱硫剂的渣-钢间硫分配比、熔化速度和RH炉真空室残渣的影响分析,铝酸钙脱硫剂的Al2 O3设计为33 %~37%;铝酸钙体系RH炉脱硫剂的最佳粒度范围为3~5 mm.工业试验表明,脱硫效果与脱硫剂加入量和初始硫含量呈线性关系.通过回归分析,当钢液中初始硫质量分数低于30×10-6时,深脱硫的成功率是比较高的,但当初始硫质量分数高于30×10-6时,深脱硫的成功率很低,即便大幅度增加脱硫剂加入量也效果不佳.铝酸钙体系脱硫剂相对于CaO-CaF2体系脱硫剂,合金收得率有所提高.  相似文献   

11.
吹氩可以净化钢质。顶吹氩优于底吹氩。沸腾钢和一般镇静钢采用吹氮代替吹氩,将显著提高钢的质量。喷吹硅钙粉2公斤/吨,脱硫效率一般达70~90%,[O]在20ppm以下时,[S]可以脱到小于0.005%。喷入熔剂量为3.5~6公斤/吨,脱硫效率达70~95%,在渣指数为0.35时脱硫能力最高。吹氩造渣脱硫法对减少钢水中Al_2O_3等夹杂有良好的效果。喷粉的主要作用在于脱硫和控制钢中夹杂形态,对改进一些重要用途钢种的性能和质量具有重要意义。  相似文献   

12.
隋亚飞  李慈颖  刘彭  徐刚军 《炼钢》2019,35(2):34-38
研究了RH脱硫对常规工艺(连铸+热轧)和CSP工艺下的无取向电工钢热轧材样中夹杂物的影响。两种工艺下,当CaO-CaF_2脱硫剂加入量为1~4 kg/t时,RH脱硫率约为25%。终渣氧化性高、曼内斯曼指数(MI)低是影响脱硫效果的原因之一。CSP产线RH采用"先铝后硅"的脱氧方式,热轧材样中夹杂物主要是AlN、MnS、CaS和少量铝酸钙。此时,夹杂物总量主要受氮含量影响,硫含量只与硫化物夹杂密度呈正比关系。常规产线RH采用"先硅后铝"脱氧方式,热轧材样中氧化物夹杂和AlN夹杂含量相当,含钙夹杂物数量只占夹杂物总量的12%左右。脱硫剂中CaF_2对耐材的侵蚀导致RH脱硫时热轧材样中含Mg夹杂数量是不脱硫时的2倍。  相似文献   

13.
传统的精炼炉经常用石灰+碳化钙或碳化硅等脱氧脱硫剂造渣,对钢水脱氧、脱硫、去夹杂物,效果不甚理想,且成本较高。为此,本公司试验利用加入部分焦粉,硅钙合金粉末代替碳化钙,碳化硅脱硫脱氧追渣能净化钢液,改变夹杂物形态,提高了钢的质量,降低了炼钢的成本。  相似文献   

14.
正钢中硫质量分数过高,会使钢材的加工性能和使用性能大大降低,尤其在加热过程中会产生"热脆"开裂。钢中形成的硫化物夹杂会降低钢的韧性。另外,钢的氢脆与钢中硫化物夹杂也有密切的关系。因此,在炼钢过程中,需要最大程度地降低钢中硫质量分数。当转炉终点钢水成分和出钢过程脱硫剂加入类型和加入方式一定时,不同钢种对应的渣洗脱硫效果仍然有较大的差异,且根据脱硫后钢  相似文献   

15.
为了进一步提高生产效率、降低生产成本,同时减少大尺寸夹杂物超标,提出了采用"BOF-RH-CC"路线生产车轮钢工艺.通过系统地实验室试验与工业试验,研究了"BOF-RH-CC"工艺路线下的硫含量、温度以及夹杂物控制等关键技术问题.结果 表明:在KR工序通过采用新型脱硫剂,可以将84%炉次的铁水硫的质量分数控制在10×1...  相似文献   

16.
钢包加固体合成脱硫剂脱硫能够缩短炼钢时间,降低钢中硫含量,是较简单的炉外处理技术。介绍了根据天钢平炉炼钢特点配制的固体合成脱硫剂,其用量为2~4kg/t钢,脱硫率可达到22.8%以上,较好地满足了平炉炼钢生产。  相似文献   

17.
钢中喂线法新工艺   总被引:5,自引:3,他引:2  
本文报导了钢中喂线法新工艺的试验结果,在100 kW中频感应炉进行脱硫与脱氧,改变钢中夹杂物及工艺的研究。结果表明,Ca-Si线喂入最1.5~3.5 kg/t,平均脱硫率61.8 %。最高脱硫率达到91 %。钢中硫含量可降到O.002 %。 同时取得了脱氧和改变钢中夹杂物的良好效果, 钙的收得率可达到27 %。  相似文献   

18.
程礼梅  张立峰  沈平 《工程科学学报》2018,40(10):1139-1157
从界面润湿性的角度,对一些冶炼过程中的常见界面现象进行了详细分析.对于渣的泡沫化过程,主要分析了润湿性对渣的泡沫化指数的影响;对于铁水和钢液脱硫过程,主要分析了对脱硫速率和脱硫剂的利用率以及穿透钢液速率的影响;对于钢液与熔渣对耐火材料的侵蚀过程,主要分析了对耐火材料在熔渣中的饱和溶解度、熔渣在耐火材料中的侵蚀深度以及耐火材料的侵蚀速率的影响;对于钢中夹杂物的运动过程,主要分析了对钢中夹杂物的形核、聚集、去除、空间分布等影响.同时,本文总结得出了对于这些实际冶炼过程有利的界面润湿性.   相似文献   

19.
钢包喂金属钙线对钢液质量影响的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
报道了采用金属钙包复线冶炼钙硫易切削钢和合金钢时的脱硫,脱氧,合金微调以及控制中夹杂物的工艺研究,结果表明,金属钙线的喂入量在0.2~0.6kg/t时,平均脱硫率为47%,最高脱硫率达67%,同时取得比喂Si-Ca线时更高的钙收得率,也取得脱氧,夹杂物发生变态的良好效果,并提出了钢材的力学性能。  相似文献   

20.
余伟 《四川冶金》2005,27(2):29-32
用增碳剂和脱硫剂对冶炼高钛渣副产半钢进行了增碳脱硫试验研究。研究表明:半钢在1450℃增碳处理,含碳量由2.019%增至3.185%;在1450℃脱硫处理,舍硫量由0.2543%减至0.016%。半钢经过增碳脱硫处理并舍金化可以用作铸造生铁,而且有较好的经济效益。  相似文献   

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