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超低硫钢冶炼技术的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
含硫量小于30 ppm的超低硫钢是发展石油工业等的紧缺钢材。为开发这种钢的冶炼技术,作者用在英国BSC公司做的试验数据作了统计分析,并相应地进行了一些基础研究。研究指出,不能单独用B=(%CaO)/(%SiO_2)或MI(Mannesmann Index)来说明顶渣的脱硫效果。它们有一最佳匹配,即B≈7,MI=0.33。最佳的顶渣组成是58~62 %CaO+24~28 %Al_2O_3+8~12 %SiO_2。在MI较大时,(%FeO)+(%MnO)对脱硫效果的影响较弱。文中对喷吹方案,Ca利用率和回硫问题进行了分析。 相似文献
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介绍了首钢股份公司迁安钢铁公司在冶炼超低碳超低硫钢过程中工艺、操作等方面的经验,并试验对比低硫钢和超低硫钢对硫含量的控制,得出了硫含量的控制工艺路线,成品w(S)≤0.003 5%的过程能力指数由0.85提高至1.13。通过铁水预处理、转炉主副原料控制、生产计划优化、出钢渣洗、RH脱硫等措施可将低硫钢种90%板坯成品w(S)控制在0.003%以内,与低硫钢种RH工序前均采取相同工艺的前提下,不同的是在RH合金化后,加入脱硫剂将钢液w(S)从0.002 6%降低至0.001 4%,最终超低硫钢成品w(S)全部控制在0.002%以内。 相似文献
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介绍了7t碱性电炉冶炼高硫不锈钢(SUS416)的工艺特点,采取氧化法和二次造渣工艺有效地控制了碳和硫,铬的回收率为97.33%;还的期利用添加硫铁矿和选择MgO-SiO2-CaO-Al2O3渣系,熔炼中的最高硫含量达到0.632%,硫的平均回收率为93.72% 。 相似文献
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介绍了7t碱性电弧炉冶炼高硫不锈钢的工艺特点。采取氧化法和二次造渣工艺有效地控制了碳和硫,铬的回收率为97.33%,还原期利用添加黄铁矿和选择MgO-SiO2-CaO-Al2O3渣系,熔炼中的最高硫含量达到0.632%,硫的平均回收率为93.72%。 相似文献
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对77.5%冷轧变形量、0.9 mm板厚的Ti-IF钢板采用不同的轧制力进行平整。研究不同平整力下的晶粒度和力学性能的变化。 相似文献
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热轧深冲薄钢板研究的进展 总被引:1,自引:0,他引:1
用热轧方法生产深冲薄钢板,可简化生产工序,降低生产成本,厚度为1.2~3mm的热轧钢板的r值可达到1.3~1.9,有望取代较厚规格的冷轧深冲板制作汽车部件。综述了钢的化学成份、润滑条件及热轧工艺参数对深冲性能的影响,探讨适合于工业生产的工艺条件。 相似文献
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本文应用正电子寿命法研究了深冲钢板在单向拉伸、平面应变和等双向拉伸变形过程中的位错和微空洞增长机制。结果表明,深冲钢板的宏观失稳及成形极限与板材内部的微观缺陷的产生及发展密切相关;当变形路径不同时,缺陷的增长速率不同;当应变量小于0.2~0.35时,材料内的微观缺陷以位错增长机制为主,且平面应变的缺陷增长速率最大,当应变量大于0.2~0.35时,微空洞的形核及增长速率加快,对板材集中失稳起到促进作用。 相似文献
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退火温度及平整量对03Al钢板组织性能的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
微碳深冲钢板(03Al),是国内为适应汽车工业发展的需要,开发研制的新一代深冲钢板。在试制生产中发现有时屈服强度σs 偏高,n 值偏低,游离渗碳体析出超标等现象。针对在实际生产中出现的问题,在实验室中对试样进行不同的退火温度(600~750 ℃)和不同压下量的平整(0.4 % ~2.4 % )试验,对组织和力学性能进行观察和测量,分析各种工艺参数对渗碳体析出、晶粒尺寸和性能的影响。结果表明:680~710 ℃退火和0.9 % ~1.2 % 的平整量是保证性能的关键因素之一。 相似文献