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转炉顶底复合吹炼效果分析 总被引:1,自引:0,他引:1
转炉顶底复合吹炼技术是近年发展起来的一项炼钢新技术,并在我国各转炉厂得到广泛的应用。到1985年5月为止,全国已有15家钢铁厂的21座转炉采用了顶底复合吹炼工艺。各转炉厂根据本企业的设备及原材料条件,开发具有本企业特点的顶底复合吹炼技术,取得了良好的冶金效果和明显的经济效益。13个转炉厂顶底复合吹炼的基本情况见表1。一、复合吹炼工艺冶金效果分析 1.底吹供气元件底吹供气元件是转炉顶底复合吹炼的关 相似文献
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1984年12月4~7日,在武钢召开了第二次全国转炉顶底复合吹炼经济交流会。有来自生产、科研、设计、高等院校共42个单位的130余名代表参加会议。会议的任务是交流一年多来转炉复合吹炼生产经验和技术发展上的新成果,同时针对当前复合吹炼技术推广应用中存在的问题进行讨论,从而明确今后的工作方向。 相似文献
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简要叙述了顶底复合吹炼转炉技术的开发、顶底复合吹炼转炉的类型、冶金特点以及在国内外部分转炉钢厂应用的实例. 相似文献
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一、概述氧气转炉顶底复合吹炼技术是70年代中后期国外迅速发展起来的一项炼钢新技术,由于它综合了顶吹和底吹氧气转炉的技术特点,现已成为国内外氧气转炉技术发展的方向。氧气转炉顶底复合吹炼技术在降低渣中氧化铁含量、提高金属收得率、防止钢液过 相似文献
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近年来,转炉顶底复合吹炼作为一种新兴的炼钢法,在世界各国得到迅速发展。诸如日本、法国、卢森堡及西德等技术先进的国家,绝大部分的氧气转炉都采用了复合吹炼技术。唐钢于1980年初,在二炼钢厂的30吨氧气顶吹转炉上第一次进行了顶底复合吹 相似文献
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全国平,转炉炉外精炼经验交流会于1986年8月20日~24日在成都无缝钢管厂举行。到会代表73名,来自鞍钢、武钢、首钢、攀钢、上海冶金局、齐钢、重钢等重点企业及北京钢铁学院、东北工学院和攀枝花钢铁研究院等单位。交流会由冶金部钢铁司主持。15位代表作了报告。会议总结了“六五”期间炉外精炼技术的经验与问题。“六五”期间全国平、转炉中应用炉外精炼技术有了较大的发展,表现在:1.大力推广与普及了钢包吹Ar技术,1985年已有1千多万吨钢经过吹Ar处理。2.开发了合成渣吹Ar搅拌简 相似文献
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1990年6月12日炼钢厂3号转炉复合吹炼正式投入运行,接着1号、2号转炉也先后投入运行,历时4个多月已冶炼了1000多炉,冶炼正常,设备运行良好,且已明显地显示了复合吹炼的优越性。本文就有关技术内容作一简介。 相似文献
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一、前言 1980年以来,武钢和武院合作对氧气转炉复合吹炼技术进行研制。1983年底,武院按武钢要求的“先简易、后完善”的方针,设计的复吹供气系统,先后把三座顶吹转炉改造成顶底复合吹炼转炉并投入生产。自投产以来,已取得了良好的经济效益。然而,就前一阶段的技术、装备水平和效果而言,还未达到国外先进水平,其主要差距有三: ①底吹供气强度低,一般为0.02~0.03标米~3/分·吨,未达到复吹转炉应有的 相似文献
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七十年代中后期发展起来的顶底复合吹炼技术,在八十年代获得了迅速发展,并转化为大规模的工业应用。目前,顶底复合吹炼技术的优越性已为全世界钢铁冶金界所公认。它是在顶吹转炉的基础上,通过转炉底部的底吹装置,吹入适量的搅拌气体、改善熔池的动力学条件,使其顶底复吹转炉兼有顶吹和底吹的优点,同时又在一定程度上克服了顶吹和底吹的缺点。至此,顶底复合吹炼技术在国内外获得了迅速的发展。如日本, 相似文献
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目前国内外转炉炼钢厂主流的“自动化炼钢”多为传统静态固定模型框架的转炉“一键式炼钢”,因其高度依赖入炉原辅料的稳定性、静态模型的准确性、枪位模型的适应性等客观因素,在实际生产应用中存在较多弊端,从而限制了转炉自动化炼钢的发展。为实现更高智能化程度的转炉自动化炼钢,研发团队近几年在多座大型转炉试验开发基于炉气分析、音频化渣、火焰监测、副枪检测等综合应用技术的实时数据驱动、动态模型架构的智能吹炼控制系统。研发团队对吹炼期间的渣况运行、喷溅返干、氧枪操控等工艺难点持续深入研究,经过长期的数据积累和观察实践,围绕“信息感知、科学分析、智慧决策、反馈赋能”的数据驱动理念,提炼总结出一整套“机理模型+经验公式+数据决策”的数据驱动模型,实现在转炉复杂工况下对氧枪枪位、吹炼流量、造渣加料、副枪检测等参数的自适应调整,从而实现转炉冶炼过程“无人为干预”的“智能化”吹炼模式,基本解决了炼钢厂转炉工序过分依赖入炉原材料、依赖现场操作工经验等“痛点”问题。数据驱动架构的转炉智能吹炼系统应用后,转炉吹炼过程氧枪枪位、流量和实时渣况形成联动,化渣效果更加平稳,脱磷率、溢渣喷溅率、一倒合格率、渣中FeO、钢水自由... 相似文献
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一、前言 1984年3月5日,武钢第二炼钢厂在3~#转炉成功地进行了顶底复合吹炼工业性试验。不久,1~#和2~#转炉相继采用了复吹新工艺。两年来,在顶底复合吹炼的转炉上,进行过各种工艺性试验,如吹炼工艺操作制度、保护底吹透气砖与炉龄同步、后搅工艺等,都取得较好的冶金效果和经济效益。但是,在复吹造渣工艺方面,一些重要的技术参数,如氧枪枪位对吹炼过程的影响,底吹气体强度在吹炼过程中的控制,各 相似文献
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一、前言武钢为了促进转炉生产的发展,提高一米七轧机用材的质量,开发了具有自己特色的复合吹炼后搅拌工艺。为探索适合武钢产品特点的复合吹炼工艺,研究工作经历了热模型试验和生产转炉工业性试验。从1984年3月5日至1984年9月底止,第二炼钢厂三座50t 转炉采用复合吹炼工艺已进行了十一个炉役的试生产,总共产钢47.4万 t,取得了 相似文献
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转炉炼钢生产技术的发展 总被引:7,自引:0,他引:7
总结了近几年国内铁水脱硫预处理、转炉复合吹炼与炉外精炼等主要炼钢生产工艺技术的进步.分析讨论了目前国内炼钢生产中存在的主要技术问题.进一步提出国内炼钢生产应研究开发少渣冶炼工艺、复吹转炉高效吹炼技术和吹炼终点动态控制技术等项重大共性技术. 相似文献