共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
随着金属炉外精炼方法的发展,钢包耐火材料炉衬的使用条件也变得越来越苛刻,炉衬表面承受剧烈的机械作用和化学作用。作者在分析钢包炉衬工作状态的基础上,提出将炉衬分为五层制作,采用热处理过的方镁石、石灰石耐火料和粘结剂,以取代昂贵的莫 相似文献
3.
介绍在实践的基础上,根据炉衬的烧结机理,针对铝矾土料的物相结构和较强的助烧结剂TiO2,Fe2O3等组分,取消烧结剂的使用、效果及操作要求。 相似文献
4.
无心工频炉炉衬,普遍采用不同粒度的石英砂混合料,加入适量的硼酸干捣制成。因为石英砂具有既经济,又有好的耐热性、热膨胀系数小等特点,而且松散的炉衬材料具有良好的防止金属液穿透的能力。然而,一个炉衬随着使用时间的延长,特别是随着粘结剂(促熔剂)的加入,及一些其他原因,使得炉衬不断烧结。如果炉衬过早产生整体烧结,易造成漏炉事故,使炉衬寿命大大减少,所以要避免炉衬过早过快产生整体烧结,不仅对防止漏炉,避免产生设备及人身事故非常重要,而且对提高炉衬寿命,为国家节约大量人力、财力及物力也是非常重要的。 相似文献
5.
我厂0.5吨无芯工频感应电炉用于活塞环合金铸铁的熔炼。过去,一般在40至60炉次时,炉子底部严重浸蚀,中途要经过5~7次补修炉衬,由于炉子容量和体积小,修补炉底很不方便,加大了熔化工人的工作量。炉衬熔炼80~120炉次左右便报废.我们用调整精制石英砂和硼酸的配比以及变换打结方法来提高炉衬的使用寿命,但实际效果并不明显。后来我们改进和完善了烘烤与烧结工艺及加强维护,获得了新筑炉衬最高炉令104炉次,大修炉令272炉次的效果。 烘炉通常要求是低功率,由于我厂没有调压装置,故采用“空炉断续通电、缓慢升温”的办法。实践证明只要工艺制订合理,仍然可以达到预期的目的。表1是我厂对0.5吨无芯工频感应电炉炉衬烘烤与烧结断续通电的时限工艺。 相似文献
6.
一、概述现代大型铸造车间为满足铸件生产质量的要求和适应大批量生产的需要,已较普遍采用冲天炉—工频炉的双重熔炼工艺。应用工频炉可以贮存铁水、均衡生产、均匀不同炉次的冲天炉铁水成份、提高浇注铁水的温度,特别是在连续生产的浇注线和薄壁体的生产中,更显其良好的作用。 相似文献
7.
1 前言无心工频电炉大修打结后,新炉衬按传统工艺一般均需要很长的烘烤和烧结时间,给生产的正常进行带来不便,同时也耗费较多的电能,为使生产能正常进行及降低电耗,我们对炉衬材料在升温及降温中的变化进行了理论分析,并结合我厂的实际情况于1988年4月采用了新的烘烤、烧结工艺,取得了良好的效果。2 试验条件和理论分析改进前的旧工艺如图1,炉子为0.5吨无 相似文献
8.
9.
10.
以燃稻草流化床床料烧结现象为研究对象,通过实验研究了流化风速和床温对流化时间的影响规律以及调节运行条件对恢复流化的作用规律以及烧结块的形成机理。研究结果表明,当床温达到750℃以上时,会出现明显的床料烧结现象;流化时间随着床温的升高或流化风速的降低而缩短;流化停止后降低床温至700℃可使流化基本恢复。对烧结块中处于不同发展阶段的粘结物的SEM/EDS分析结果表明,粘结物是由稻草颗粒在其燃烧过程中形成的,并提出了新的烧结块形成机理假设。 相似文献
11.
12.
13.
硅酸铝耐火纤维是近十年迅速发展起来的一种新型节能材料,在国外已被广泛应用到各种工业炉上,代表了工业炉结构改革的趋向。传统的工业炉多采用耐火砖砌造,由于耐火砖容重大,导热系数高,造成炉体蓄热和散热损失较大,炉子热效率低。尤其对于周期式操作的工业炉,由于蓄热损失占很大比重,热效率低的问题就更为突出。与耐火砖相比,硅酸铝纤维容重小、导热系数低、耐高温(国内生产的产品可在1000℃以下长期使用)、抗热震、筑炉简便迅速且易于维修。近年来由于工艺的改进,使纤维质量有了很大提高,成本不 相似文献
14.
耐火纤维炉衬经长期高温使用后,易粉化脱落。作者通过对纤维微观组织的观察与分析,找出其损坏原因。因而提出在使用时应以纤维收缩率来衡量其寿命并确定使用温度。 相似文献
15.
16.
17.
18.
19.
用混合纤维硬制品做1300℃实验室箱式电炉的炉衬,使空炉从室温到1300℃时间小于10min。本文重点介绍了混合纤维的生产工艺及炉衬的砌筑结构。 相似文献