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XPS挤出聚苯乙烯发泡板材生产线 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 2003年3月6日,山东济宁市塑料机械厂举办了XPS挤出聚苯乙烯发泡板材生产线现场操作展示、推广洽谈会;国内外客商及建材行业有关专家一百多人到会参观,对该生产线生产产品一致认可,一致评价该生产线的各项性能达到国际先进水平;部分客商并签订订购设备合同。 XPS挤出聚苯烯发泡板材是以聚苯乙烯为原料,加上其它辅料防火剂等,通过加热混合并注入发泡剂,经挤出成型的硬质发泡塑料板材,又称聚苯乙烯挤塑板(简称XPS),XPS发泡板材有完美的闭孔蜂窝状结构,其密度、 相似文献
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PS树脂挤出自由低发泡 总被引:3,自引:1,他引:3
研究了发泡剂AC与HIPS-825、HIPS-423VC、HIPS-2712、GPS四种PS树脂挤出自由低发泡制品的密度、泡孔结构的关系,讨论了交联剂、成核剂以及工艺条件对发泡体的影响,并用偏光显微镜分析了泡孔的微观结构。结果表明:(1)四种PS树脂中HIPS-423VC树脂较适合于用AC作发泡剂挤出低发泡制品;(2)交联剂DCP用量以0.1份为最佳,此时密度较低,泡孔均匀细密;(3)在确定的成型温度条件下,螺杆转速以40r/min比较适宜,此时塑化充分,泡孔均匀;(4)综合考虑制品密度、力学性能、泡孔结构和均匀度等因素CaCO3用量以2.5份为佳。 相似文献
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采用CO2和酒精作为物理发泡剂,分别研究了2种成核剂对聚苯乙烯挤出发泡板材结构和性能的影响。结果表明,滑石粉和碳酸盐类成核剂都能够起到良好的气泡成核作用,可以获得较小的泡孔尺寸和较高的泡孔密度,从而降低材料的导热系数.提高材料的压缩强度;碳酸盐类成核剂的成核效率明显高于滑石粉,而且不会因为添加量过大造成发泡板材性能的下降,添加0.5份碳酸盐类成核剂时,聚苯乙烯挤出发泡板的表观密度达到0.044 g/cm~3,泡孔密度达到1.90×10~7个/cm~3,压缩强度达到2.77 MPa。 相似文献
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由中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司(简称燕山分公司)树脂应用研究所与北京燕山分公司化工一厂合作开发的“低密度聚乙烯(LDPE)收缩膜专用料开发”,“挤出法聚苯乙烯(PS)发泡板材专用料的研制”项目.于2006年11月通过中国石油化工股份有限公司科技开发部组织的鉴定。 相似文献
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通过熔体流动速率仪、红外光谱仪、凝胶渗透色谱仪、差示扫描量热仪等分析了发泡片材专用低密度聚乙烯树脂LD800的分子结构、聚集态结构与流变性能。LD800熔体流动速率为2.5 g/10 min,重均分子量约18.1×104,相对分子质量分布为7.0,熔胀比为1.60,加工性能良好,在保证加工效率的情况下具有较高的发泡倍率和制品回弹性能;应用性能研究表明,采用LD800发泡时发泡倍率高,泡孔均匀,泡孔坍塌率低。 相似文献
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PVC发泡板材的开发与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了PVC发泡板材的开发与应用。PVC发泡板具有密度小,强度高,防水性好,阻燃,不吸湿,耐化学性优良和热导率低等优点,并且易于用常规机械进行二次加工,是一种替代木材,钢材的塑料制品之一,可广泛用于化工建材各领域。 相似文献
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塑料花专用树脂的结构与性能 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了低密度聚乙烯(LDPE)塑料花专用树脂868—000的结构性能,发现长链支化度低、相对分子质量分布窄是导致其性能欠佳的主要原因。改性实验结果表明,添加质量分数为15%的改性母粒后,可将868—000的耐应力开裂时间从4min提高到28min。低温脆化温度从-7℃降低到-20℃,并有效地改善了产品的柔软性和黏接性能。 相似文献
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