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《焊接》1983,(5)
1.29 卷边接头 edge-flange joint 焊件端部预先卷边的接头,见图1。 1.30 套管接头 muff joint;(sleeve joint) 将一根直径稍大的短管套于需要被连接的两根管子的端部构成的接头,见图1。 1.31 斜对接接头 scarf butt joint 接缝在焊件平面上倾斜布置的对接接头,见图1。 1.32 锁底对接接头 lock butt joint 一个焊件端部放在另一焊件预留底边上所构成的对接接头,见图1。 1.33 母材 base metal;(parent metal) 被焊接的材料的统称。 1.34 热影响区 heat-affected zone 焊接或切割过程中,材料因受热的影响(但未熔化)而发生金相组织和机械性能变化的区域。 1.35 过热区 overheated zone 焊接热影响区中,具有过热组织或晶粒显著粗大的区域。 相似文献
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针对核岛主设备稳压器加热器焊接接头特殊的接头形式和焊接要求,采用全自动氩+氦弧焊进行超低碳奥氏体不锈钢薄壁小管对接焊接工艺.为确保焊缝质量和熔透性,针对特殊的焊缝结构形式,进行了反复的工艺试验.结果表明:接头结构、焊接材料、焊接设备、保护气体、焊接程序、装配质量和钨极质量都直接影响最后的焊接质量和焊缝反面熔透性.摸索出... 相似文献
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机车锅炉烟管的材料是10号优质碳素钢的无缝钢管,管子外径为51公厘,壁厚为2.5~3.0公厘。每台机车锅炉有150根这样的直管子,在大修时,大约要焊接150~300个对接头。过去,各机车修理工厂对这种管子的对接都采用气焊方法。由于生产率低,质量不稳定,因此试验了闪光焊接的方法。现在这种焊接方法已在几个工厂中试验成功,并正式运用到生产中去。所用的焊接机是1941年日本制造,型号为 HBL-F,设备功率为100仟伏安。夹紧装置和送进机构均用压缩空气带动,闪光过程和顶锻过程用油缸控制。这个焊接机在正式运用以前进行了必要的改装,使适合于管子的 相似文献
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在WQ960高强钢的GMAW焊接过程中施加直流磁场,通过外加磁场的电磁搅拌作用改变传统GMAW焊接过程的传质传热过程,实现对焊接接头力学性能的改善。为了分析外加直流磁场对高强钢焊接接头性能的影响,对不同磁场参数下焊接接头的拉伸性能、冲击性能、硬度和微观组织进行了检测,探究其组织性能的演变规律及机理。结果显示,当磁场电流为2.5 A时,焊接接头的力学性能达到最佳状态,其抗拉强度为750 MPa,冲击功为70 J,显微硬度为468 HV。这是因为电磁搅拌作用可以细化晶粒,减少先共析铁素体的析出,从而使焊接接头的力学性能提高。 相似文献
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本文在沉淀强化马氏体不锈钢FV520B的焊条电弧焊过程中引入外加直流纵向磁场,通过调节磁场电流大小,对不同磁场电流下焊接接头的抗拉强度、硬度和显微组织进行检测分析,研究外加磁场对焊接接头组织性能的影响规律及作用机理。结果表明:外加磁场可以提高FV520B焊接接头的力学性能,当磁场电流为1.5A时,其力学性能最佳,此时硬度为58.5HRC,抗拉强度σb=1030.7MPa、断面收缩率ψ=53.03%、伸长率6=7.39%。 相似文献
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针对不锈钢和铝合金异种金属焊接接头的结构形式展开研究,对钢端采用的对接接头和搭接接头的优缺点进行对比分析,并对铝端的焊接接头形式进行了优化。结果表明:采用TIG对接焊的接头形式要优于采用电阻滚焊的接头形式。铝端的凸台结构距离焊缝端面不能过近,否则会使得局部刚度过大,焊接残余应力集中于靠近凸台一侧,导致焊缝产生纵向裂纹。 相似文献
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1 问题的提出电站锅炉的水冷壁、再热器、过热器和省煤器等受热面管子的管径一般为(?)32~76mm,管壁通常为3.5~8mm,属于小径薄壁管.一台200MW及大于此容量的机组,锅炉约有2万余个小径管焊接接头.根据DL5007—92“电力建设施工及验收技术规范”(火力发电厂焊接篇)标准的规定,对于锅炉受热面管子焊接接头为Ⅰ类者,除了作(?)25%射线检测外,还应作25%超声波检测.这样不仅工作量大,而且 相似文献
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采用电弧螺柱焊方法对外径20 mm、内径10 mm的空心螺柱与45钢板材进行焊接,研究了旋弧磁场对接头显微组织特征及力学性能的影响. 结果表明,在纵向旋弧磁场作用下,电弧中电荷受洛伦兹力作用呈螺旋运动,接头外观成形得到改善. 受磁场控制的电弧持续搅拌熔池,改善了焊接热循环条件,影响了熔池凝固结晶过程. 接头中先共析铁素体呈有规律的网状分布,珠光体也变得细化. 接头温度梯度减小使得固态相变时间增长,母材侧热影响区马氏体数量显著下降,热影响区宽度变小. 但旋弧磁场电流过大时焊接过程飞溅倾向明显增大,焊缝中气孔增多. 在焊接时间1 400 ms、焊接电流800 A、旋弧磁场电流0.43 A时,电弧在空心螺柱端面充分燃烧,接头抗剪强度可达到325 MPa. 相似文献
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针对10NiCrMoV高效铁粉焊条在研制过程中,对接接头的韧性与熔敷接头相比大幅度下降的现象进行了试验研究与原因分析。试验结果表明,由于熔敷和对接接头的焊道布置不同,导致冲击试样缺口位置的组织和成分存在差异。对接接头冲击缺口附近的组织中存在发达的柱状晶,受母材影响强化元素含量增高,这两个因素是导致韧性下降的主要原因。通过提高焊接速度从而限制焊道高度,充分利用后续焊道对前一焊道的热作用细化晶粒,可以很好地改善焊接接头的韧性。 相似文献