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过去,我厂油漆磷化工艺的含锌废水排放浓度高达70~100毫克/升,废水成份以锌离子为主,需要测定其锌含量时,用铬黑丁作指导剂,添加掩蔽剂以消除铁离子干扰,用EDTA络合滴定便可解决。但自从我厂油漆车架大楼建成并使用后,磷化工艺已有改革,其含锌废水的浓度发生了很大的变化,锌离子浓度大大降低,废水中所含Ca~(++)量大于Zn~(++)量。由于受大量钙离子的干扰,用铬黑丁为指示剂,以EDTA络合滴定锌的老方法测定废水中锌含量 相似文献
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介绍了沉淀法、离子交换法、溶剂萃取法、高效气浮法四种粘胶纤维含锌废水中锌的回收方法、工作原理及工艺流程。从废水中回收锌,可以实现资源化再利用以避免对环境造成二次污染。 相似文献
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粘胶纤维生产过程中,纺丝酸浴中的硫酸锌随生产而损耗,并产生高浓度的含锌废水,既造成浪费又污染环境。试验探讨了在含锌废水中加入碱液,使锌离子生成氢氧化锌沉淀,再加硫酸生成硫酸锌回用于生产。 相似文献
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制备了含锌絮凝剂聚合氯化铝锌(PAZC),并通过铝试剂分光光度法研究了聚合氯化铝锌(PAZC)和聚合氯化铝(PAC)处理废水后的残留铝含量。探讨废水pH值、絮凝荆投加量、沉降时间及絮凝温度对废水残留铝含量的影响。 相似文献
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用粉煤灰处理含锌废水的试验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
对用粉煤灰处理含锌废水进行了试验研究。探讨了粉煤灰用量、废水酸度、接触时间、温度等因素对除锌效果的影响。结果表明 :在废水 pH 4~ 1 1、Zn2 + 质量浓度≤ 1 50mg/L范围内 ,按锌与粉煤灰质量比为 1∶40 0投加粉煤灰进行处理 ,锌去除率大于 97% ,处理后的废水可达排放标准 相似文献
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涂装行业锌系磷化工艺产生含锌磷化废水。本文研究采用Fe2(SO4)3和CaCl2为沉淀剂处理该种废水时,锌对溶液中磷的化学特性的影响。以化学法处理废水时,锌引起金属磷酸盐沉淀的pH发生变化,比理论计算值偏高。以CaCl2为沉淀剂处理锌系磷化废水时,除磷的最佳pH大于10.72,高于Yonghui Song等人用纯磷酸盐和纯钙盐反应得出的最佳pH值7.0~9.0;而除锌的pH值大于8.00,采用CaCl2处理废水能同时达到去锌除磷的要求。以Fe2(SO4)3处理废水时,除磷最佳pH为4.10,高于理论计算值3.18。 相似文献
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用电石渣中和沉淀法处理化学纤维生产中的高浓度含锌废水(俗称二浴废水)Zn~(2+)去除率达99%,残余锌含量降到1mg/l 以下。 相似文献
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于含锌废水中添加铝盐,混合后添加碳酸碱,调整pH为8~9的含锌废水处理法。废水中添加的铝盐最好使用硫酸铝。这种铝盐可同碱金属碳酸盐与锌的反应生成物产生共沉淀作用,从而提高沉淀效果。作为表1碱金属碳酸盐通常使用的是碳酸钠。最终溶液的pH为8~9,并有可能调整为8.60 取具有表1所列特性值的含锌废水,于其中添加硫酸铝O。3公斤,以10转/分的搅拌机搅拌5分钟,加入5%的碳酸钠溶液 相似文献
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乳状液膜法处理粘胶纤维厂的含锌废水 总被引:4,自引:0,他引:4
针对粘胶纤维厂排放的含锌废水,对乳状液膜的制备条件、乳状液与废水的混合分离工艺和交流高电压破乳器设计方法进行了较为详细的理论和实验研究。结果表明,在最佳操作条件下,经一级液膜分离,废水中锌离子浓度可降至5ppm以下。 相似文献
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介绍了中和沉淀法、络合中各法、离子交换法、高效气浮法四种粘胶纤维含锌废水的处理方法,概述了各种方法的工作原理和工艺过程。这些方法都可有效地减少废水中锌的含量。 相似文献
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锌是橡胶工业企业污水中最有毒的物质之一,它以无机盐和有机盐的形式存在(二硫代氨基甲酸锌、氯化锌、硫酸锌等以及其他形式)。当这些污水排入渔业养殖池时,允许水中含锌浓度不超过0.01毫克/升。进入生化处理设施的污水,含锌浓度不超过1.0毫克/升。橡胶工业企业出厂总排水中锌的含量取决于生产所用的原材料和生活污水的排放量,因此锌的含量可能在2~190毫克/升范围内波动。这样的含锌污水是很难直接送至城市的生物净化设施进行净化的。 相似文献