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钒氮微合金钢生产热轧Ⅲ级钢筋 总被引:2,自引:0,他引:2
向20MnSi钢中添加钒氮合金以替代钒铁生产HRB400钢筋的试验中,分析了氮对HRB400钢筋力学性能的影响。结果表明,在钢中碳当量、钒含量基本一致的情况下,向钢中添加氮可促进细小V(C、N)化物析出,获得更高的强度,且性能稳定,组织更细。用钒氮合金替代钒铁,可节约钒29%,降低成本。 相似文献
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介绍了安阳钢铁股份有限公司在100t转炉、2800mm中板轧机生产线上对高强度船板的研发过程,包括成分体系设计和采用的工艺措施。通过合理运用微合金化技术和控制轧制工艺开发的高强度船板,组织性能优良,满足了用户要求。 相似文献
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介绍了 3 5 5MPa高强度造船钢板的生产工艺与产品达到的主要性能指标 ,对其强韧化机理进行了探讨 ;分析了限制碳、锰含量并进行微合金化处理 ,采用严格的控制轧制工艺 ,是生产 3 5 5MPa高强度造船钢板的关键。 相似文献
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钒铁与钒氮合金生产HRB500钢筋的对比试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
研究了加入钒铁和钒氮合金生产HRB500钢筋的对比试验以及对力学性能的影响与其V、N的强化机制。结果表明,采用钒氮合金生产的HRB500钢筋强度明显提高,细化晶粒的效果比钒铁的效果好,在钢中碳当量、钒含量基本一致的情况下,加入的氮促进V(C、N)化合物的析出,而大量细小弥散的V(C、N)析出物是钒氮合金钢强度增加的主要原因。为保证生钢筋的力学性能合格,在钢筋中增氮且钒含量控制在0.05%~0.06%可使钢筋强度更高、性能更加稳定。因此,采用钒氮合金生产HRB500钢筋可减少钒的加入量,其生产成本大幅度降低。 相似文献
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研究了控制轧制中各相关因素和铌、钒等微合金元素在钢中的作用机制;阐述了微合金化和控制轧制技术在高强度H型钢开发过程中的应用效果;开发出了400 MPa以上级别的高强度H型钢。 相似文献
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微合金化对热轧钢筋的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对比20MnSiNb和20MnSiV生产的HRB400热轧带肋钢筋的性能及组织,并结合生产实际,认为在炼钢过程中减少夹杂物、在轧制过程中提高控制轧制能力均能更好地提高HRB400热轧带肋钢筋的综合力学性能。 相似文献
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通过合理的孔型设计和轧辊位向调整机构,在普通轧机上生产出φ20mm右旋等强锚杆带肋钢筋。该产品轧后无需加工可直接使用,比普通锚杆成本降低15%,强度提高约30%。 相似文献
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20MnSi轧后余热处理生产460MPa英标钢筋实践 总被引:2,自引:1,他引:1
介绍了 460MPa英标钢筋的技术特点 ,以及采用 2 0MnSi轧后余热处理方法生产此钢筋的工艺技术要点 ;分析了生产此种钢筋的质量情况 ,对存在问题提出了改进措施。 相似文献
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新疆八一钢铁股份有限公司在高速线材生产线上成功地开发出Φ10、Φ12mm带肋钢筋 ,介绍了Φ12mm带肋钢筋的孔型设计、控轧控冷工艺及试生产效果。 相似文献
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通过实验,采用低成本Ti微合金元素进行强化,获得了抗拉强度745~760MPa,下屈服强度640~655MPa,伸长率为23. 0%~23. 5%的热轧钢板。同时,通过调整热轧工艺,获得了终冷温度与热轧板强度的关系。此外,研究了轧制过程不同阶段析出相的种类、分布以及析出量的变化情况。结果表明,钢板屈服强度、抗拉强度与其终冷温度基本呈线性关系,随终冷温度的降低,屈服强度和抗拉强度均明显提高。析出相的定量分析结果表明,在粗轧结束时,Ti的析出率接近50%,在精轧结束时,Ti的析出率接近60%。在700℃等温卷取后,Ti的析出率超过95%。降低卷取温度到650、600℃时,Ti的析出率分别降低到87. 5%、75. 2%。如果700℃终冷后采用空冷方式冷却,Ti的析出率最低,降低到只有63. 3%,与精轧结束时析出量相近。 相似文献
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冷轧带肋钢筋及焊接钢筋网的发展前景 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了冷轧带肋钢筋和焊接钢筋网的用途、生产工艺及特点,并指出其生产中存在的问题,分析了其发展前景,认为其市场前景广阔,目前远没有满足市场需求。 相似文献