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刘汉兴 《有色金属(选矿部分)》1993,(2):43-44
<正> 石头咀矿属高中温热液矿床.有用矿物以铜铁矿物为主,并伴生金银等贵重金属。浅部矿体中含铜矿物以孔雀石为主,硅孔雀石和假孔雀石次之。还有少量的斑铜矿、黄铜矿和自然铜等。孔雀石以细脉状或呈分散状分布于疏松多孔状或松软土状的铁矿石中。铁矿物以褐铁矿、赤铁矿为主,磁铁矿、菱铁矿次之。褐铁矿与赤铁矿共生,镶嵌紧密。脉 相似文献
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内蒙古某氰化尾矿Au品位为0.46 g/t,储量近100万t,并伴有Ag、Cu、Pb、Zn等有价元素,为开发二次资源,在样品基本性质详细分析的基础上,并结合现有在产工艺流程进行了大量的试验研究,研究结果表明:以MA+WPS-100为捕收剂,以2#油为起泡剂,采用现有生产中一粗三扫两精的工艺流程,无需额外增加预处理工艺,即可实现Au、Ag、Cu、Pb、Zn等有价元素的综合回收,实验室闭路试验可以获得产率为8.44%的混合精矿,精矿中Au、Ag、Cu、Pb、Zn的品位分别为4.34 g/t、136.62 g/t、1.33%、0.65%、2.39%,回收率分别为70.18%、67.80%、79.82%、28.54%、77.76%,总体选矿指标良好,且选矿废水对环境和生产流程不会产生不利影响。 相似文献
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攀钢密地选矿厂目前每年排600万t左右尾矿,品位13.5%-15%,为加强对尾矿资源的综合利用,提高从尾矿回收的铁精矿品位和回收率,选矿厂进行了尾矿再磨再造的可行性研究,提出了盘式磁选-球磨-磁选-脱泥-磁选的优化流程。 相似文献
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梅山降磷尾矿量大、粒度细、铁品位高,在对其进行基本特性综合分析的基础上进行了强磁选试验,并根据试验结果新建了尾矿再选工程及磁选设备优化。尾矿再选实践表明:使用MS1500型高梯度强磁选机可以获得铁品位为31.49%、产率为18.32%、铁回收率为28.99%的强磁精矿。使用SLon-1500型高磁场强度磁选机对尾矿再选设备进行优化后,可以获得铁品位为35.51%、产率为35.98%、铁回收率为51.52%的强磁精矿,达到了提高强磁精矿铁回收率的目的,同时满足了铁品位大于等于27%的市场要求,经济效益显著。 相似文献
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江西某金矿浮选尾矿属于低品位难处理含金硫化矿,由于尾矿长期堆存,部分硫化矿石表面氧化程度高,为确定该尾矿资源开发再利用工艺,进行了选矿试验。工艺矿物学研究结果表明,矿石中Au品位为0.70 g/t,为主要的回收元素,主要以单体金和硫化物包裹金的形式存在,其次以氧化物包裹金的形式存在;根据该矿石性质特点,采用以多硫化钠为硫化剂的浮选工艺流程处理该矿石。粗选条件试验表明,粗选多硫化钠最佳用量为80 g/t,粗选的最佳矿浆pH值为8;在条件试验的基础上进行硫酸铜、丁铵黑药、丁基黄药和多硫化钠用量正交试验,并对试验结果进行验证试验,最终确定优水平组合为硫酸铜50 g/t、丁基黄药150 g/t、丁铵黑药50 g/t,多硫化钠80 g/t;在矿石粗选磨矿细度为-0.074 mm占90%、矿浆pH为8、煤油用量100 g/t、多硫化钠用量80 g/t、丁基黄药+丁铵黑药用量(150+50) g/t,硫酸铜用量50 g/t,水玻璃用量200 g/t,2#油用量40 g/t的条件下,经“1粗2精2扫”的闭路试验,可获得Au品位13.25 g/t、Au回收率57.16%的浮选金精矿,相较于未添加多硫化钠的浮选流程,精矿指标良好,研究结果为该矿山和类似矿山的尾矿资源回收利用提供一定的参考。 相似文献
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论述了如何合理的确定浮选尾矿灰分指标,将全矿灰分控制在5 0 %左右的合理性,以及如何保证煤泥全部入浮问题。并进一步论述了如何进行工艺流程的改造,将粗选流程改为扫选流程,以充分利用药剂,提高尾煤灰分,取得好的经济效益 相似文献
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随着生产的发展和矿石性质的变化,首钢矿业公司选矿尾矿品位逐年升高,它直接影响到选矿厂经济效益的提高.为降低尾矿品位,采取了尾矿再选回收措施.本文介绍了尾矿再选回收技术在首钢矿业公司研究与应用情况,证明了尾矿再选是选矿厂节省原料费用、降低成本、提高经济效益和充分利用有限矿石资源的有效手段. 相似文献
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在土耳其迪夫里伊铁矿山所生产的磁铁矿石,在选矿厂进行选矿,其综合尾矿倒进恰尔特河。为了回收有用金属(Cu、Ni、Co、Fe3O4)和减少环境污染,已进行实验室和半工业试验。根据试验结果,已设计出尾矿处理流程;并对一个能力为33万t/a的选矿厂进行了初步可行性研究。一个年产40920t磁铁矿精矿(精矿含铁64.2%)、1074.5tCoS-NiS精矿(Ni回收率为29.8%,Co回收率为67.1%)和1747t硫化铜(回收率为71.1%)的选矿厂已完成设计。 相似文献
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在土耳其迪夫里伊铁矿山所生产的磁铁矿石,在选矿厂进行选矿;其综合尾矿倒进恰尔特河。为了回收有用金属(Cu、Ni、Co、Fe3O4)和减少环境污染,已进行实验室和半工业试验。根据试验结果,已设计出尾矿处理流程;并对一个能力为33万t/a的选矿厂进行了初步可行性研究。一个年产40920t磁铁矿精矿(精矿含铁64.2%)、1074.5tCoS-NiS精矿(Ni回收率为29.8%,Co回收率为67.1%) 相似文献
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梅山铁矿通过小型试验、工业试验等方法,完成了尾矿再选、用尾矿制作建筑材料、固化堆放和浓缩脱水等研究工作。采用弱磁-强磁工艺每年选出铁精矿7万t;采用高压浓密-絮凝沉降工艺,底流浓度达到45%以上,解决了尾矿难沉降的问题;采用压滤工艺,解决了尾矿脱水的问题;用尾矿代替粘土烧制出了优质砖。 相似文献