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应用Aspen Plus模拟软件对比分析了常用的解吸塔3种进料方式(热进料、冷进料及冷热双股进料)对整个吸收稳定系统的影响,得出解吸塔冷进料的分离效果最好,冷热双股进料的用能最好,热进料分离效果及用能效果均最差,这3种进料方式都没有解决稳定汽油余热利用与分离效果之间的矛盾。在以上的基础上对解吸塔辅助重沸器流程进行了对比分析,得出辅助重沸器流程吸收效果、总冷却负荷和总加热负荷与冷进料接近,但解吸塔底重沸器负荷最小,虽然设备投资稍有增加,但是由于合理、充分地利用了稳定汽油的余热,降低了延迟焦化装置的能耗,其经济效益也是最好的。 相似文献
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应用流程模拟和总体优化设计技术,对当前催化裂化装置吸收稳定系统广为采用的"双塔流程”进行了理论计算和分析,指出了该流程存在的严重缺点①吸收塔釜液和解吸塔塔顶汽相采出这两股大流量返回物料并非必要;②解吸塔进料温度过高;③吸收塔和解吸塔效率低;④不同工艺参数之间的强烈耦合.对于1.2Mt/a的催化裂化装置吸收稳定系统在流程不变的条件下进行工艺参数的最佳匹配,年经济效益不低于4.0×106RMB$.解决"双塔流程”缺点问题的根本方法是对现有流程进行改进,开发一种新的、节能的工艺流程. 相似文献
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在分析污水汽提机理的基础上,运用流程模拟软件PRO/II、选择酸水工艺包对污水汽提双塔工艺流程进行模拟。重点探讨H2S汽提塔冷污水进料比例、热进料温度、热进料位置和NH3汽提塔进料温度、进料位置、循环冷凝污水比例等对污水汽提装置能耗的影响,提出以下装置优化工艺参数:H2S汽提塔冷污水进料比例0.02,热进料温度408 K;NH3汽提塔进料温度435 K,进料位置为第2块塔板,取消循环冷凝污水。基于流程模拟分析提出污水汽提双塔工艺流程用能改进措施:取消H2S汽提塔热进料污水与含NH3污水换热,增加NH3汽提塔塔顶气、装置蒸汽冷凝水与H2S汽提塔热进料污水换热。模拟结果表明,采用以上措施进行用能改造后,装置能耗降低了22.3%。 相似文献
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催化裂化吸收稳定过程模拟与分析 总被引:13,自引:0,他引:13
对催化裂化吸收稳定系统进行了流程模拟与分析,提出了吸收/解吸双塔流程的单塔实现方法,并提出了新的单塔流程模型。模拟研究表明,新的吸收/解吸单塔流程具有双塔流程的全部优点,且具有流程简单,投资省的优点。 相似文献
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应用PROII化工过程模拟软件对催化裂化装置吸收稳定系统不同工况(不同解吸塔进料方式、不同解吸塔中间介质抽出位置、解吸塔底设置两个重沸器、不同稳定塔进料方式、稳定塔设置中间重沸器及稳定塔提压)进行模拟。根据模拟结果、工艺比较和系统能耗分析认为解吸塔冷进料加设置解吸塔中间重沸器是最优的解吸塔进料流程;解吸塔中间介质的适宜抽出位置在解吸塔中部稍靠下;随着装置规模的增大,为了合理安排换热流程,有必要在解吸塔和稳定塔底设置两个重沸器;从能耗分析和分离精度来看,稳定塔冷进料方式优于稳定塔热进料方式;为了降低稳定塔底热负荷,合理利用低温位热源,可以考虑在稳定塔中部设置中间重沸器,中间介质的抽出位置在稳定塔提馏段的中下部较为适宜。稳定塔顶提压流程是比较合理的工艺流程。 相似文献
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针对延迟焦化吸收稳定系统普遍存在分离效果较差的问题,以中国石化金陵分公司1.85 Mt/a延迟焦化装置为研究实例,采用PetroSIM流程模拟软件对该吸收稳定系统进行流程模拟与分析,验证结果表明模拟工艺参数与实际运行情况基本吻合。在此基础上,对实际生产过程进行了分析,考察了装置补充吸收剂流量、吸收剂温度、解吸塔进料方式、稳定塔回流比等操作变量对吸收稳定系统分离效果和装置负荷的影响,进而以模拟结果为依据对装置进行优化操作,优化后干气中C3+组分摩尔分数降至2.37%,液化气产量增加0.69t/h,取得了较好的经济效益。 相似文献
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根据乙烯三聚制1-己烯的工艺特点和物料特性,提出了气体直接进入反应器,气体溶解于溶剂中进入反应器,部分溶解、部分直接进入反应器的3种进料工艺方案。从投资和能耗的角度对3种方案进行了优化比较.最终确定了气相直接进料的工艺方案。 相似文献
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对由硝基苯催化加氢制取对氨基苯酚的几种精制方法进行了讨论和比较 ,着重介绍了甲苯萃取法、硝基苯萃取法、甲苯苯胺萃取法、重结晶法等提纯方法。 相似文献
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关于脂肪醇聚氧乙烯醚生产过程控制的理论依据和经验总结 总被引:1,自引:0,他引:1
从聚氧乙烯醚类的聚合反应机理入手,对环氧乙烷的阴离子型聚合反应动力学方程进行了分析和探讨,从而建立了此类反应的数学模型。为生产控制过程提供了理论依据。对工业生产具有很好的指导意义。 相似文献
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通过对裂解炉对流段原料预热二段管线在高备过程中发生物料泄漏的原因进行分析,重点说明了裂解炉在运行、烧焦和高备状态下对流段进料预热二段出口管线弯头产生腐蚀的机理,确定了优化工艺操作的方案,提出了裂解炉高备和烧焦状态时在进料预热二段出口管线内持续通入稀释蒸汽的措施。 相似文献
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对常压下合成间苯氧基甲苯的方法进行改进并应用于工业化。通过改变催化剂、脱水方式、投料方式、反应时间和温度等一系列反应条件,探索其对合成的影响,得到产率可达90%的最佳反应条件。 相似文献
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大庆乙烯装置甲烷化反应器进料加热器 ,由于材质选择不当 ,且操作温度长期超过设计温度以及氢腐蚀 ,使壳体法兰的焊接热影响区产生大量的微裂纹而造成脆性断裂。 相似文献