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相似文献
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1.
杨斌 《小氮肥》2014,(5):5-7
<正>0前言兖矿鲁南化肥厂甲醇生产采用德士古水煤浆加压气化、国内自主开发的低压羰基合成技术以及三塔精馏工艺;使用铜基低压合成催化剂,合成压力5.3 MPa,温度220~260℃;产品精甲醇纯度99.996%(质量分数),产品质量达GB 338—1992优等品精甲醇指标要求。2000年6月,兖矿鲁南化肥厂100 kt/a甲醇系统正式投产;2002年,  相似文献   

2.
1 甲醇精馏工艺流程简介我厂 1 0万 t/ a甲醇装置采用水煤浆德士古气化、 CO中温变换、 NHD脱硫脱碳、精脱硫制得精制气 ,5.0 MPa低压法合成甲醇。甲醇精馏装置采用国内先进的节能型三塔精馏流程。在三塔精馏流程中 ,预塔的主要作用是脱除甲酸甲酯、二甲醚、丙酮等轻组分杂质。这类物质沸点较低 ,常温下为气态 ,因此不凝气温度的高低决定着轻组分的脱除效果 ,继而影响到精甲醇质量。加压塔和常压塔的作用为脱除重组分 ,如水分和乙醇等杂质 ,并生产出精甲醇。精馏系统是控制精甲醇质量的关键环节 ,直接决定产品质量和消耗。一年多来 ,我…  相似文献   

3.
郭志强 《化肥工业》1998,25(3):44-51
介绍了安阳化肥厂3万t/a甲醇装置的设计及投运情况。该装置以煤为原料,采用固定层制气,Lurgi低压法合成甲醇。精甲醇生产采用双塔精馏流程,并采取了弛放气和残液回收利用的环保措施。  相似文献   

4.
在固定床煤制气低压甲醇生产过程中,煤气压缩机主要用来输送煤气并给煤气增压。利用固定床间歇制取的煤气,经风机增压至0.035MPa后,送脱硫系统脱除硫化氢,在经煤气压缩机增压至0.8MPa后,送变换、变脱、脱碳、精脱硫,制备合格的工艺气,再经煤气压缩机增压至5.4MPa.送甲醇合成系统制造粗甲醇,粗甲醇经精馏后制取精甲醇。  相似文献   

5.
C307型催化剂使用过程中结蜡原因分析及处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
周清 《中氮肥》2007,(4):31-33
我厂甲醇生产系统采用的是先进的低压合成、三塔精馏流程,年生产能力为150kt,催化剂采用南化集团研究院研制生产的C307型低压甲醇合成催化剂。在系统合成粗甲醇过程中,常伴有石蜡(C20-C40高级脂肪族烷烃混合物)生成,造成合成系统结蜡。结蜡无论是对催化剂还是对设备运行的危害都是比较严重的。我厂在用的C307型甲醇合成催化剂是2004年12月30日投用的,  相似文献   

6.
张清 《中氮肥》2010,(3):21-23
1概述 我公司是以天然气为原料的化肥生产企业,为改变产品单一的局面,将1套Ф1000mm高压氨合成系统改造后生产甲醇,2005年投产,年产甲醇50kt。该装置采用高压合成工艺,由于循环气量大,醇净值低,能耗高,操作难度大,生产规模偏小,与甲醇精馏装置能力(80kt/a精甲醇)不匹配,因此采用华东理工大学的“管壳外冷-绝热复合型催化反应器”低压合成工艺对装置进行了改造。  相似文献   

7.
我厂100kt/a甲醇装置是我国以德士古煤气为原料气,自行设计和建造的第1套大型甲醇装置。采用国内研究开发的先进工艺生产技术、设备和催化剂,其技术经济指标达到国际先进水平。该装置由西南化工研究院提供“低压甲醇合成及粗甲醇精馏工艺技术”的基础设计,由原化工部第一设计院承担施工设计。在设计施工安装  相似文献   

8.
我公司原有1套副产品压蒸汽的低压甲醇合成装置,采用典型的Lurgi甲醇合成流程,原设计以重油为原料,生产能力为1万t/a精甲醇,合成塔为管壳式等温列管反应器,触媒装填容积3.7m^3,系统压力5.0MPa。后来由于重油价格不断上升,公司于2000年初改用煤制气代替重油制气供低压甲醇系统使用,在新鲜气量4000m^3/h(标态)、开2台9m^3/min循环机情况下,日产精醇35t。随着公司新产品的不断开发以及市场需求的不断变化,为进一步调整产品结构,减少碳铵产量,提高甲醇产量,公司决定对1万t/a低压甲醇合成装置进行改造。2001年2月,我们对低压甲醇合成塔使用情况进行调研后,决定采用杭州林达公司的均温型甲合成塔技术对现有低压甲醇装置进行改造。  相似文献   

9.
一、前言 大庆油田甲醇厂由上海化工设计院设计采用传统的高压法生产技术,即以天然气为原料、一段蒸汽转化、压缩、25MPa高压合成、双塔精馏制甲醇的生产路线,原设计规模为6万吨/年,投产后经不断改进完善,1995年产量达标。为提高工艺技术水平、降低能耗,2000年以原装置为基础进行节能扩产改造,采用纯氧二段炉、蒸汽透平驱动、低压合成、三塔精溜制取甲醇的生产路线。新工艺采用上海国际化建工艺包,由中国成达化学工程公司承担工程设计。扩能改造后的装置生产能力可以达到年产10万吨甲醇。  相似文献   

10.
孙西英  朱敏 《河南化工》2013,30(7):46-48
分析了甲醇低压合成、三塔精馏操作甲醇中乙醇生成的原因,通过技术改造、优化操作,精甲醇中乙醇含量控制在10PPm以下,为开拓国际市场打下良好的基础。  相似文献   

11.
王辉  杨列省  王明兰 《中氮肥》2023,(5):33-35+59
联泓(山东)化学有限公司2套甲醇精馏系统采用天津大学节能型三塔精馏流程,2018年联泓化学新上采用多效蒸发工艺的MTO级甲醇生产装置,2套甲醇合成系统与精馏系统既可生产精甲醇又可生产MTO级甲醇,所产精甲醇与MTO级甲醇掺配后可用作联泓新材料科技股份有限公司甲醇制烯烃(DMTO)装置的生产原料(2021年5月,两家企业公用工程系统实现互联互通,联泓新科逐步试用MTO级甲醇作为原料)。简介MTO级甲醇生产装置试运行情况及三效蒸发器底部排出尾液回收利用优化技改,着重从精甲醇与MTO级甲醇生产工艺、实际生产工况及消耗等方面进行对比分析,实践表明,生产/使用MTO级甲醇,节能降耗显著,吨甲醇(折纯)生产成本可降低约73元。  相似文献   

12.
龙宇煤化工是利用壳牌粉煤气化技术,宽温耐硫变换,低温甲醇洗净化工艺,鲁奇甲醇合成工艺,四塔精馏制取精甲醇。精甲醇生产能力500kt/a大型现代化,高技术企业.在生产过程中,粗甲醇质量的优劣,对粗甲醇的予处理及精馏工艺的控制都会严重影响精甲醇质量,本文对影响精甲醇质量的因素分析。  相似文献   

13.
介绍河南安阳化肥厂3万t/a甲醇装置设计及投运情况。该装置采用煤为原料,固定层制气,Lurgi法低压合成,双塔精馏工艺生产甲醇,并采取了驰放气和残液回收利用的环保措施。该装置于1995年9月10日生产出合格精甲醇,达到试、开车一次成功。文章还提出了生产中出现的问题及其处理办法。  相似文献   

14.
我厂3万t/a甲醇装置的设计及投运   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍河南安阳化肥厂3万t/a甲醇装置设计及设投运情况。该装置采用煤为原料,固定层制气,Lurgi法低压合成,双塔精馏工艺生产甲醇,并采取了弛放气和残液回收利用的环保措施。该装置于1995年9月10日生产出合格精甲醇,达到试、开车一次成功。文章还提出了生产中出现的问题及其处理办法。  相似文献   

15.
甲醇双效精馏节能技术   总被引:6,自引:1,他引:5  
廖卫昌 《中氮肥》2001,(1):20-22
0 引 言我公司原有两套年产1万t精甲醇生产装置,均为普通单塔(常压)精馏工艺流程,几经改造其年产量可达3万t精甲醇,但能耗仍然较高,吨甲醇消耗水蒸气约1.5t、冷却水约82t、电13kW·h。如何通过技术改造,减少甲醇精馏生产中水、电、汽的用量,达到节能降耗的目的,是一个值得讨论的问题。本文介绍一种节能技术——甲醇双效精馏工艺。1 甲醇双效精馏工艺的节能原理甲醇双效精馏是采用两个压力不同的精馏塔代替普通单塔(常压)进行精馏,即利用加压精馏塔(以下简称加压塔)塔顶的产品蒸汽作为低压主精馏塔(以下简称主塔)再沸器的热源的精馏工艺…  相似文献   

16.
长庆甲醇厂以天然气为原料,采用一段蒸汽转化装置,德国鲁奇低压合成工艺生产甲醇,年产10万t精甲醇。我厂1998年11月竣工投产,第一炉合成催化剂选用NC501-1型,装填量为46t,累计生产精甲醇85582t:2000年5月第二炉催化剂更换为C306型,装填量为  相似文献   

17.
杨斌 《中氮肥》2013,(2):25-27
0引言 我公司甲醇厂600kt/a甲醇合成装置选用的是德国鲁奇公司水冷串气冷反应器工艺技术,配套使用德国南方化学公司生产的铜基C-79/7GL型甲醇合成催化剂,精馏装置采用节能型三塔双效精馏工艺,生产符合美国联邦AA级标准或我国GB338--2004的高纯度精甲醇。该装置2008年12月29日打通流程后,甲醇产品质量完全达到美国联邦AA级要求。在2011年12月(第1炉甲醇合成催化剂已使用近3a)精馏工段相继出现采出精甲醇羰基化合物、乙醇含量超标和精馏操作多次返采现象,杂醇油的采出量也大幅增加,约为投产初期的2倍。  相似文献   

18.
山西天脊潞安化工有限公司年产30万吨焦炉气制甲醇项目于2009年5月25日顺利投产,生产出合格的精甲醇。该项目设计规模为年回收利用焦炉煤气4亿立方米,吨甲醇综合能耗43.7GJ,年产精甲醇30万吨、粗苯1.1万吨、硫铵l万吨、液氩8000吨,还有部分硫磺、杂醇油等副产品。项目采用具有国内自主知识产权灰融聚气化补碳、换热式甲烷转化、低压等温甲醇合成三项专利技术及多项膜分离、变压吸附脱碳等先进节能技术,生产成本低、综合效率高、产品质量好,具有较好的环境效益、社会效益和经济效益。  相似文献   

19.
三塔精馏装置在我公司的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢玉芬 《中氮肥》2006,(1):10-11
我公司甲醇生产装置年设计能力20kt,其粗甲醇精制采用国内先进的三塔双效精馏工艺。该装置是在原有合成氨生产系统的基础上改扩建而成的,2004年11月投入使用,试运行119h即生产出精甲醇,产品质量符合GB338—92工业甲醇国家标准。本文对我公司甲醇三塔精馏装置的成功应用经验作如下介绍,供同行参考。  相似文献   

20.
我公司300kt/a甲醇生产装置采用低压羰基合成甲醇、三塔流程生产精甲醇,该方法的优点是:流程简单,工艺成熟,操作方便。[第一段]  相似文献   

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