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<正> 碳化生产在维持氨平衡时,往往希望氨要稍微过剩一点,多了则不利。我厂由于碳化氨水过剩,有时不得不排放,不但造成浪费,还污染了环境。产生氨水过剩的原因,是送碳化的变换气中的CO_2含量较低而造成的。 相似文献
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低压水洗塔的用途是用水吸收变换气中一部份二氧化碳,以减少氨清除二氧化碳的负荷。从而,使氨水碳化的程度,控制在不产生结晶的限度之内,这就使碳化氨水的生产获得了氨与二氧化碳平衡的条件。低压水洗塔在工艺流程的位置是串联于变换工序与碳化工序的中间。其操作压力,因采用的高压机型号不同,在4~6大气压(表)之间。 相似文献
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<正> 在小氮肥厂吸氨系统中,传统的稀氨水加入吸氨系统是将稀氨水直接加入吸氨泵,即使考虑稀氨水增浓,不外乎洗涤碳化尾气中的含氨和合成弛放气中的氨。然而忽略了回收母液槽的沉降结晶,大部分厂家利用大修时间,将这部份结晶挖出来,当次品出售。本文介绍如何使母液槽无沉降结晶,同时取消晶液罐、晶液泵,达到一举两得之效果。 相似文献
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该文介绍了一种控制氨水重碳化过程生产碳酸氢铵的新操作方法。它以控制碳酸氢铵结晶过程为中山,对碳化系统提出了一系列改革,对提高碳铵产量、质量、搞好氨平衡,减少事故,稳定生产带来很大好处,可大幅度提高工厂生产效益。 相似文献
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我厂在1984年的全面技术改造中,用浮阀塔作为氨清洗回收塔。经过两年多的生产实践证明,该塔操作弹性大、阻力降小、液面落差小、气流分布均匀、传质效果好、氨回收利用率得到提高。同时还解决了碳化稀氨水过剩、排放污染环境这个难题。因此,使用浮阀塔作为氨清洗回收 相似文献
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新型高效等压氨回收塔的设计及使用 总被引:1,自引:0,他引:1
生产碳铵的小氮肥企业,回收合成两气中氨的等压氨回收塔制出的氨水浓度一般都在100-160tt,氨水送碳化生产碳铵。但由生产碳铵转产液氨后。不再开碳化.脱硫一般也都改用碱液脱硫,100-160tt的氨水用途成了问题。采取提高等压氨回收塔下部的氨水浓度,将氨水浓度提高到220tt左右,制备出20%的工业氨水外售的措施,虽然氨水有了出路,但是等压氨回收塔塔顶尾气中氨含量会大幅度上升,氨回收率下降。由于尾气中氨含量升高,不但氨的损失量增加,也影响尾气的回收利用,而且需要增设净氨装置,既增加了设备投资,净氨装置排出的稀氨水又污染了环境。所以,需设计出一种可制备220tt以上高浓度的工业氨水,塔顶尾气中氨含量又很低,且设备直径小、造价低的新型高效等压氨回收塔。 相似文献
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我厂是一个年产1.5万吨合成氨的小氮肥厂,合成氨储槽驰放气量约19400m~3/24h,氨含量1.5%,原驰放气经过回收塔后制取约30滴度左右的稀氨水供吸收岗位制浓氨水使用,因碳化稀氨水过剩,经常被排放使氨流失又造成污染.1993年8月,我们利用新三千合成氨闲置设备的两个容积为4.6m~3的氨冷器,采用串联等压分级回收,将吸收压力提高到1.5 MPa,提高了氨的摩尔浓度,使氨在水中短时接触的溶解度大大提高.在短时间内能制取200滴度的浓氨水供碳化使用,大大提高了回收率,对净化驰放气也起到了重要作用. 相似文献
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脱硫工段备用罗茨机,停开时间长了发现腐蚀现象较为严重,还经常发现罗茨机内有化肥结晶,若启用时不注意清除结晶和盘车,往往容易打坏罗茨机齿轮和烧坏电机。罗茨机内产生化肥结晶,主要是精炼再生气经高位吸氨器回收氨水时,雾沫状的氨水被再生气所夹 相似文献
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组合式吸氨塔的设计与使用 总被引:1,自引:0,他引:1
新都氮肥厂系用天然气生产合成氨,能力为2万吨/年,产品为碳铵和氨水。由于以天然气原料制氨,氨碳不平衡,生产一吨碳铵就有一吨多氨水,为了免除大量氨水产品,故已建有石灰窑生产CO_2来加工碳铵,这样基本解决了氨碳平衡问题。但在工艺生产上存在着20滴度左右的稀氨水(最多时,每天近百吨,损失氨近2吨及部份CO_2)。如何解决稀氨水的回收利用,实质是工艺生产的水平衡问题。在碳铵生产上,产一吨碳铵要耗约258公斤水,即一吨氨需一吨水。在工艺生产中用水回收氨的有碳化清洗塔、铜洗再生气吸氨塔和合成弛放气吸氨器等。新都厂还有石灰窑气回收氨加水量。要减少各个工序的加水量,必须在保证原 相似文献
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<正> 我厂在技术改造中,将原有的氨水中和法脱硫淘汰,改为 MQ 法。由于脱硫方法的改变,碳化大量稀氨水过剩。虽然,碳化系统也进行了改造,新建了一套φ2600碳化系统,安装了一台φ2000/φ2600,H=1700的综合回收塔。但是每天仍然大量向沟里排出大量过剩稀氨水,既造成了环境污染,又浪费了 相似文献
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为降低能耗和达到环保要求,许多碳铵生产企业采用了“一点加水、逐级提浓”的氨回收技术,将软水补充至碳化清洁塔,并通过依次提高压力,吸收精炼再生气和合成放空气中的氨,形成180-200tt稀氨水送碳化生产碳铵。该技术的应用,使许多碳铵厂收到了良好的经济效益和环境效益。近年来,受市场影响,碳铵销售状况逐年下降,碳铵企业大都转产尿素,相应精炼、合成工序回收氨水的用途也成为人们关心的问题。有企业将这部分氨水送尿素解吸塔,也有的企业为达到环保要求,采用回收稀氨水作为循环水系统补充水,但这些措施在操作上均存在一定问题:回收氨水浓度较低,补充至解吸塔会造成设备处理能力不足,蒸汽消耗明显上升,即使解吸后的氨返回生产系统,在操作不良的状态下,也易造成尿素生产水碳比的不平衡,无法体现氨回收效果。 相似文献
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0 前言
多年以来,化肥企业在生产中一直存在着废氨水、氨气排放问题,既污染了环境,又浪费了资源.如果能够解决好此问题不仅能彻底解决环保问题,又能为企业带来很大的经济收益.针对化肥企业氨回收的工艺特点、装置和传质机理,天津创举科技有限公司进行了全面、系统地研究和分析,分别开发了循环冷却喷射塔板技术、等压复合吸收塔板技术、低阻力膜喷射塔板技术、径向侧导喷射塔板技术,分别应用于碳化氨回收、等压回收塔、铜洗再生氨回收塔、蒸氨塔,效果非常明显,彻底解决了氮肥企业氨外排问题. 相似文献
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我厂氨吸收岗位因水冷排管结垢,冷却效果降低,夏季制得浓氨水温度都在70多度,有时达80多度,严重影响化肥生产。为了降低氨水温度,我厂1980年5月制造了一台钢管焊接氨水冷却器,由于氨水的腐蚀,使用不到六个 相似文献