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相似文献
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1.
提出了湘江氮肥厂精甲醇氧化值偏低的问题,并介绍了改造合成塔、精馏塔及严格控制工艺指标等改进办法。  相似文献   

2.
较为详细的阐述了联醇生产中常见的碱度偏高的原因,对影响碱度各种因素加以分析,对精甲醇碱度的控制提出了自己的见解。  相似文献   

3.
影响精甲醇质量的因素   总被引:3,自引:0,他引:3  
周应彪 《小氮肥》1995,(10):8-9
  相似文献   

4.
5.
兰玲玲  曾冲 《山东化工》2011,40(8):50-51,54
分析了甲醇水溶性不合格的原因,并介绍了为提高甲醇水溶性所采取的相应措施。  相似文献   

6.
项关平 《中氮肥》2007,(1):35-35,46
我公司有两套甲醇精馏系统,采用的是双塔精馏工艺流程,精馏塔为老式的浮阀塔,设计能力分别为15kt/a和25kt/a,精甲醇优等品率一直保持在100%,产品质量受到同行业的好评。但2006年2月到5月中旬,精甲醇产品一度只能达到一等品要求,偶尔能出一部分优等品。经分析,为精甲醇中游离碱超标所致。我公司在处理该问题的过程中有一些心得和疑问,在此愿与同仁共勉和请教。  相似文献   

7.
精甲醇高锰酸钾试验时间的影响因素及处理方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
肖勇 《中氮肥》2001,(1):37-37
联醇生产中,由于工艺、设备、催化剂等原因,在生成粗甲醇时易生成多种微量的还原性有机物质,如伯醇、醛、胺等,这些物质在精制过程中并不能被完全除去,影响精甲醇的质量。通常这类杂质可用高锰酸钾变色试验进行定性鉴别,还原性物质含量越高,高锰酸钾褪色时间越短。要保证精甲醇产品的高锰酸钾试验时间,就要对粗甲醇成分特别是其中的还原性物质进行分析判断,并进行合理的调节,以保证甲醇的高锰酸钾试验时间达到标准要求(GB338-92要求不低于50mins)。1 粗甲醇中轻组分的影响在联醇工艺中,粗甲醇含有甲醛、一甲胺、二甲胺、三甲胺、乙醛和丙…  相似文献   

8.
论述了水煤浆气化生产的原料气在铜基催化剂作用下,经过三塔精馏生产精甲醇,从源头工艺开始针对生产中易出现酸度值偏高的现象探讨分析,从自身工艺出发,总结了精甲醇酸度高的原因及控制方法.  相似文献   

9.
陈程  汤红梅  王征 《化工设计》2009,19(3):15-17
探讨甲醇精馏过程中对精甲醇酸度的影响因素,找出精甲醇酸度超标的原因为系统改造不完善、部分操作参数控制不当和运行过程中的杂质积累,分析各因素对精甲醇酸度的影响原理,提出解决办法。  相似文献   

10.
低温甲醇洗装置酸性气体甲醇超标原因及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
任军平 《大氮肥》2008,31(4):238-240
介绍低温甲醇洗装置酸性气体回收系统的工艺过程,分析试生产过程中酸性气体严重夹带甲醇的原因,提出解决问题的思路,总结系统调整及技术改造后取得的效果。  相似文献   

11.
李晓玲  李威 《河南化工》2010,27(8):73-74
本文简要介绍了兖矿鲁南化肥厂三塔精馏工艺流程,并分析了三塔精馏过程中精甲醇加水混浊的原因,并提出了解决方法。  相似文献   

12.
孙明斌  高转转  陈俊武 《广州化工》2012,40(12):181-182,212
煤制甲醇的生产,是基于CO、CO2与H2在铜基触媒(Al2O3、ZnO、CuO)作用下的催化合成反应。由于工艺的原因,在粗甲醇的合成生产中,常常伴有高碳链的碳氢化合物及石蜡的生成,结蜡严重时会引起甲醇水冷器、甲醇分离器堵塞,更严重时被迫停车清蜡。本文对甲醇合成过程中石蜡的形成原因及清除方法进行了探讨。  相似文献   

13.
对甲醇合成过程中出现的结蜡现象进行研究,分析了其产生的原因及危害,并探讨了相应的预防处理措施。  相似文献   

14.
本方法采用色谱法分析甲醇精馏中热重组分的含量,为甲醇精馏生产提供快速,准确的分析方法。  相似文献   

15.
简要总结了常温精脱硫新工艺在联酶行业中的应用。  相似文献   

16.
针对甲醇装置低温甲醇洗净化气硫含量超标的问题,从工艺、设备、催化剂、吸收荆等方面分析了问题的原因;提出了针对性的技术改进措施;总结了改进效果。  相似文献   

17.
根据市场需求 ,在原 3 0 0 0t/a精甲醇基础上 ,采用双塔串联 ,规整填料 ,达到了扩大生产能力 ,节能降耗的目的 ,效果明显  相似文献   

18.
甲醇精馏是多个简单蒸馏的组合,是甲醇生产装置的重要工序,其技术的好坏直接关系到精甲醇的质量。对近几年来国内甲醇精馏技术的研究与应用进行了回顾和总结。  相似文献   

19.
介绍了具有保护甲醇催化剂和醇烃化催化剂作用的JTL-1、JTL-4、JTL-5等3种常温精脱硫工艺及其特点,总结了其应用效果。结果表明,上述3种工艺均可将原料气中的总硫脱除至〈0.1×10-6,催化剂使用寿命分别已超过3~5年。  相似文献   

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