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济南炼油厂硫回收装置建于1988年,采用部分燃烧二级催化转化的克劳斯法,设计年产硫磺2000t,原设计酸性气中H2S浓度为80%以上,CO2浓度为5%以下,而实际开工后酸性气中H2S含量仅10%~20%,CO2含量高达60%以上,年产硫磺300~400t,仅为设计能力的15%~20%。酸性气主要 相似文献
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中小型炼油厂酸性气脱硫回收工艺及其应用 总被引:2,自引:1,他引:1
根据硫化氢与氢氧化钠反应生成硫氢化钠的原理,采用了釜式反应器工艺,将炼油厂催化裂化装置产生的酸性气中的H2S脱除,产品硫氢化钠可做化工助剂。某炼油厂实施该工艺后年减排SO2超过300t,既降低了酸性气直接进入火炬燃烧形成SO2排入大气造成环境污染,又产生了经济效益。该工艺对中小型炼油厂酸性气脱硫回收有一定的参考价值。 相似文献
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炼厂气脱硫技术的进步 总被引:3,自引:0,他引:3
本文系统地介绍了国内采用选择性胺(MDEA)溶液进行炼厂气脱硫的工业试验情况及推广应用后取得的经济效益。提出了应用好MDEA脱硫技术应注意事项及今后发展炼厂气脱硫技术的几点建议。 相似文献
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LNG原料气深度脱硫脱碳技术研究 总被引:5,自引:5,他引:0
天然气在液化过程中需深冷至约-162℃,为了避免在低温液化过程中因结冰堵塞设备和管线,需对天然气中的酸性组分进行深度脱除。介绍了LNG工厂中原料天然气预处理工艺中的重点单元—脱硫脱碳单元的技术路线,阐述了中国石油西南油气田公司天然气研究院自主研发的CT8-23活化MDEA溶剂及CT8-25深度脱硫脱碳脱有机硫溶剂的性能及技术特点,并与国外同类溶剂Sulfinol-D的性能进行了对比。结果表明,在吸收压力仅为2MPa、吸收塔塔板数为13块的条件下,CT8-25溶剂对H2S、CO2均可达到深度脱除的要求,且对有机硫的脱除率高出Sulfinol-D约28%。 相似文献
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李岚 《石油化工安全环保技术》2010,26(1)
炼油厂酸性水中的硫化物和氨氮浓度较高,不仅污染了周围环境,而且会严重影响污水处理场对污水的生化处理.对炼油厂酸性水的来源及组成成分进行了分析,研究了多种炼油厂酸性水的脱硫除氨技术及其原理,并根据酸性水硫化物和氨氮浓度选择不同的处理技术和组合工艺对酸性水进行了脱硫或除氨,满足了炼油厂污水处理和环保的需求. 相似文献
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炼油厂酸性水的脱硫除氨技术 总被引:2,自引:0,他引:2
李岚 《精细石油化工进展》2009,10(7):36-39
对炼油厂酸性水的来源及各组分浓度进行了分析,介绍了多种炼油厂酸性水的脱硫除氨技术及其原理,并根据酸性水硫化物和氨氮浓度选择不同的处理技术和组合工艺对酸性水进行脱硫或除氨,包括硫化物浓度较低的酸性水可采用空气氧化法;氨氮浓度较高的酸性水可采用吹脱法加生物法;还有蒸汽汽提法、化学沉淀法及高效微生物技术。 相似文献
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炼厂气胺法脱硫技术 总被引:5,自引:1,他引:5
介绍了美国联碳公司的UCARSOL HS 101, Dow化学公司的MDEA以及国产 CT8-5等新型选择性脱硫溶剂的工业应用情况。在原料气 CO_2/H_2S值大于3的情况下,采用UCARSOL HS 101溶剂可节能10%。改进胺法脱硫工艺流程,采用溶剂集中再生及串级SCOT工艺,不仅可节省投资和占地面积,同时串级SCOT可节省蒸汽约15%。降低胺耗的途径有:控制胺液的使用浓度不高于50%;当浓度为50%时可采用循环水洗回收胺,并加强溶剂过滤。高效填料(扁环和蜂窝填料)用于液化石油气脱硫塔的扩能改造,均可提高处理能力25%以上。 相似文献
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炼厂气脱硫技术改进措施 总被引:5,自引:0,他引:5
探讨了炼厂气用作燃料的脱硫净化度要求 ,建议H2 S浓度不大于 10 0mg/m3,总硫浓度不大于 50 0mg/m3,分析了脱硫溶剂的选择及脱硫中存在的问题 ,提出了相应的改进措施 :应减少原料气重烃含量 ,加强溶剂过滤 ,确定适宜的贫溶剂入吸收塔温度 ,搞好富溶剂集中再生 ,确定适宜的溶剂再生塔底温度并加强脱硫溶剂的管理工作。 相似文献
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中油辽河石化分公司硫磺回收装置硫磺回收率低、运行不平稳,主要原因是干气、液化气精制系统酸性气中H2S浓度低,CO2含量高等原因造成。通过采用减少进料口数、提高溶液浓度、调整贫液温度、投用富液闪蒸罐顶贫液等措施,提高了酸性气中H2S浓度,降低了CO2含量,使硫磺装置硫磺回收率得到提高。酸性气中H2S浓度由12.74%提高到34.2%,CO2含量由78.7%降低到60%,硫磺装置硫磺回收率由80.27%提高到92.72%。 相似文献
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中海石油中捷石化有限公司硫磺装置原料酸性气中烃含量严重超标,经常导致装置停工,全厂酸性气排放至小火炬配瓦斯焚烧,不但给装置安全平稳运行带来了很大的困难,还无法保障公司完成二氧化硫排放达标。为此对提供原料酸性气的气分装置和柴油加氢精制装置分别展开调查分析原因,并针对性的进行了相关流程优化改造。改造后,两装置外送酸性气中烃含量达到了硫磺装置要求,确保了硫磺装王平稳高效运行,消灭了燃烧的酸性气小火炬,为公司完成二氧化硫排放达标提供了安全保障。 相似文献
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针对硫化氢制氢工艺中的脱硫技术,研究比较了死端过滤、错流过滤和旋流强化错流的过滤通量和过滤压力的变化以及反冲效果,分析比较了不同过滤方式以及操作参数对脱硫效果的影响。得出采用旋流过滤方式脱硫能够获得较好的分离效果,符合工艺要求。 相似文献
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针对原料气中H2S和CO2摩尔分数均达到20%的高酸性天然气净化,通过工艺模拟计算结合室内实验评价的手段,筛选出一种具有良好脱硫性能、选择性及高酸气负荷的选择性脱硫溶剂CT8-5。通过室内实验进行工艺优化后,提出了包括气液比、吸收塔塔板数、贫液温度、再生温度等在内的一系列工艺参数。结果表明,在气液比为200的条件下,净化气中H2S质量浓度为3.9 mg/m3,CO2摩尔分数为1.86%,完全能满足GB 17820-2018《天然气》国家标准中对商品气的气质要求。对GB 17820-2018发布实施后高酸性天然气处理所面临的问题进行了探讨,提出了建议,可为高酸性天然气的气质达标处理提供技术思路。 相似文献