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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
本文围绕TRM辊磨的开发和应用,对TRM辊磨的工艺参数、结构特征、操作要点等作了详细分析,并展望了我国发展生料辊磨的前景。  相似文献   

2.
详细介绍了TRM型国产辊磨粉磨纯硅水泥的运行情况,设备运行稳定,产量达到预期值,系统电耗比圈流球磨降低30%,水泥成品的颗粒分布和标准稠度需水量与圈流球磨系统相当。  相似文献   

3.
详细介绍了TRM型国产辊磨粉磨纯硅水泥的运行情况,设备运行稳定,产量达到预期值,系统电耗比圈流球磨降低30%,水泥成品的颗粒分布和标准稠度需水量与圈流球磨系统相当.  相似文献   

4.
TRM60.4立磨是天津院2011年研发的国内最大的生料立磨,其基准生产能力540t/h,磨盘直径   6 000mm,最大入料粒度80mm,装机功率5 000kW。磨辊轴承采用日本进口的NSK轴承(轴承使用寿命 ≥80 000h),油封采用瑞典进口的SKF骨架油封。轴承和骨架油封要达到正常的使用寿命,必须做好磨辊密封,磨辊密封最大的难点就是轴套与骨架油封之间具有相对运动处的密封。为此,在研发设计时,参照TRM系列其他型号立磨磨辊的经验,对该台立磨磨辊轴套进行了优化。  相似文献   

5.
徐京  吴亚男  彭婷婷 《水泥》2013,(12):44-46
立磨投入生产后,当出现磨辊轴承损坏、磨辊油温居高不下、磨辊漏油等一系列问题时,需要拆卸磨辊轴承。投入生产后的磨辊,单靠向轮毂油孔注入高压油[1],有时是不能拆下轴承外圈的,而应再施加外力。本文以TRM立磨为例,介绍我公司维修磨辊时拆卸轴承常用的一个方法,供立磨制造厂家和用户参考,以降低磨辊维修的成本。  相似文献   

6.
王刚平 《水泥》1997,(7):40-41
1磨辊液压系统漏油的处理TRM25立磨的液压系统分为两个部分,一是磨辊作用于磨盘上的正向压力系统,即加压油缸有杆腔产生的向下压力;二是磨辊抬辊的反向压力系统,即油缸无杆腔产生的向上压力。在初期的试生产期间,液压系统有不同程度的漏油现象。正向压力系统漏油,多数为密封圈选用不合理所致。一般情况下,油管接头应选用相应规格的“O”型或组合密封圈,避免采用自制或塑料垫圈。试生产时,漏油特别严重的是抬辊的反向压力系统。由于油管的接头原设计为螺纹联接,因螺纹加工精度低,密封不好,造成漏油。严重时出现辊子抬不起,影…  相似文献   

7.
TRM型立式辊磨是TCDRI自行设计、开发、研制的新型粉磨设备,它的粉磨机理与球磨完全不同,它能同时对物料进行烘干,粉磨和分级,工艺流程简单,与球磨机相比,占地面积小,单位电耗低,金属磨耗小,机器噪音低,粉磨效率高,还可大量利用窑尾废气,节约能量以1000t/d立式生料磨为例,系统电耗19度/吨,比同样产量球磨机系统节电20%以上,作为物料粉磨设备的立式辊磨(以下简称立磨),因其产量高,  相似文献   

8.
朱贺 《水泥》2015,(2):37
<正>TRM立磨在使用中,有些出现磨辊漏油问题,直接影响了立磨的正常运转。现以泸州赛德水泥公司的TRMS32.3立磨为例,结合磨辊结构和现场使用情况,分析磨辊漏油的原因,并提出相应的整改措施。1问题及分析漏油主要有以下现象:1)辊套靠外下侧、喇叭套下侧、磨盘及挡料圈外侧出现大量油迹。2)空滤器和加压摇臂上面出现大量外露油迹。3)润滑站油位周期性下降,进油压力表压力为  相似文献   

9.
1前言2013年5月26日,中材装备集团自主研发创新设计、制造的国内最大规格的TRM R60.4生料立式辊磨顺利通过了中国建材联合会组织的新产品鉴定。与会专家一致认为:TRM R60.4生料立式辊磨已在河北矿峰水泥有限公司6000t/d水泥熟料生产线上使用12个月,运行平稳,振动小,磨耗低。磨机设计合理,技术经济指标达  相似文献   

10.
5月13日,天津水泥院TRM313S型矿渣辊磨在杭州通过成果鉴定。这是目前我国自行研制、投入运行的第一台矿渣辊磨,主要性能达到或超过同类矿渣辊磨的国际先进水平,开创了矿渣辊磨国产化的先河。  相似文献   

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