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杭钢3号柜煤气加压站控制系统于2007年进行了改造,着重介绍改造后混合煤气热值控制系统思路和优点,有效实现了混合煤气热值和压力的控制。 相似文献
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阐述了煤气加压站的设计策略,通过对宝钢宽厚板9#煤气混合加压站系统需求分析入手,以满足宽厚板加热炉的工况变化而引起的流量变动,并保持热值的稳定为目标,对煤气混合加压站的设计要素进行了分析。提出了混合煤气的混合比率通过流量比进行控制,并辅以热值修正的控制方案。通过硬件、软件综合设计,满足9#煤气混合加压站在功能、安全、可靠性方面的综合要求。 相似文献
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本简要介绍动力-混合加压站改造后的仪表自动控制系统,该系统的投入运行,有力地保证了混合煤气热值和煤气管网压力的稳定,提高了混合煤气燃烧率,对节约有限的煤气资源起到了积极的作用。 相似文献
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介绍了对煤气混合加压站的压力、热值调节自控系统实现方案;并利用组态软件Kingview5.0开发系统画面,该系统在实际应用中取得较好效果。 相似文献
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对煤气加压站自动控制系统进行了分析,依据现有的技术手段对其提出了改造措施,分析了煤气热值测量方法与热值控制回路组成。 相似文献
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JX-300X DCS在包钢煤气加压站中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
3C章采用了浙大中控推出的全数字化的新一代集散控制系统JX-300x。利用集散控制系统JX-300x实现了对包钢宽厚板混合煤气加压站的自动化控制。包钢煤气加压站的基本组成包括工程师站(Es)、操作站(oS)、控制站(cS)和通讯网络SCnetⅡ。该系统保证控制站、操作站与电气设备之间的协调工作,实现软、硬件、关外设施共享,地址互访。 相似文献
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针对冶金煤气行业中,煤气混合系统采用先混合后加压的落后工艺配送方式提出改进措施。利用现场原有风机对工艺管道进行整合改进,实现了先加压后混合的工艺改造。实现煤气热值的精细控制,保证为轧钢用户输送优质合格的混合煤气。 相似文献
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经过改造的2050mm热轧机煤气混合站控制系统。采用了澳大利亚西雅特公司的CMS型分布式控制系统。对煤气混合控制,热值纯滞后补偿,一次压力和二次压力控制, 大小管流量控制,加压机旁通流量控制等主要控制功能实现了优化和提高。在煤气混合热值控制及其热值纯滞后补偿功能中采用了重庆钢铁设计研究院的专利技术,其专利公开号分别为CN125957A和CN131757A。 相似文献
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济钢对副产煤气加热炉高效燃烧控制系统进行改造 ,煤气混合系统通过控制焦、高、转炉煤气的比例和压力 ,保证了混合煤气的热值和压力稳定 ;加热炉DCS系统通过控制加热炉废气中残氧量 ,调节空燃比 ,使燃烧达到最佳状态 ,提高了炉内钢坯的加热质量 ,实现了节能降耗和环境保护的目的 相似文献
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对Smart2006型热值仪的预处理单元和主机内部的相对密度测量单元、华白数测量单元的工作原理进行了介绍,该热值仪通过将二次助燃空气、环境助燃空气引入燃烧系统,保证了煤气的充分燃烧,能够提高测量的可靠性。该热值仪已在武钢热态试验室成功投运,热值测量值与同步取样分析结果相比误差小于0.2%,并且能够及时反映燃烧器试验期间燃气成分调整过程中的热值变化情况,测量灵敏度高,若将热值测量值通过热值仪预留的标准信号输出接口输出到工业炉工控机,还可望实现工业炉的燃烧自动控制。 相似文献
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唐钢3 200 m3高炉卡鲁金热风炉系统采用“3+2”配置,应用热管式换热器、混合室等先进技术对助燃空气进行预热.同时炉内通过上部调剂、下部调剂等措施优化高炉操作制度,为高炉接受高风温提供保证.在全烧高炉煤气(发热值约为3 400 kJ/m3)的情况下,将高炉风温稳定在1 230~1 240℃,较采取措施前有了较大提高. 相似文献
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介绍了攀钢煤气混合站热值控制系统的原理及方法。由于原热值系统存在多种问题,造成调节系统无法正常投运。改造后的系统克服了原系统的缺点,增加了PLC控制设备,保证了混合煤气发热量的稳定,达到了用户的要求,实现节能降耗。 相似文献
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煤气混合过程是一个将两种或两种以上的煤气按照一定比例进行混合利用的过程,是一个复杂的工业过程,具有多变量耦合、非线性、难以建立数学模型等特点,应用传统的PID控制方法难以满足工业现场生产的需要。目前,人工智能控制方法为解决这一多变量、强耦合的复杂工业过程提供了强有力的工具。以酒钢400万t选矿厂第五煤气混合加压站作为研究对象,针对其煤气混合过程提出了前馈+PID的混合煤气压力控制、基于模糊控制技术的混合煤气热值控制,并进行了工业应用,通过实际应用效果的分析,证明了所提出的提高智能控制方法的可行性。 相似文献
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包钢燃气厂制氢加压站拥有包钢唯一的制氢系统,系统各个环节的高效稳定运行都尤为重要。通过对冷却水系统的改造,极大地提高了加压机的运行效率,不仅减少了设备的检修次数,而且为用户的稳产创造条件。 相似文献