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正以某电站750 kV GIS电站电流隔离开关现场耐压失败后的现象进行分析,对原因及解决措施进行了相应的剖析,同时对解决的办法及预防措施进行了简单阐述,为其他高压产品提供相应的信息。1故障经过某750 kV变电站GIS设备进行C相整体工频耐压试验时发生闪络,具体情况如下。按照试验流程,462 kV(10 min)老练试验结束,电压升至576 kV时,发生闪络,对设备状况进行再次确认,对所有接地开关位置检查后,再次试验,电压升至576 kV时,再次发生闪络。 相似文献
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整流机组是电解铝企业生产重要的大型供电设备,一旦发生供电中断,将对企业生产造成重大经济损失。某国有大型企业220kV开关站在进行正常倒闸操作过程中,拉开/合上220kV母线侧隔离开关时,多次导致单台整流机组误动跳闸,对整流机组系统的平稳运行形成极大的安全隐患。本文针对该非典型重大缺陷问题,专业人员对图纸、故障信息、现场等情况进行分析、专家会诊,经技术改造,有效排除了整流机组非典型误动跳闸的故障。 相似文献
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《高压电器》2021,57(7)
为分析所设计的10 kV配电房干冰清洗装置在进行带电作业时是否会发生电晕放电或气体击穿的现象,建立了配电房与干冰清洗装置的三维静电场模型,仿真得到不同喷嘴材料、形状以及不同清洗距离下的干冰清洗装置在10 kV配电房中进行清洗作业时的电场和电位分布,分析了喷嘴材料、喷嘴形状、清洗距离对喷嘴表面最大场强和最高电位的影响,并进行了试验验证。由仿真结果可知,在10 kV电压等级下,金属材料直喷嘴、绝缘材料直喷嘴、金属材料直角喷嘴、绝缘材料直角喷嘴四种工况下的最大场强值为0.22 kV/cm,小于气体临界场强值,因此清洗距离d在10~20 cm范围时不会发生电晕放电和气体击穿现象,试验结果与仿真结果一致,为喷嘴形状与材料选择提供了依据。 相似文献
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分析了110kV香洲变电站10kV备自投装置原理以及改造工程完毕后,进行带负荷实切试验时出现失败的原因分析,并提出了防范措施. 相似文献
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每年覆冰季节期间,穿越高海拔地区的10 kV导线会覆冰,供电可靠性受冰害影响明显.近年来,利用已有台区配电变压器低压侧作为融冰电源,通过三相全控整流实现该电源点大号侧10 kV导线停电直流融冰的方法,因其具有融冰电流连续可调,体积小,成本低等特点,已逐步推广使用.但是,融冰时整流装置将在交流侧产生奇次谐波.受台区配变短路阻抗和额定容量影响,不同配变的谐波电流允许值是不一致的.当配变低压侧谐波电流超出允许值时,将影响配电变压器使用寿命和台区用户设备正常工作.本文对常用不同容量的配变低压侧谐波电流谐波允许值进行了计算,提出了一种配变整流融冰谐波抑制措施,并开展了直流融冰时配变低压侧谐波抑制仿真分析与试验验证.从仿真与试验结果可知,该措施能够满足100~630 kVA的配电变压器融冰时低压侧谐波抑制的需求,可供覆冰季节配电线路融冰作业时参考. 相似文献
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针对35kV某变电站雷雨天气多次发生打雷闪电现象时出现10kV母线电压无信号的问题,停电后到现场对母线电压互感器、避雷器、各设备连接情况进行检查和试验,并对结果进行分析总结,对暴露的问题提出了有效的改进措施,为电网的安全稳定运行提供了保障。 相似文献
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某变电站100 kV侧一出线发生短路故障,出线断路拒动,之后主变10 kV侧断路动作将故障切除,但出线配电柜却着火烧毁。为查明事故的原因,依据现场检查结果和有关记录,对这一事故进行了全面的分析。结果表明,在出线断路器拒动后,由于蓄电池组存在故障,输出电压为零,使整流装置交流电源切换过程中直流母线失压,主变10 kV侧后备保护延迟动作,短路电流持续了较长时间才被断开。因此断路器拒动和蓄电池故障是造成事故的直接原因。 相似文献
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中性点不接地系统高阻接地故障的特点及判别 总被引:1,自引:0,他引:1
对10kV中性点不接地系统的现场单相接地试验结果进行分析,给出了系统在发生不同性质单相接地故障时故障相电压的变化规律,为准确判断故障相提供了理论依据。 相似文献
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1 前言 随着各类变频整流设备的普及,应用于该设备的变频整流变压器也日益增多,6kV~10kV高压变频整流变压器普遍采用串联叠加的方式. 相似文献
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1事故经过
2011-10-15T08:30,福建省第二电力建设公司电力试验所对500 kV漳州变第1串5012电流互感器C相(厂家:西安西电高压开关有限公司,型号:LVQBT-500W2,编号:08085)进行老练及耐压试验.过程如下:首先进行老练试验,预加1.1倍设备额定相对地电压(317.54 kV)10 min,然后将电压降至0;再施加1.0倍设备额定相对地电压(288.67 kV)5 min,接着升至1.73倍设备额定相对地电压(500 kV)3 min,当电压升至350.4 kV时,发生闪络击穿.为了查找击穿原因,第2次尝试升压,当电压升至220 KV时又击穿.为慎重起见,对电流互感器外壳塑胶进行清洗并晒干,于2011-10-15T10:00再次进行试验,当电压升至160.61 kV时,又发生击穿. 相似文献
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直流系统保护动作时,整流侧会执行移相策略,以降低直流故障电流.针对巴西60Hz交流系统下直接移相至164°整流侧有可能发生换相失败的问题,提出一种整流侧移相优化策略,即针对易发生换相失败的工况,先移相至120°,维持一段时间或直流电流基本消除后,再移相至164°.本文首先对整流侧移相过程中发生换相失败的机理进行深入分析,然后根据分析结果和巴西美丽山二期直流工程试验经验,针对性地给出整流侧移相优化策略和具体实现方案,并且在实时数字仿真试验平台上对该策略进行验证,证明了所提控制策略的有效性,对其他直流工程有一定的参考意义. 相似文献
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±800kV云广特高压直流控制方式的动态特性分析 总被引:7,自引:4,他引:3
云广±800 kV特高压直流输电系统建成之后,将形成远距离和大容量交、直流输电并列运行的电网格局,特高压直流的控制方式对电网的稳定性有重要影响。为此在电磁暂态仿真软件EMTDC中对±800 kV云广直流双极运行下,整流侧分别采用定电流和定功率控制时,交流系统整流侧与逆变侧故障对直流系统的影响,直流控制系统与交流系统的响应过程进行了详细的计算分析,对两种控制方式下系统的动态特性进行了对比分析。结果表明,与整流侧采用定电流控制相比,定功率控制时,交流系统故障期间系统各电气量的变化较缓慢,故障清除后系统恢复过程中,直流电流的突增会导致短时换相失败,且故障后直流系统的恢复时间较长。 相似文献
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《高压电器》2017,(8):129-133
为了探明10 kV线路雷击断线机理,提高配电网系统可靠性,笔者从理论与试验两方面分析了雷击断线机理。建立了雷击断线过程中多物理场耦合数学模型,分析了热、电、磁、力等相互作用对雷击断线过程的影响。搭建了10 kV线路雷击断线试验平台,进行了雷击击穿点分布特性实验,并通过雷击放电电弧等离子体诊断和电弧形态演变过程分析了雷击断线内部微观机理。通过文中的研究工作得到以下结论:雷击闪络位置主要位于绝缘子附近100~200 mm处;仿真模型应根据供电位置不同建立两种模型,当供电位置在左侧时,0.03 s后弧根在一点稳定燃烧,可能发生断线故障。文中的研究工作为10 kV线路雷击断线防护提供可参考的依据。 相似文献
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目前中国正在规划设计的首个±1100 kV特高压直流输电工程的整流侧拟采用750 kV交流系统供电,由于特高压直流系统的工作特点,在整流侧750 kV交流系统预配置大容量的滤波、无功补偿装置,因该装置持续工作电压高、容量大,因此必须对750 kV滤波、无功补偿装置分合闸操作中断路器的电负荷以及无功分组容量对断路器电负荷的影响进行研究。笔者以该工程为背景,利用EMTDC/PSCAD程序研究了整流侧750 kV交流滤波器用断路器在多种不同工况下的开断负荷。计算分析了不同运行方式、不同工况下切除交流滤波器时断路器的开断电流、断口恢复电压等,研究了交流滤波器不同分组容量下断路器的开断负荷特性,计算结果可为该直流系统整流站滤波器的分组设计和断路器选型提供参考依据。 相似文献
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分析了当10kV母线停电检修,10kV某出线开关已断开并处于冷备用状态时,其U相真空泡因故绝缘损坏,恰好其U相线路发生接地现象,在恢复送电操作过程中,推上其母线侧及线路侧刀闸后,线路接地现象通过出线开关的故障相直接反应在10kV母线上,造成10kV母线出现异常接地现象(三相带电显示灯和相电压表计指示不正常),对故障现象进行了分析并提出了处理措施。 相似文献
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针对某钢铁厂主传动系统真空断路器切除整流变压器时发生的几次故障,运用电磁暂态程序(EMTP)模拟和现场试验10kV真空断路器各种操作性能,得出了可能出现的各种过电压水平,再根据电气设备的绝缘水平,提出了解决和限制过电压的方法与措施,确定了过电压的保护方式和参数,以保证10kV供配电系统安全运行。结果表明,尽管实际中切除空载变压器特别是切除带负载变压器时过电压的幅值并不是很高,但重燃过电压陡度却较大,这对变压器绕组纵绝缘有累积作用,在实际工作中应加装以并联电容为基础的限压装置。所得数据可供其它高压设备过电压保护参考。 相似文献