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我公司第一套20kt/a联醇装置自1995年9月建成并投产以来,产品质量一直保持优级品,催化剂初、中期,质量能达到分析纯的标准,因而受到广大用户的好评,产品供不应求。为此,公司在2001年甲醇技改工程中,又新上了一套20kt/a甲醇装置,甲醇总生产能力达到了40kt/a,粗、精醇操作全部改为DCS控制,优化了操作。现将我公司40kt/a联醇装置情况小结如下。 相似文献
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1概述 我公司是一家以焦煤为原料的中氮企业,年产合成氨8万t,尿素13.2万t.为了在激烈的市场竞争中寻出路,求发展,我公司于1996年5月份筹资1500万元建成了一套年产2万t联醇装置,而且一次开车成功. 相似文献
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针对原Φ1000轴径向甲醇塔内件存在的问题,采用Φ1000均温型甲醇塔内件和C207型甲醇合成触媒进行改造,日产甲醉65t左右,达到了改造目的。 相似文献
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山东省郯化集团化肥分厂原有φ1200联醇装置1套,甲醇生产能力2万t/a。为提高甲醇产量、增加经济效益、降低铜洗负荷、稳定安全生产,对现有装置进行扩建。根据联醇催化剂的使用特点和实际生产要求,2台合成塔设计可并可串流程,甲醇生产能力达到4万t/a。该扩建工程于2001年3月竣工,工程总投资550万元。扩建后的联醇系统运行状况良好,各项技术指标均达到设计要求。 相似文献
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简单介绍了在氨-醇系统中,采用新聚结式内件、淋洒式冷排及蒸发式冷凝器等诸项技术设备,对原φ800甲醇装置及配套冷冻系统进行改造,达到扩产降耗的目的。 相似文献
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我厂联醇系统增产节能途径吕本福(开封化肥厂合成车间)我厂联醇系统于1992年8月份由1#氨合成系统改造而成,设备为原氨系统设备,流程和氨流程稍有区别。自1992年9月投入运行后,生产上基本稳定,但也暴露了不少问题,最主要的有合成塔生产能力上不去,醉后... 相似文献
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介绍平顶山化肥厂2万吨/年联醇装置设计与试生产情况。该装置采用中置式锅炉回收反应热,应用轴径向、强内冷、绝热、自卸催化剂的合成塔内件,精甲醇生产采用双塔精馏流程,并采取了洗醇水、残液回收利用的环保措施。 相似文献
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山西永济中农化工有限公司原生产能力为合成氨70kt/a、尿素120kt/a,2005年6月进行技术改造,增设30kt/a联醇装置,氨醇能力达到100kt/a。联醇装置投产后,对精炼系统加氨装置进行了计量改造考核,每天可节约自用氩4-6m^3,现对改造情况小结如下: 相似文献