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相似文献
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1.
高压水射流解堵技术是近年来发展起来的,用于高含水期油田和低渗油田油水井解堵增产增注的一项高新技术。该技术利用一种可控制转的高压旋转射流工具,在井下同时产生低频旋转水力脉冲波、高频振荡空化射流冲击波及空化噪声冲击波,共同作用地层,从而达到深穿透解堵、增产增注的目的。介绍了高压水射流解堵技术选井条件及施工工艺。该项技术在中原油田共实施了36口油水井,有效34口,有效率94.4%,其中油井18口,有效1  相似文献   

2.
孤岛油田地层胶结疏松 ,成岩作用差 ,易出砂。在钻井、完井、及井下作业等环节造成了油层的伤害及堵塞 ,导致注水井欠注和油层供液不足。通过分析和实验论述了注水井欠注的原因 ,指出了孤岛油田解堵增注应遵循的原则及采取的主要解堵增注措施。现场实施 37口井 ,成功率 86.4%。累增注水量 6351 72m3,累增油 1 0 673t,解堵增注效果明显。  相似文献   

3.
针对商河油田常规酸化增注措施有效率下降、有效期缩短的问题,重点分析了近几年商河油田注入水水质及地层条件下的堵塞情况。为解除有机物堵塞,引进了二氧化氯解堵剂,通过室内实验评价了其对调驱用凝胶体系的降解作用,对硫酸盐还原菌的杀菌效果和FeS的反应,优选了现场应用的最佳浓度、温度和反应时间。并在合理选井的基础上,利用二氧化氯解堵剂和土酸复配应用于现场,彻底解除地层堵塞,取得了很好的效果。  相似文献   

4.
电脉冲解堵技术增产机理分析及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了电脉冲解堵增产机理,介绍了电脉冲解堵技术在安塞油田中高含水期低渗透油层解堵方面的应用情况。现场应用10井次,有效9井次,有效率90%。应用情况表明,电脉冲解堵对中高含水期的油层解堵具有较好的增产效果。  相似文献   

5.
高能气体压裂在安塞油田的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
高能气体压裂亦称爆燃气体压裂、可控脉冲压裂或径向多缝压裂,是国外70年代中期开始研究,80年代逐渐发展起来的一种油气井增产技术。本文对高能气体压裂的基本原理作了介绍。针对长庆安塞油田低渗、低压、低产特点,通过7口油水井的高能气体压裂试验,油井平均增产3.4倍,注水井吸水能力也有所提高,取得了明显的增产、增注效果,为经济、高效开发低渗透油藏提供了新途径。  相似文献   

6.
封永利 《断块油气田》2005,12(1):71-73,i005
超高压注水井由于压力条件的变化引起渗流介质的变化,机杂及菌类混合堵塞严重,解堵工作难度增大.针对常规酸化不能有效解除有机类堵塞,并结合现河油区高压低渗透油藏井深,地层温度高,存在水敏、酸敏的特点,开展了广泛调研,在二氧化氯强氧化解堵技术室内实验的基础上,研究出适宜现河油区高压低渗透油藏特点和储层伤害特点的强氧化解堵技术,用于超高压注水井的增注工作,取得了十分显著的效果.  相似文献   

7.
魏岗油田油层岩性为粉、细砂岩,泥质胶结,蒙脱石水化膨胀、高岭石产生颗粒的分散运移以及常规酸化造成的二次微粒运移都会严重损害地层。为此,研究了适应魏岗油田地层的低溶蚀缓速酸液解堵体系技术,试验表明,在减少伤害岩层骨架的同时实现了深部解堵增注的目的。  相似文献   

8.
地层地应力的大小和方向是油田勘探开发中经常用到的参数。低渗透油藏的开发需要压裂和油层改造,地层最大水平主应力的方向就是水力压裂后裂缝发育的方向。营11断块沙三属于高压低渗透油藏,要在该区块取得高产,必须实施水力压裂及其它增注措施。利用地应力资料设计整体开发方案,取得了明显的成效。  相似文献   

9.
针对濮城油田油水井近井地带污染堵塞严重的特点,介绍了一种利用化学药剂在地层发生化学反应产生大量热量以解除地层堵塞,提高油井产量的热力解堵技术。通过若干实例的现场实施证明,热化学解堵技术可以有效地解除地层因蜡质、胶质、沥青质等有机物沉积造成的堵塞,而且药剂用量少、成本低、施工简单、经济效益好,具有广阔的应用发展前景。  相似文献   

10.
热力解堵技术的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨建华 《海洋石油》2005,25(2):72-75
针对濮城油田油水井近井地带污染堵塞严重的特点,介绍了一种利用化学药剂在地层发生化学反应产生大量热量以解除地层堵塞,提高油井产量的热力解堵技术。通过若干实例的现场实施证明,热化学解堵剂可以有效地解除地层因蜡质、胶质、沥青质等有机物沉积造成的堵塞,而且药剂用量少、成本低、施工简单、经济效益好,具有广阔的应用发展前景。  相似文献   

11.
本文报道的地层自生弱酸解堵液由稀盐酸、表面活性剂、聚合物及碱组成,按双液法工艺注入,前二组分为A液,后二组分为B液。实验考察了产CO2气,反应热升温及表面活性剂的降压作用,指出了盐酸和碳酸的酸化和硫酸盐垢转变为碳酸盐垢的作用。用清水、污水配制的溶液,反应升温、生成气体量及沉淀量大体相同。在被严重污染的岩心中,在46℃下注入A、B两液两个循环段塞共0.5 PV,测得注入压力逐渐下降。2004年8月在低渗透的安塞油田两口注水井,以盐酸浓度不同(15%和8%)、隔离液不同(2和3 m3)的注入工艺实施地层自生弱酸解堵,共注入3个循环段塞,一口井施工完全失败,注不进水,另一口井油套压均下降,注水量大增,有效期为40天。2005年10月按成功井例的施工工艺,即盐酸浓度大,隔离液量小,A、B量小,交替次数多,在另外两口注水井施工,均获得降压增注的效果,但有效期仍不长(40、35天)。图3表4参3。  相似文献   

12.
随着大庆外围低渗透油田的开发,部分注水井由于注入水水质不合格致使储层污染严重,造成主力油层吸水量下降或不吸水,严重影响了开发效果。注水井酸化工艺是解堵后用防膨剂稳定粘土的增注技术,是外围油田主要解堵增注措施之一,该工艺在大庆模范屯油田的开发过程中起到了重要作用。  相似文献   

13.
考察了双河油田双河联、江河联注入水堵塞地层的因素;膨胀性黏土,悬浮固体颗粒。细菌及悬浮污油。含膨胀性黏土的双河南、双河北及不含膨胀性黏土的双江岩心粉,在注入水中相对于地层水中的体积膨胀度分别为14.5%、11.1%及0.02%;注入100PV不含悬浮颗粒的等体积比地层水、注入水混合水使双河、双江岩心渗透率分别下降7%和4%、9%和7%。注入水中悬浮颗粒引起岩心渗透率下降,粒径越大、颗粒浓度越大、注入量越大,则渗透率越低。在粒径2.1μm或颗粒浓度3mg/L前后下降幅度变化较大。注入水中硫酸盐还原菌引起岩心渗透率下降,含菌量越大则渗透率开始下降时的注水量越小,注入含菌50个/L的水100PV使岩心渗透率下降7%。岩心对注水合油量敏感,注入含油量20mg/L的水50PV使岩心渗透率下降20%。在岩心注水实验中渗透率下降最严重的是双河南岩心,其次是双河北岩心.江河岩心较轻,注入精细过滤水的双河北岩心渗透率下降大大减少.说明悬浮固体是造成注水堵塞的主要因素。为了解除双河油田注水井的堵塞,研制了含黏土稳定剂、缓蚀剂、铁离子稳定剂、互溶剂的土酸液,与南阳油田使用的低伤害酸液一起,用于1口注水井的解堵,效果良好。图7表4参5。  相似文献   

14.
高压低渗透油藏多元解堵技术的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对卫 79断块属高压低渗油藏 ,储层物性差、孔喉半径小、注水压力高、注水效果差、地层亏空严重、能量不足 ,导致油井普遍供液不足、提液困难大、产量递减快的现状 ,提出了六种新的油层解堵工艺技术 ,通过多元解堵工艺的综合实施 ,使油藏开发指标得到较大改善 ,为高压低渗油藏的后期开发指出了新的综合治理方法  相似文献   

15.
高压旋流技术是利用井下可控转速的旋转自振空化射流解堵装置,产生高压旋转水射流直接冲洗炮眼解堵,和高频振荡水力波、空化超声波解除近井地带油层污染。在临盘油田近20口井应用表明,该技术对油层解堵作用半径0.6-0.8 m,可提高产量20%-30%,有效期3个月以上,有推广应用价值。  相似文献   

16.
多脉冲高能气体压裂-热化学解堵综合增产技术   总被引:3,自引:3,他引:0  
报道了题示油井增产技术的原理、所用化学剂性能、现场施工工艺及效果。该技术将多脉冲高能气体压裂(HEGF)和热化学技术(TCT)融合为一体。固体推进剂放置于射孔段,TCT药剂注入地层并充满射孔段,点火后产生的高温高压氯化氢气体在地层造缝,低频高压水振荡波清洗近井地带和射孔,氯化氢溶于TCT药剂引发药剂反应生热、发气(主要为氮气),清洗有机无机堵塞物。所用固体推进剂型号为P-1,其产氯化氢量高达0.3 g/g。TCT药剂含降粘剂,有适用于10~50℃到10~80℃井温、生热发气量递增的5个型号即H-1~H-5。辽河稠油与H-1作用后,25~55℃粘度降低96%以上。P-1 H-1体系点火后的压力发展曲线反映氯化氢产生、溶解及氮气产生过程。辽河曙光油田8口深部有机物堵塞井、2口钻井液污染井、1口注水井改采油井实施HEGE/TCT综合处理,除1口井固体推进剂用量不足、施工无效外,其余10口井的产液量和产油量均大幅度上升,有效期至少超过45天。图1表4参3。  相似文献   

17.
纯梁油田低渗透油藏伤害机理及解堵技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
纯梁油田多为低渗透油藏,突出的地质特征是油层多且单层薄、物性差、岩性复杂、非均质性严重,在钻井、完井、采油、注水、修井作业等过程中,油层污染严重,注采压差大,单井产量低.分析认为,纯梁油田储集层损害的因素主要有3方面:储集层物性、外来流体及不合理的改造措施.针对储集层特点及损害机理,研制出了低伤害综合解堵剂CJD)-1,室内性能评价及现场试验均表明,该解堵剂解堵效率高,具有深穿透特性,且对岩石骨架伤害小.该解堵剂已现场推广应用油井9井次,水井10井次,有效率为100%,有效期长(据2005年5月至2006年8月间资料统计,平均有效期在200 d以上),有效期内油井平均单井增油481.3 t,水井单井增注7 441.2 m3,增产增注效果显著.表8参17  相似文献   

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