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首钢炼铁厂五制粉系统一直使用焦炉煤气加热空气(热风)用于烘干高炉用喷吹煤粉。在公司结构调整使焦炉煤气较为紧张、高炉煤气有少量放散的情况下,通过对炼铁厂五制粉系统4台热风炉实施改造,用放散的高炉煤气代替焦炉煤气,实现了有效能源利用的最大化,在节能降耗和循环经济上取得了新的突破。 相似文献
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向热风炉燃用的高炉煤气中混入部分焦炉煤气,可以提高高炉冶炼用热风温度.根据理论计算,每增加138kJ/m~3焦炉煤气,可提高风温20℃;而风温每提高100℃,可降低焦比20kg/t铁,增加生铁产量3%.本文叙述了鞍钢炼铁厂全面推广应用煤气喷射器向高炉煤气中引射焦炉煤气的工艺概况、设备结构以及所取得的效果. 相似文献
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针对3号高炉热风炉热管热交换效率和热风温度逐年下降,不利于高炉的高冶强和大煤比操作的问题,从公司煤气平衡角度出发,焦炉煤气又有富余,提出了热风炉掺烧焦炉煤气来提高煤气热值的改进措施,经过几个月生产实践,表明掺烧焦炉煤气有明显的效果。 相似文献
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焦炉煤气是杭钢集团公司内的紧缺能源。采取加强工艺管理、改烧贫煤气(如高炉煤气)、计算机自动控温等措施,可以降低焦炉煤气的用量,对公司节能降耗具有重要意义。 相似文献
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1概况凌钢AG40—30型焦炉自投产两年多以来,一直用焦炉煤气加热,到1996年8月,我公司中宽带加热炉竣工投产,急需热值7500kJ/m3高炉和焦炉煤气的混合煤气。而焦炉煤气甚缺,高炉煤气又过剩,因此决定:用高炉煤气置换出AG40—30型焦炉使用的焦炉煤气,达到合理利用能源的目的。2置换前的准备工作焦炉由用焦炉煤气改用高炉煤气加热,无论从工艺上还是燃烧方式上,都有很大变化,又因高炉煤气含CO浓度大.所以安全操作尤其重要。置换前,应严格做好以下工作:2.1在焦炉前的高炉煤气主干道上新装一组φ50… 相似文献
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阐述了JN43—80型焦炉利用高炉煤气加热的工艺原理.对主要热工参数进行了计算.并对高炉煤气与焦炉煤气加热实际运行效果进行对比分析.从而验证焦炉利用高炉煤气加热不仅工艺合理.且效益显著。 相似文献
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大型高炉热风炉高效预热系统生产实践 总被引:5,自引:1,他引:4
鞍钢11号高炉热风炉为提高风温采用附加加热换热系统高效预热技术,用单一的低热值高炉煤气,以燃烧炉和两台大型换热器相组合,该系统可把高炉煤气和助燃空气分别预热到240℃和270℃热风提高80 ̄100℃,同时,节省焦炉煤气,取得了显著的经济效益。 相似文献
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将排至大气的高炉煤气予以回收,除直接供焦炉加热外,再与焦炉煤气混合供各用户使用,从而减少发生炉气用量,降低能耗,保护环境,促进钢厂煤气系统能源结构更加合理化。 相似文献
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竖炉由燃烧高炉、焦炉混合煤气,改烧单一高炉煤气后,为适应煤气热值偏低及燃烧工况的变化的要求,对一些主要设备进行了改造,达到了合理用能的目的. 相似文献
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应用某项专利技术,利用高炉煤气代替常用的焦炉煤气作为放散塔的点火伴烧气源,对高炉煤气放散塔的火炬系统进行了改造。改造后的运行情况表明,高炉煤气放散塔能够实现可靠的点火放散,既减轻了对大气的污染,又节约了点火伴烧用的燃料气源。 相似文献
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为缓解焦炉煤气供应紧张的矛盾,莱钢焦化厂在原烧焦炉煤气管式炉上重新设计,制作了烧高炉煤气的粗苯管式炉,将原辐射段炉管加长1m,在辐射段下部增设圆筒型燃烧室,并增加1台烟囱废气预热记炉煤气的列管式换热器。该管式炉改烧管炉煤气后,每小时可替代出焦炉煤气600m^3,年创经济效益120多万元。 相似文献
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高炉喷吹还原气操作的数学模拟研究 总被引:3,自引:0,他引:3
副产煤气的高效利用对钢铁产业的节能降耗和环境保护意义重大。为此,提出了一个新的高炉风口喷吹高炉、转炉和焦炉煤气技术,并利用多流体高炉模型对其进行了详细模拟研究,预测了炉内现象和操作性能的变化。在维持回旋区温度、炉腹煤气量及渣面处铁水温度一致的条件下,模拟结果表明与现行常规操作相比,风口喷吹煤气后炉身温度下降,但整个炉内H2/CO浓度显著提高,炉身烧结矿间接还原加速,产量明显增加,热利用效率明显改善。其中喷吹焦炉煤气效果最为显著,高炉CO2产生量大幅度降低。随工艺氧制备等技术的进步,高炉喷吹副产煤气技术具有广阔的应用前景。 相似文献
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针对莱钢焦化厂改烧高炉煤气并运行一段时间后的焦炉燃烧系统阻力逐渐增大的现状,经过分析,提出了清扫格子砖、更换炉门衬砖、密封蓄热室封墙和斜道正面密封等措施。实施后取得了明显效果,确保了焦炉在高炉煤气加热状态下的正常运行。 相似文献