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<正>1分解炉温度及其控制分解炉是新型干法水泥生产中的一个重要组成部分,主要承担煤粉燃烧、气固换热和碳酸盐分解的任务。入窑生料分解率的稳定性直接影响着水泥熟料的产量和质量,而分解率的稳定性本身又受分解炉温度的控制。根据水泥生产工艺要求,分解炉温度一般控制在850℃到900℃之间。温度过高会使碳酸钙在分解炉内的过度分解产生液相,易造成分解炉及预热器堵塞;温度过低则会使碳酸钙在分解炉内分解不 相似文献
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在对水泥预分解窑系统的结构与工艺流程进行分析的基础上,分别利用BP神经网络、模糊神经网络和改进的遗传算法神经网络建立预分解窑系统分解炉出口温度控制模型。通过对仿真结果的对比分析,发现改进的遗传算法神经网络具有更好的温度控制精度和准确度。 相似文献
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通过对大庆乙烯装置80-U型裂解炉出口温度(COT)测量方式进行优化及改进,提高了对裂解深度的控制程度,进而改善了裂解炉日常的运行状况,达到了提高乙烯产品收率的目的。 相似文献
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针对分解炉存在的出口温度大时滞和多重干扰等问题,通过其工艺机理分析,建立ARMAX数据驱动模型结构,提出一种基于前馈的分解炉出口温度广义预测控制算法,并搭建控制系统进行了生产运行验证。结果表明,该驱动模型及其控制策略可明显减小分解炉出口温度的波动范围,对新型干法水泥生产具有良好的应用前景。 相似文献
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我公司熟料烧成采用的是SLC-S型预分解窑系统,设计产量为2000t/d,实际产量已达2300t/d。运转一段时间后,出现温度倒挂的现象(C5出口温度高于分解炉出口温度),分解炉伴有塌料,fCaO含量增加,熟料强度下降。本文对此进行分析。 相似文献
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Yijie Gao Benjamin J. Glasser Marianthi G. Ierapetritou Alberto Cuitino Fernando J. Muzzio Jean W. Beeckman Natalie A. Fassbender William G. Borghard 《American Institute of Chemical Engineers》2013,59(11):4068-4076
Rotary calcination is widely used in catalyst manufacturing and many other industrial processes. In this article, the influence of operational variables and material properties on the mean residence time (MRT), hold up, and axial dispersion was investigated in a pilot plant rotary calciner. Residence time distributions (RTD) of spherical, cylindrical, and quadrilobe catalyst particles were measured and contrasted. The Saeman's model was successfully applied to predict the experimental bed depth and the MRT as particles flowed through the calciner. It was observed that increasing the feed rate did not significantly affect the MRT. Results for the different particles indicated that cylinders and quadrulobes exhibited less axial dispersion than spheres due to the decreased flowability. A reliable method was developed to provide a reasonable RTD prediction in rotary calcination systems. © 2013 American Institute of Chemical Engineers AIChE J, 59: 4068–4076, 2013 相似文献
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针对大型气态悬浮焙烧炉主炉、辅炉用耐磨浇注料,以电熔棕刚玉(5~8mm、3~5mm、≤0.074mm)、特级矾土(1~3mm、≤1mm)、SiO2微粉、α-Al2O3微粉、CA-80水泥为主要原料,主要对SiO2微粉、α-Al2O3微粉和CA-80水泥的加入量进行了试验。结果表明通过优化SiO2微粉、α-Al2O3微粉和CA-80水泥的加入量,研制出了体积密度、线变化率、耐压强度、抗折强度、抗热震性以及耐磨性能均好于国外同类型的大型气态悬浮焙烧炉用高温耐磨浇注料,并且成本上仅比国外同类型高7.4%,可以在生产上推广使用。 相似文献
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在隔膜片碱的制片、滚筒冷却过程中,由于出锅温度出现波动,造成包装时出口温度过高,易产生烫袋现象,从而影响产品的正常检验及用户的搬运、使用,为此,必须通过调整包装工序的生产工艺控制、新增旋风冷却装置等措施来有效解决烫袋问题。 相似文献
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精馏塔是石油化工和医药领域常见的生产过程设备,本文利用Aspen Pus软件分别采用简捷法和严格法对提酚装置中邻甲酚塔进行了设计计算。针对本项目研究的邻甲酚精馏塔,首先通过简捷法估算出精馏塔的回流比、塔板数以及进料位置。然后采用严格法的灵敏度分析得出回流比为6、塔板数为80块、进料位置为30。增加精馏塔回流比5%,分析回流比变化对塔板温度的影响,发现精馏段灵敏板的位置为26块,提馏段灵敏板的位置为43块。分别采用了精馏段温度控制方案和提馏段温度控制方案研究在进料流量、进料组成以及进料温度波动时,精馏塔的动态响应过程。研究表明:提馏段温度控制方案较精馏段温度控制方案具有明显的动态响应快,抗干扰能力强,建立平衡时间短等优点。 相似文献
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Numerical simulation was performed to optimize temperature distribution especially at high temperature zones at the rear part of U-tube bundle electric heaters with unique one-plus-two U-tube layouts. The influences of variable tube lengths and different outlet nozzle orientations on flow and thermal features on axial separation trisection helical baffle schemes in contrast to segmental schemes were investigated. The results show that the variable tube length schemes can effectively ameliorate high temperature zones and obtain more uniform temperature fields. The mean heat transfer coefficient, h.t.c., and tube wall temperature, Tw, of the variable tube length scheme HV15(10)°-180° are respectively 0.7% higher and 3.1 K lower than those of the normal scheme H15(10)°-180°. The optimal relative position of the outlet and tube bundle for helical schemes is that the outlet axis is not only tangent to the last straight edge of the baffle but is also on the side near it, while the optimum outlet angle for the segmental scheme is 90° within the research scope. Compared with segmental scheme S200-90°, the averaged heat transfer coefficients, h.t.c.s, and comprehensive indexes, h · Δp−1/3, of the helical baffle schemes HV15(10)°-180°/HV15(10)°-Ax respectively rise by 14.6/11.8% and 16.1/13.8%, while the average Tw declines by 40.7/33.3 K. 相似文献
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3200t/d改进型SLC分解炉内气固运动规律的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过系统测定鱼峰水泥股份公司改进型3200t/dSLC分解炉内气体三维流场、阻力特性、物料停留时间分布等,分析了其内部气固两相运动的基本规律。研究表明,改进型SLC分解炉的气体流场与原分解炉总体相似,但缩口的增加产生了一定的二次喷腾作用,对物料均布有一定改善,料气停留时间比值明显提高,加上容积的增大,使固体粉料的平均停留时间在气体量相同时延长了近80%,这是熟料产量能够超过设计值,系统能稳定运行的基本原因。但与性能优良的分解炉比较,该分解炉料气停留时间比值仍然较低,阻力损失较大,三次风管风速过高。进一步提高系统产量时有必要对分解炉和三次风管进行优化和改造。 相似文献