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DUCTILITY LOSS AND Nb(C,N) PRECIPITATION IN Nb-CONTAINING STEEL SLAB IN THE TEMPERATURE RANGE FROM 700 TO 1000℃ 总被引:15,自引:0,他引:15
在1×10-3/s应变速率下对含Nb钢连铸坯试样的高温延塑性进行了测定.在温度降至1100℃以下的变形试样中Nb(C,N)开始由γ晶中析出,1000-950℃之间析出的Nb(C,N)较粗大并在钢中零散分布;温度降至900℃左右时,大量微细的Nb(C,N)在γ晶界和晶粒内析出,尺寸平均为5-8nm,间距在30nm左右,造成了γ相区低温域合Nb钢延塑性的急剧减少;温度降至800℃时,先共折铁素体开始在γ晶界析出,钢的延塑性继续降低.由于含Nb钢试样共折转变的推迟,与不含Nb钢相比,其第Ⅲ脆性温度域向低温延伸. 相似文献
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钢板表面裂纹是影响中厚板质量的主要缺陷,星状裂纹是Q460C钢板主要的裂纹类型,通过调查分析和现场试验,摸清了裂纹的产生机理。经过采取相应措施,使裂纹得到有效控制。 相似文献
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针对连铸板坯的角部横裂纹,从连铸工艺与设备精度的角度分析了板坯角横裂的形成原因,提出了防止角部裂纹的控制措施,采用相关控制措施后,板坯角部裂纹的发生率由早期的5%降低到0.5%以下。 相似文献
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针对鞍钢股份炼钢总厂四工区2150ASP的管线钢产品易发生的表面质量问题,采用Gleeble1500试验机对该生产线连铸机浇注的管线钢X70铸坯进行了高温延塑性的测试,并对断口组织、形貌和断裂机制进行了分析。在生产实际中,根据该连铸机的具体工艺、设备条件,编制了连铸工艺模拟软件,对整个浇注过程中的铸坯温度场和固相分数进行计算,结合X70管线钢高温力学性能的测试结果,优化了连铸二次冷却制度,改善了管线钢铸坯的表面质量。 相似文献
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20MnSiNb钢高温塑性及其与Nb(C,N)析出的关系 总被引:2,自引:2,他引:0
应用Gleeble-3500热/力模拟试验机研究了不同奥氏体化温度及不同应变速率下20MnSiNb钢的高温塑性,发现降低奥氏体化温度及增加应变速率均可使第Ⅲ脆性区的塑性好转。当奥氏体化温度为1350℃、应变速率为0.001s^-1、拉伸温度低于1025℃时,塑性急剧下降。用扫描电镜、透射电镜及光镜分别观察了断口形貌、析出物以及断口金相组织,确定了断裂模式,分析了脆化原因。同时指出了试验钢在实际生产条件下适宜的铸坯矫直温度及轧制过程中铸坯开裂的可能性。 相似文献