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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
针对连铸坯轧制特厚板超声波探伤不合格的问题,对连铸坯及钢板取样进行热酸浸低倍组织检验,并对钢板样进行金相分析。结果表明,连铸坯本身有较严重的中心疏松和中心偏析,钢板有疏松残留,偏析严重处伴生微裂纹。通过提高钢液纯净度,投用连铸电磁搅拌(S-EMS),优化轻压下工艺,增加单道次压下量等措施,保证了特厚板质量,探伤合格率达到98.97%。  相似文献   

2.
连铸坯轧板探伤不合的原因及采取的工艺措施   总被引:1,自引:1,他引:0  
屈芙渠 《宽厚板》2001,7(3):22-25
本文着重对舞钢连铸坯轧板产生探伤不合的原因进行分析,阐述了钢中夹杂物和铸坯凝固过程中的偏析对探伤因素的影响,从而在生产过程中采取相庆的措施,使钢板探伤合格率得到有效的提高。  相似文献   

3.
针对2008年探伤不合格钢板数据统计分析和取样分析的结果,对精炼、连铸、轧钢工序进行优化,对头坯、尾坯、钢板轧制压缩比进行优化轧制管理。改进措施实施后,2009年一季度探伤钢板合格率提高到98.87%,比2008年平均探伤合格率提高了3.38%。  相似文献   

4.
结合实际生产,以300mm厚的Q345E连铸坯轧制145mm的厚钢板,探索了控轧、差温轧制、开坯轧制三种不同的轧制方式对钢板探伤结果的影响,结果表明:控轧钢板的探伤合格率最低,开坯轧制的钢板的探伤合格率最高,提高轧制压下量、压下率及钢坯心部变形量非常有利于对提高钢板探伤合格率。  相似文献   

5.
中厚板表面微裂纹成因分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
王大宝  刘东夫 《炼钢》2000,16(2):15-18
简要介绍了武钢三炼钢厂生产的连铸坯轧制中厚板钢板表面产生微裂纹的情况 ,并对微裂纹的成因进行了调查和分析 ,根据攻关试验的结果 ,采取了相应的措施 ,基本消除了钢板表面的微裂纹  相似文献   

6.
吴伟勤  蔡可森  党军 《钢铁》2011,46(4):98-101
为提高钢板探伤合格率,对钢板探伤不合格原因进行数理统计及对不合格钢板取样微观分析,找出造成钢板探伤不合格的主要原因为氢脆、裂纹、夹杂、分层;针对存在的问题,对精炼、连铸、轧钢等工序工艺进行优化,对头坯、尾坯、钢板轧制压缩比进行分类管理;通过实施以上改进措施,2009年中厚板卷厂钢板探伤合格率由2008年的95.49%提...  相似文献   

7.
《包钢科技》2011,(3):2-2
2011年6月1日,舞钢公司Cr-Mo系列、13MnNiMoR系列钢板扩大连铸成材规格试验获得成功,连铸坯替代模铸轧制钢板厚度由80mm扩大到90mm,钢板内部质量符合国标探伤Ⅰ级标准,钢板成材率较大幅度提高。4月初,舞钢制定下发《Cr-Mo系列、13MnNiMoR系列钢板扩大连铸成材规格试验方案》。  相似文献   

8.
连铸坯中心裂纹形成机理   总被引:2,自引:0,他引:2  
肖英龙  王怀宇 《宽厚板》1998,4(5):21-25
1 前言 铸坯中心裂纹在轧制中不能焊合,是造成钢板分层或超声波探伤(下称UST)不合格而报废的重要原因。因而查明中心裂纹产生机理以采取相应对策十分必要。然而,到目前为止,在这方面的研究极少。(新日铁)大分制铁所在发展高速连铸以提高产量时,发现铸坯中心裂纹率上升了。为此,作者进行了调查,对发生中心裂纹的现象进行了整理,用扫描电镜进行了观察,查明了裂纹断面的形态,在此基础上研究了中心裂纹的产生机理。  相似文献   

9.
对2008年探伤不合格钢板进行了数据统计分析,提出了通过优化精炼、连铸、轧钢工序,头坯、尾坯、钢板轧制压缩比来提高钢板合格率的措施。  相似文献   

10.
特厚钢板的整体均匀性、Z向性能、探伤和生产工艺等一直是实际生产中的难点,通过设计出一种常用Q355D核电模块用钢的化学成分,利用连铸坯真空复合轧制技术,结合实际工业生产上常用的生产工艺进行试制,研究和分析在不同生产工艺下同质连铸坯真空复合轧制特厚钢板的探伤、低倍、弯曲和综合力学性能。结果表明,利用连铸坯真空复合轧制技术,结合TMCP和调质工艺可以制造出综合性能合格的Q355D特厚核电模块用钢板。  相似文献   

11.
文光华  梅峰  胡道峰  马骏  马军  李翔 《钢铁》2005,40(3):29-31,43
在对南钢板坯铸机二冷喷嘴测试和二冷制度计算机仿真的基础上,通过低倍和硫印分析铸坯三角区裂纹类型和形成原因,从结晶器锥度、喷嘴选型、布置方式和配水等方面提出解决措施。生产应用表明,板坯三角区裂纹发生率大幅下降,20g和16MnR钢种改判率从2 71%降低到1 40%;轧后每月探伤量增幅50%,探伤合格率从91 86%增加到93 20%。  相似文献   

12.
中厚板表面微裂纹成因及影响因素研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
何宇明  朱斌  陈文满  孙毅杰  周宏 《钢铁》2006,41(1):36-38
对重钢连铸板坯轧制中厚板出现的表面微裂纹进行取样,经低倍检验发现,微裂纹有3种类型;与之对应的连铸板坯酸洗后发现,微裂纹也有3种类型,采用镀层结晶器铜板前以网状裂纹为主,尔后以横裂纹为主;对裂纹量最多的网状裂纹进行高倍和能谱检验,发现网状裂纹主要是铜裂纹.分析产生裂纹炉次的对应工艺,找出其主要影响因素是结晶器铜板、结晶器保护渣、二次冷却制度、钢中的w(N)等,针对性地采取预防措施,使中厚板表面微裂纹大幅度减少.  相似文献   

13.
张海军 《宽厚板》2000,6(2):24-26
本文介绍了 S5 0 C钢连铸试验工艺及铸坯质量 ,并对所轧制钢板进行了试验研究 ,结果表明 :舞钢目前已具备生产 S5 0 C连铸坯的能力。  相似文献   

14.
通过理论分析、实验室验证、工业生产试验研究了炉气对304奥氏体不锈钢(/%:≤0.08C,18~20Cr,8.0~10.5Ni)连铸坯以及热轧板表面质量的影响。工业生产试验结果表明,加热炉中燃烧后炉气中水蒸气含量为19.5%时,加热后铸坯表面铁鳞厚且致密,除鳞后铁鳞残留明显,热轧后钢板色泽不均匀,局部粗糙度4.0μm;当炉气中水蒸气含量降至5.8%时,加热后铸坯表面铁鳞稀薄、疏松,除鳞后无肉眼可见铁鳞,热轧后色泽均匀,整体粗糙度3.0μm。因此为提高热轧板表面质量,应控制加热炉燃烧后炉气中的水蒸气含量。  相似文献   

15.
The degree of cube-on-edge texture attainable by processing of coils hot rolled directly from strand cast slabs tends to be highly variable. Incomplete secondary recrystallization in the product results from excessive grain size in the reheated cast slabs. These large grains fail to recrystallize during subsequent rolling and annealing operations. Prerolling the cast slab about 25 pct produces a smaller grain size in the slab after reheating prior to hot rolling with the result of a uniform and improved texture in the product. The texture changes which take place with and without prerolling are described and analyzed.  相似文献   

16.
The degree of cube-on-edge texture attainable by processing of coils hot rolled directly from strand cast slabs tends to be highly variable. Incomplete secondary recrystallization in the product results from excessive grain size in the reheated cast slabs. These large grains fail to recrystallize during subsequent rolling and annealing operations. Prerolling the cast slab about 25 pct produces a smaller grain size in the slab after reheating prior to hot rolling with the result of a uniform and improved texture in the product. The texture changes which take place with and without prerolling are described and analyzed.  相似文献   

17.
针对模铸扁锭轧制特厚钢板超声波探伤合格率低的问题,采用低倍、扫描电镜和断口分析等手段对超声波探伤不合钢板的试样进行检验和分析。结果表明,超声波探伤不合的主要原因是模铸扁锭疏松缺陷比较严重。通过增加冒口高度、使用高效发热剂等手段提高扁锭凝固过程中的补缩能力,增加开坯工序,实施两次"高温、低速、大压下"工艺,即可将残留在扁锭中的少量疏松充分压合。  相似文献   

18.
针对宝钢厚板生产中出现翘皮缺陷的质量问题,进行了现场跟踪与分析,得出厚板翘皮缺陷主要与来料板坯的质量有关。通过调整连铸浇注水口吹氩量、控制板坯清理深宽比、优化板坯清理模式等措施,保证了来料板坯的质量,厚板翘皮缺陷得到有效控制,缺陷发生率由0.63%下降至0.34%。  相似文献   

19.
荫罩框架钢冷轧薄板边部线状缺陷研究   总被引:8,自引:2,他引:6  
边部线状缺陷是影响荫罩框架钢冷轧成品质量的表面缺陷之一。对荫罩框架钢生产工艺,设备进行全面调研,对缺陷宏、微观特征和缺陷中氧化圆点点形成机理做了深入的分析研究。研究结果表明,荫罩框架钢冷轧板边部线状缺陷是高温钢坯在热轧粗轧工序划伤后,将氧化铁皮压入沟槽内,在后续的轧制过程中逐渐演变而成。采取有效措施后,使缺陷卷比例由85%下降到7%以下。  相似文献   

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