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华北岔河集油田已进入高含水开发期,在油井检泵中发现抽油杆、油管腐蚀的井数不断增多,且腐蚀程度有加剧之势,一些油井还伴有结垢现象,直接影响了油井正常生产。针对这一问题,从现场腐蚀结垢调查入手,通过采出液性质、垢样成分分析得出,导致杆、管腐蚀结垢的主要原因是采出水矿化度高、离子含量高、游离CO2含量高,以及硫酸盐还原菌和管杆偏磨的共同作用。通过防腐防垢剂筛选及复配实验,得到了最佳防腐防垢剂配方,现场应用效果明显,使油井平均检泵周期延长了3.9倍。 相似文献
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采用光学显微镜、扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)、X射线衍射仪(XRD)等对长庆油田6个典型区块管道腐蚀失效的原因进行了分析,并对腐蚀机理进行了探讨。结果表明:6个典型区失效管道的组织为铁素体和少量的珠光体,元素分布均匀,化学成分符合20#钢的标准规定。1号、3号、4号、5号、6号典型区块腐蚀穿孔管节腐蚀产物的主要成分为铁的氧化物(Fe2O3、Fe3O4)。2号典型区块腐蚀穿孔管节腐蚀产物的主要成分为铁的氧化物(Fe2O3、Fe3O4)和铁的硫化物(FeS)。1号、4号、5号、6号典型区块管道主要发生了二氧化碳腐蚀。2号典型区块管道发生了二氧化碳和硫化氢腐蚀。3号典型区块管道发生了二氧化碳和氧腐蚀。 相似文献
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高含水期油田集输系统腐蚀结垢原因及综合防治技术 总被引:3,自引:0,他引:3
系统分析了开发中后期高含水油田集输管线腐蚀结垢的原因,是高液量、高矿化度、高含砂量、富含成垢离子、异型水混输、输液介质及压力温度变化等.采用非金属管线替代普通钢管线、一站双线流程、异水型水分输、旧管线修复内衬防腐、大站分水、酸洗清垢、化学防垢等综合配套技术,使管线腐蚀结垢状况得到较大改善,提高了集油管线的有效使用周期. 相似文献
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空气预热器是加热炉出口烟气的换热设备,用于回收烟气热量,提高加热炉热效率.烟气中含有水蒸汽、硫、氮等腐蚀性物质,易造成换热器腐蚀及结垢.本文分析了某炼厂空气预热器结垢及腐蚀的原因,提出了相应的预防措施及解决方法. 相似文献
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某采油厂管线腐蚀原因调查及电化学研究 总被引:2,自引:0,他引:2
<正> 序言某采油厂1985年开始投产,现已进入注水开发阶段。近两年来,投产最早的采油1队腐蚀事故不断发生,抽油泵检泵周期缩短,集油管线和注水管线腐蚀泄漏日益频繁和严重。投产稍晚的3队,腐蚀事故也时而发生。虽然部分集油管线已经更新,但旧管线的腐蚀事故目前仍对该厂构成威胁。因此,迫切需要查明腐蚀原因,找出发生和发展的规律,以便为采取适宜的防护措施提供依据。本项研究工作着重介绍现场油田水介质腐蚀的电化学测试结果。 相似文献
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前大油田腐蚀结垢的原因及对策 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了吉林油田前大地区的腐蚀及结垢现状,包括注 水系统、联合站、污水站等处的腐蚀及结垢状况,针对这些状况分析了引起该地区的腐蚀及 结垢的主要原因,提出了防制的对策. 相似文献
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海上油田原油处理系统腐蚀结垢的预测与评价 总被引:1,自引:0,他引:1
通过美国OLI公司的Corrosion Analyzer软件及挂片法对BZ28-1油气田原油处理系统V-200容器中的腐蚀进行了预测和评价,预测结果与评价结果趋势基本吻合,但数值有一定差别。使用OLI公司的ScaleChem软件和鼓泡法对结垢情况进行了预测并对防垢剂的防垢效果进行了评价,确定了结垢的类型和原因,提出了防止结垢的建议。 相似文献
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当前油田企业为了提升油田的产量采用采出水回注的方式促进原油开采,但是在回注过程中会加大腐蚀作用导致回注水管道遭到腐蚀.为了有效解决腐蚀问题,必须要加强油田采出水回注水管道腐蚀控制.本文主要对油田采出水回注水管道腐蚀控制技术进行具体分析. 相似文献
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油田用水腐蚀和结垢因素与选择缓蚀剂和阻垢剂的关系 总被引:5,自引:0,他引:5
油气田用水主要包括采油注水,地面设施用水和钻井用水,采油用水最大,约占全部油气田用水量的2/3。 地面设施用水主要用作冷却换热设备,约占油气田用水量的1/5。钻井用水主要配制各种成分的各种钻井液。在采油中,注水是常用的增加采收率的工艺之一。在我国86.3%的油田采用注水增采,从经济和水资源上看,油田用水都难采用优质水,大多数为地表水,油层拌生水和海水,甚至工业废水。例如;我国油田注水约有56%是回注水。由于地质结构不同,在油田的采出水中,水质存在较大的差异,因水中溶解的气体和盐不同,构成各种水质,也带来腐蚀和结垢问题,常常使油井和集输系统产生故障(腐蚀,结垢),认识影响水质的因素是采取相应措施的关键,本文对有关方面进行总结和概述,并根据具体水质环境采取相应的化学药剂处理措施。 相似文献
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目的考察陕北某天然气处理厂回注系统的腐蚀情况,保证系统安全生产。方法在水质分析的基础上,用现场材质20#钢和计划替换钢材L316研究回注水处理系统的腐蚀现状,随后选择腐蚀最严重环节的水样为介质,采用静态失重法考察温度、pH值、溶解氧、细菌对20#钢材腐蚀速率的影响。结果陕北某气田气井产出水的总矿化度较高(30 000 mg/L左右),其中Ca2+、Mg2+等金属阳离子的含量较高,腐蚀速率随水介质中溶解氧含量的增加均呈上升趋势,在80℃、溶解氧为5.07 mg/L时,腐蚀速率最大,达到0.4001mm/a。随着细菌含量的增大,腐蚀速率上升,腐蚀速率由0.1065 mm/a(TGB 60个/m L,SRB 6个/m L)增加到0.2155 mm/a(TGB 6×10~4个/m L,SRB 6×10~3个/m L)。pH值为5.9时,腐蚀速率为0.3039 mm/a;当pH值为8.5时,腐蚀速率降至0.0710 mm/a。结论通过做好回注水处理系统pH调节、杀菌和隔氧等工作,可以减轻系统的腐蚀。 相似文献
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