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为了研究稀土氧化物CeO2对高炉喷吹煤粉的助燃机制,以某炼铁厂高炉喷吹煤粉为原料,利用煤粉燃烧炉进行煤粉燃烧试验并收集未燃煤粉,通过热重-差热法分析CeO2对喷吹煤粉的助燃机制,结合XRD和SEM检测分析未燃煤粉.结果表明:助燃剂CeO2对喷吹煤粉的助燃效果显著,其添加比例控制在1.5%(质量分数)左右比较适宜;CeO2在煤粉固定碳表面上形成络合盐Ce4+(CO-)4,减弱了两相反应物间的势能垒,促使挥发分的开始燃烧放热温度降低,固定碳燃烧温度区间变窄;随着CeO2的加入,Ce4+ (CO)4成倍增长,在XRD图谱中表现为未燃煤粉的微晶尺寸逐渐增大;在CeO2的作用下未燃煤粉颗粒的平均粒径与原煤未燃煤粉颗粒的平均粒径相比减小了3.48 μm,表面出现大量孔洞结构. 相似文献
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有限量数字方法用来模拟高炉管喷吹煤粉的燃烧,研究了一定范围的操作参数和煤种,尤其着重研究了中等挥发分澳大利亚煤的高喷比操作。 相似文献
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高炉喷吹煤粉的经济效益 总被引:2,自引:1,他引:2
高炉富氧煤具有很大的经济效益,喷煤量越大,经济效益越好,按国内现行价格计算的喷煤经济效益主要来自投资节约,其次才是燃料节约,因为高炉喷煤车间的单位投资大大低于焦化厂的单位投资。与国际价格的对比表明,我国目前煤的现行价格相对偏低,从发展趋势看,煤和生铁的差价会缩小,煤价格会上升,喷煤的经济效益还会更大,而且燃料节约在效益中所占的比例也会加大。 相似文献
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本文介绍宝钢2~#高炉煤粉喷吹(PCI)的仪表控制系统,主要包括:煤粉的自动装入、喷吹,管道的自动吹扫和系统的防爆,以及喷吹管堵塞后所采取的安全措施。 相似文献
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煤岩组分对高炉喷吹煤粉燃烧率的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
模拟高炉风口工作条件,测定了不同煤粉的燃烧率。分析了不同煤岩组分对燃烧率的影响及其和未燃煤粉显微结构间的关系。结果表明:随煤粉中镜质组含量的增加,煤粉燃烧率逐渐降低,镜质组含量在30%~40%(体积分数,下同)时煤粉的燃烧率较高。煤粉燃烧率随煤粉中丝质组含量的增加而提高。丝质组含量为30%左右时煤粉燃烧率最高,其含量再增加燃烧率呈下降趋势。镜质组是高炉未燃煤粉的主要来源,在配煤过程中应适当降低喷吹煤粉中镜质组含量,提高喷吹煤粉中丝质组含量。 相似文献
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合理喷煤比的技术分析 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了影响高炉提高喷煤比的关键技术因素,从技术上总结分析了宝钢实现高喷煤比、高利用系数、低燃料比的生产实践和经验。强调了提高生产率要在高风温、优质原燃料条件下,在接近最大炉腹煤气量指数条件下操作高炉,而不是单纯依靠加大风量提高冶炼强度增产。提出了合理喷煤比的技术分析方法。 相似文献
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介绍了流态化喷煤工艺在高炉上的应用 ,该工艺更便于操作 ,输送浓度增高 ,有利于节能降耗和喷煤的均匀、稳定。平均输送浓度达到 96.6kg/m2 ,高炉喷煤比达到 15 0 kg/t,焦比降到 3 78kg/t,为高炉降成本发挥了重要作用 相似文献
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两段式喷吹煤粉工艺应用于瑞典SSAB Oxel(o)sund 2号高炉,效果显著.结果表明:若维持风口喷吹煤粉量不变,两段式喷吹煤粉工艺可以提高喷煤量,降低焦比,当第二段喷吹煤粉量5 kg/t时,焦比下降5 kg/t;改善高炉料柱透气性,降低料柱压差,使炉内煤气流分布更加合理,有助于高炉操作稳定,提高煤气利用率;第二段喷入的煤粉可以在高炉内被充分利用,并可以有效地抑制焦炭强度在高炉内的劣化,有助于降低在实施大喷煤工艺时对焦炭质量的苛刻要求;有助于减少炉墙热损失. 相似文献
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我国高炉喷煤技术的发展 总被引:1,自引:0,他引:1
论述了我国高炉喷吹煤粉技术的发展过程,分析了提高高炉喷煤比的措施,通过提高焦炭质量、改善鼓风质量、采用氧煤喷吹、混合喷吹等技术和工艺措施可有效提高喷煤比。同时指出,研究回旋区条件下煤粉的燃烧过程,开发高效喷煤助燃剂,最大限度地提高煤粉在风口区域的燃烧率和喷煤置换比,是当前喷煤技术攻关的课题。 相似文献
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The properties of mixed coals were studied on the basis of known various properties of the injecting coals in the treatise. The structure of the injecting coals was optimized and put into practical application. It was found that the ignition point was lowered with mixed coals, however, both combustibility and grindability were improved, and explosibility of the mixed coals were decreased as well. Hence, mixed coals injection not only can improve the amount of the injecting coals greatly, but also improve the economical and technical indexes of the blast furnace. 相似文献
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Fengman Shen Bo Sundelin Karin Paulsson Era Kapilashrami Guo Wei Mansheng Chu Yansong Shen 《国际钢铁研究》2008,79(1):11-16
BiPCI technology of pulverized coal injection for blast furnace ironmaking was applied to No.2 Blast Furnace of SSAB Oxelösund in Sweden, and notable effectiveness of this BiPCI practice at SSAB has been achieved. The results show that if the tuyere injection rate of pulverized coal is kept nearly unchanged, (1) BiPCI can increase the overall coal rate and decrease the coke rate. When the second injection rate of pulverized coal attains 5 kg/tHM, the coke rate could be reduced by 5 kg/tHM; (2) BiPCI can increase the burden permeability, decrease the pressure drop of the furnace, and produce proper gas flow distribution, which is favourable to keep smooth running of the blast furnace and decrease the total reducing agent rate (RAR). During the test, the RAR showed a decrease by 2.8 kg/tHM (corrected RAR by 1.45 kg/tHM); (3) The pulverized coal through the second injection can be effectively used to protect the coke from fast degradation and improve the coke strength in the blast furnace, which is favourable to lower the high requirement on the coke quality under high coal rate operation. 相似文献
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