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1.
我厂Φ2.2 m×7 m水泥磨于1996年11月投产,投产时产量为13.5t/h,水泥成品细度为0.08mm筛筛余4.0%。我们对水泥磨系统经过多次改造,到2000年1月磨机产量提高到15.5t/h,水泥细度为0.08 mm筛筛余2.8%,水泥磨机主机电耗由28 kWh/t降低到23 kWh/t,粉磨系统电耗由34 kWh/t降到31 kWh/t。改造措施如下。1 降低入磨熟料粒度 我厂采用PE×250×1 000鄂式破碎机破碎熟料,原破碎熟料粒度平均为20~25 mm。我们采用了新型的齿板及肘板结构对破碎机进行了改造,把熟料粒度降低到10~15 mm左右。  相似文献   

2.
李韬 《水泥》2003,(7):32-33
1工艺系统改造我公司Φ2.4m×10m水泥磨与Φ2m旋风式选粉机、布袋除尘器、旋风除尘器等构成闭路系统。粉磨水泥设计能力18t/h。由于1996年建厂之初,回转窑熟料煅烧技术欠佳,熟料出现过烧难磨现象,至1999年5月磨机台时产量才达设计能力,但制成工序水泥综合电耗(包含包装用电)高达43.5kWh/t。2000年首次对系统进行改造:Φ2m旋风式选粉机更换为NHX-700选粉机。同时在熟料入磨前增设超高细防尘破碎机。该破碎机出料筛板与锤头磨损较快,45~60d必须更换,相对材料消耗成本较高,但该破碎机破碎效果较好。同时将水泥磨隔仓板向一仓方向移动1块衬板…  相似文献   

3.
某公司Φ3m×11m机立窑熟料用PE×250mm×1000mm细颚破碎机破碎,破碎粒度大,>40mm粒度的熟料占60%以上。为保证425R水泥早期强度,严格控制水泥细度<4%(0.08mm方孔筛筛余),Φ2.4m×7m水泥磨台产一直维持在17t/h左右,电耗在32~34kWh/t。经讨论认为应降低入磨熟料粒度才  相似文献   

4.
Φ2.2m×6.5m水泥粉磨系统的改造   总被引:2,自引:0,他引:2  
张聚先  洪奇 《水泥》2002,(5):35-37
王岘水泥厂是300t/d熟料的水泥厂,水泥粉磨系统由Φ2.2m×6.5m球磨机及Φ3.5m离心式选粉机组成。多年来,水泥磨产量一直未达到设计能力,始终在11.0t/h左右。加之该厂已于1999年7月完成了Φ2.8m/2.5m×42m五级旋风预热器回转窑的改造,窑产量从原来的7~9t/h提高到现在年平均10.5t/h。此时水泥磨的产量更显不足,该厂于2000年11月委托我院对粉磨系统进行改造设计。1改造方案1.1降低入磨物料粒度该厂水泥熟料冷却使用Φ2.2m×24.0m单筒冷却机。冷却效果不好,温度在180℃以上…  相似文献   

5.
刘仁德 《水泥》2003,(5):24-26
1系统简介我公司采用2台Φ3.0m×11m和1台Φ2.4m×8m闭路水泥粉磨生产线。2001年,公司将2条600t/d预热器窑改造为1100t/d预分解窑后,原水泥粉磨系统生产能力明显不足。为此,新增1条Φ3m×11m挤压联合粉磨水泥生产线。工艺流程见图1。系统主要设备配置见表1。图1水泥挤压联合粉磨系统工艺流程示意表1水泥粉磨系统主要设备配置设备名称规格型号备注胶带输送机B650×11.5m130t/h,10kW交叉带式除铁器MC12-8090L冷态消耗功率:2.6kW稳流称重仓2500mm×2500mm22m3辊…  相似文献   

6.
我厂以电石渣为主要原料生产水泥,年设计能力25万t,配备一台准3m×11m磨机,2001年投入运行的一年中,产量低,比表面积也不理想。为此,我们对粉磨系统先后做了几项改造,收到了良好的效果。1原系统配置湿法回转窑生产的熟料平均粒度在20m m左右,未经破碎直接入磨。磨机为三仓圈流磨钢球。级配情况见表1。隔仓板及出料篦板的篦缝尺寸:大端16m m,小端6m m。选用N H X—800高效转子式选粉机;产量:28 ̄32t/h;比表面积:270 ̄300m2/kg。2改造内容及效果2.1降低入磨熟料粒度在熟料入磨前加一台LC P35离心冲击式破碎机,并配备筛分装置。破碎后的熟料…  相似文献   

7.
我公司有2台Φ2.6 m×13 m开路高细磨,该生产线石膏、混合材一破用1000×800颚式破碎机,二破用LFCP-1500型双马立轴式破碎机,熟料破碎用Φ2.1 m × 4.2 m棒碎破磨机。磨P·O32.5水泥(细度≤3.0%,比表面积≥350m2/kg),台产仅为27 t/h,台产低、综合电耗较高。2003年12月我公司利用设计院高产高细磨技术,对这2台磨机进行技术改造。2004  相似文献   

8.
提高Φ2.4m×7m生料磨产量的途径王林广西平南县水泥厂(537300)我厂1994年新增30万t水泥生产线按3窑4磨设计,其中Φ2.4mx7m生料磨、水泥磨各2台,均配Φ4m高效离心选粉机和8m2高压静电除尘器。石灰石破碎一级用1000x800额式...  相似文献   

9.
振动筛在二级破碎前的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
我公司的熟料由PEX150×750颚式破碎机进行破碎,其出料粒度最大的为40mm,平均粒度为20mm,严重影响水泥球磨机的台时产量.因此我公司新购进一台2PDG800×1000型双辊破碎机,作为二级破碎.该破碎机的主要参数为:入料粒度≤60mm,出料粒度3~15mm,产量为10~50t/h,电机功率2×30kW.但在使用过程中,对辊破碎机的出料粒度调节到10mm时,其台时产量还不足30t/h,即二级破碎出料粒度和产量都满足不了水泥球磨机的需求(我公司1#线为两台Φ2.2×6.5m球磨机,闭路系统,原入磨熟料粒度平均直径为20mm时,单台产量为15t/h).  相似文献   

10.
我厂Φ2.2m×6.5m水泥磨配备Φ2m旋风式选粉机组成粉磨系统,生产P·O32.5R水泥,入磨物料种类:熟料82%,石灰石5%,石膏3%,矿渣10%。改造前磨机台时产量15.5t/h,水泥比表面积290m2/kg左右。因比表面积较低,影响了水泥28d抗压强度的发挥。通过改善粉磨工艺,水泥的实物质量得到了较大提高。现将改造情况介绍如下。1磨机仓位的调整1.1调整前的数据分析在一仓内,通过在隔仓板及向磨头方向距隔仓板250mm、500mm处的3个断面上取样,分别记作位置1、2、3,将各组试样分别混匀、称量、筛析…  相似文献   

11.
王森  王桂勇 《水泥》2002,(5):61-62
2000年8月我厂建1台Φ2.2m×7m闭路水泥磨(6号磨),与原有的Φ1.83m×6.4m磨机(1号磨)共用1套配料和喂料系统。为了适应2台不同产量磨机的供料,我们研制了机械翻板分料器,效果良好。1改造过程2磨共用原1号磨的配料系统,配料工艺基本不变,只把备用的熟料秤和备用的矿渣秤充分利用起来,把粉煤灰秤和石膏秤增大规格,增加翻板分料器和皮带输送机。工艺流程示意图见图1。图12磨并联配料工艺流程1.熟料秤;2.备用熟料秤;3.粉煤灰秤;4.矿渣秤;5.石膏秤;6.皮带输送机;7.翻板分料器;8.备…  相似文献   

12.
曹修定 《水泥》2001,(12):31-32
我厂是一个年产20万t水泥的立窑企业,1套破碎系统(颚破+反击破)供应2台Φ2.2m×6.5m生料磨用料,经过近几年的改造,立窑的产质量不断提高。但由于破碎系统自身的原因,入磨物料粒度波动较大,控制十分困难,直接制约着生料磨台时产量的进一步提高,1995年底我们利用春节检修的时机,购置1台PCH-1010型环锤式破碎机代替反击式破碎机,取得了较好的经济效益。1原破碎系统存在的问题我厂90%以上矿点的石灰石的普氏硬度(f)为6~8,少数矿点达到8~10,含水量均在10%以下。石灰石进厂以后,虽经堆场预…  相似文献   

13.
高产磨技术在Φ2.4m×13m水泥磨上的应用司家年安徽省宁国水泥厂(242313)我分厂现有Φ3.1m/2.5m×78m湿法回转窑三台,Φ2.2m×13m及Φ2.4m×13m水泥磨各一台,年产普通525水泥24万t。由于熟料粉磨采用开流磨,水泥过粉磨...  相似文献   

14.
赵刚 《水泥》2005,(5):48-49
常熟金猫方星水泥有限公司是年产30万t水泥的中型企业。近年来,为适应环保要求,决定停窑开磨,将原1台Φ2.2m×7m生料磨改造成水泥磨,加上原有的1台Φ2.2m×12m水泥磨,采用外购熟料来磨制水泥。Φ2.2m×7m的生料磨改为水泥磨后,台时产量仅有12t/h,产品细度不稳定。为了扭转这种局面,公司决定采用T-Sepax型三分离选粉机并对整个粉磨系统进行综合技术改造。经过几个月的生产实践,技改效果显著,台时产量一直稳定在19t/h左右,比表面积达到400m2/kg以上。1技改措施1.1改用三分离选粉机由于Φ2.2m×7m水泥磨是由生料磨改造而来,原配备的是转子式选…  相似文献   

15.
郭宏 《水泥》2003,(3):21-21
我厂原1台Φ2.5m×8.5m边缘传动气室通风机立窑,1999年改为Φ3m×11m盘塔式机立窑,生料制备仅用1台Φ1.83m×7m磨机,配备NHX400转子式选粉机组成闭路粉磨系统,台时产量仅为12~13t/h,远远满足不了煅烧系统的要求。我厂经过考察论证,通过少量投资改造生料破碎系统,使生料粉磨能力提高到17.5~18.5t/h,基本满足了立窑煅烧需求。1原生料破碎系统石灰石等原料由ZL50装载机喂入PE400×600颚式破碎机,经破碎后,由TD75型500mm×30m皮带输送机送至稳料仓,由DZ3型电磁振动喂…  相似文献   

16.
王庆福  徐令和 《水泥工程》2005,(4):26-28,39
为提高粉磨效率、降低粉磨消耗,山东鲁碧建材有限公司先后在原料粉磨系统和水泥粉磨系统的工艺布置均配置了“筛分+破碎”的细碎工艺。其中破碎设备选择了PSFL立轴式破碎机。生产实践表明,该破碎机破碎不同物料适应性强,破碎后的物料粒度均匀、细小,破碎机使用寿命较长,使用效果良好。使用细碎工艺后,入磨石灰石粒度由25mm左右降至8mm;入磨熟料粒度由20mm降至6mm,从而使粉磨系统的台产提高,电耗降低。其中原料磨台产提高23.08%,电耗下降了2.7kWh/t;水泥磨台产提高11.54%.电耗下降了2.54kWh/t。  相似文献   

17.
武七德  王国民 《水泥》2002,(5):33-34
重庆市某水泥厂有1条年产10万t水泥机立窑生产线,生料磨是1台Φ2.4m×7m球磨机,设计能力26t/h,磨机转速20.7r/min,主电动机型号JRQ1512-8,功率475kW,设计研磨体装载量38t,系统配有Φ4.0m离心式选粉机、PPCS564-4气箱脉冲袋式除尘器及离心通风机构成闭路粉磨系统。为了确保出磨生料水分,磨头设计有Φ1.5m×1.0m的悬臂烘干仓,配有高温沸腾炉供热烘干系统。该系统自1997年投产以来,台时产量一般稳定在26~29t/h,达到设计能力,生料磨电耗22kWh/t以上。为了提高生料磨台时…  相似文献   

18.
1.概述我国是一个立窑水泥生产大国,在80年代至90年代初的十多年时间里,我国建设了一大批年产8.8万吨机立窑水泥生产线。当时的设想是,主机生料磨和水泥磨均采用Φ2.2×6.5m闭路系统,机立窑选用Φ2.5×10m,年产水泥8.8万吨。但是实践证明,Φ2.5×10m机立窑能力偏小,而生料磨和水泥磨的能力都有富余。于是,自1986年开始,我院就开始了Φ2.5×10m塔式机立窑的扩径优化改造研究工作。在这近15年的时间里,我院承担了数十台Φ2.5×10m机立窑的扩径优化改造工作,积累不少经验。现就Φ2.…  相似文献   

19.
王森 《水泥》2002,(12):38-38
我公司有2台Φ2.2m×7m水泥磨使用HXJ-2000高效旋风式选粉机,因其选粉效率低且面临大修,因此,我们于2002年3月改用N500高效转子式选粉机,经过几点改进取得了较好的效果。1工艺概况Φ2.2m×7m水泥磨一仓采用环沟节能衬板,二仓采用双曲面分级衬板,隔仓板采用双隔仓篦板,篦缝宽10mm,入磨物料粒度小于25mm,入磨物料水分小于3%,磨机余风采用LHF-310A回转反吹扁袋除尘器除尘,磨机装载量35t,钢球级配如表1。表1钢球级配仓别一仓二仓钢球直径/mmΦ90Φ80Φ70Φ60Φ50Φ40Φ30…  相似文献   

20.
潘永礼 《水泥》1994,(6):32-39
立窑与回转窑熟料混合粉磨提高水泥质量的探讨潘永礼辽宁省铧子新生水泥厂(111312)我厂于1957年建厂,有机械化立窑3台:Φ2.5×10m、Φ2×8m、Φ2×7.8m;生料磨2台:2×Φ2.2×6.5m;水泥磨4台:3×Φ1.83×6.12m3台,...  相似文献   

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