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固体硫磺熔融装置设计要点 总被引:1,自引:0,他引:1
邹玉霜 《硫磷设计与粉体工程》2006,(2):34-37
由于液体硫磺的贮存和运输受到限制,大部分硫磺是以固体形态进行运输和贮存的。介绍了在硫磺制酸生产中,固体硫磺熔融装置的工艺流程、设备布置及生产特点,并结合生产实践,提出了提高装置生产能力、降低劳动强度、提高精硫质量、降低生产成本、改善生产环境的相关措施。 相似文献
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以某2 400 t/d硫酸装置为例,介绍了在硫酸生产过程中,固体硫磺熔融装置熔硫装置的工艺方案选择、主要设备选型、液硫的中和处理及熔硫尾气的洗涤,并结合生产实践,对提高生产能力、降低劳动强度、提高精硫质量、降低生产成本、改善生产环境等方面进行浅要分析。 相似文献
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分析固体硫磺制酸装置尾气普遍冒烟的原因,认为是原料硫磺含水及有机物所致.建议适当延长硫磺熔融精制时间,让水分蒸发;熔硫前在硫磺中拌入一定的硅藻土和纯碱,以除去有机物并中和酸性,减少焚硫过程水分的产生. 相似文献
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近年来,国外在液体硫磺的使用方面有较大发展,特别是美国、日本、波兰和西欧。这是因为与固体硫磺比较,使用液体硫磺有一系列优点,主要有以下几个方面:1.简化硫磺的生产与使用过程从天然气或石油中回收硫磺和弗拉西法(地下熔融法)开采天然硫磺,生产出来的都是液体状态,经过固化才能制成各种形状的固体。 相似文献
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中石化石家庄炼化分公司硫酸装置以固体硫磺为原料生产w(H2SO4)98.5%硫酸、游离SO3质量分数为21.5%发烟硫酸及65%发烟硫酸。主要工艺过程:固体硫磺经熔融、过滤由泵送入焚硫炉中与干燥空气反应生成SO2;SO2采用"3+2"二转二吸制酸及发烟酸。虽然采取的是孟莫克的技术和催化剂,但仍存在尾气SO2超标问题。经过分析和试验,影响因素主要有以下几个方面: 相似文献
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由河北大学研制开发的万吨不溶性硫磺生产装置 ,已在福建省三明市硫化工厂一次性开车成功并投产 ,从而填补了福建化工产品的一项空白。不溶性硫磺的深加工产品主要用于橡胶硫化 ,国外广泛用于轮胎的胶体胶料、缓冲胶料及电缆、胶鞋等 ,以子午轮胎需用量最大。目前 ,工业上常用气化法和熔融法生产不溶性硫磺。福建三明市硫化工厂不溶性硫磺装置投产@毛麒瑞 相似文献
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刘莉 《中国石油和化工标准与质量》2012,(9):44
针对硫磺精制装置操作中经常遇到的堵塞问题,以连续熔融法硫磺精制工艺装置为基础,分析了硫磺精制工艺过程中发生堵塞的部位及原因,提出有针对性的整改措施,整改后运行效果。 相似文献
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刘莉 《中国石油和化工标准与质量》2012,33(10)
针对硫磺精制装置操作中经常遇到的堵塞问题,以连续熔融法硫磺精制工艺装置为基础,分析了硫磺精制工艺过程中发生堵塞的部位及原因,提出有针对性的整改措施,整改后运行效果. 相似文献
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简述了三氧化硫磺化技术的发展历程、三氧化硫磺化装置的现状;分别从不同工艺技术单元、磺化关键设备一磺化反应器和控制系统等方面论述了三氧化硫磺化装置的优化设计,节省能源消耗,降低了生产成本,实际生产过程容易控制,保证磺化产品质量有了进一步的提高。 相似文献
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普光天然气净化厂硫磺成型装置由美国DEVCO公司提供,单套装置生产能力为90 t/h。该单元由液硫过滤系统、硫磺成型系统、工艺水循环系统三部分组成。近年来,在硫磺生产过程中,工艺水循环系统中产生大量的细粉硫磺,制约成型机的处理能力、损坏机泵设备以及堵塞回水管线,造成转运线沿途大量细粉硫磺洒落,环境污染严重,同时在转运装车过程中出现细粉硫磺可能引起粉尘爆炸的安全隐患。针对上述问题,通过优化硫磺湿法成型工艺关键技术参数,运用实践和效益分析,进一步解决生产中出现的技术难题。 相似文献
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介绍了某重整装置由于进料中硫、水超出进料标准而导致的生产波动事件,通过对反应温度、催化剂运行数据记录和分析,分析了硫、水对重整催化剂的影响,进而导致对重整反应的影响;同时提出了进料中硫、水超标发生后,重整装置应该采取的应对措施。 相似文献
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WSA硫回收工艺应用小结 总被引:1,自引:0,他引:1
低温甲醇洗装置分离出来的含H2S气体采用湿法制硫酸工艺(WSA硫回收工艺)生产质量分数98%的硫酸,硫回收率达99%以上,并副产中压蒸汽,经回收H2S后的清洁气达到国家排放标准。介绍了WSA硫回收工艺的原理、生产运行情况及改造措施。 相似文献