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相似文献
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1.
液动射流冲击器冲锤受力具有不受围压影响能在深井工作的优点,而现有气动冲击器单次冲击功大但无法在深孔钻进。为此有必要研究一种新型气动射流冲击器,使之具有二者优点。由于气液物性不同,故新型气动射流冲击器的核心部件——气动射流元件的切换性能需进行研究。改变气动射流元件控制道宽度、劈高进行试验,研究其对射流切换性能的影响,结果是控制道宽度较小,元件易实现射流切换;劈高对射流切换影响不大。  相似文献   

2.
射流式液动锤由于其具有钻进效率高、钻进深度不受限制等优点被成功应用于油气钻井领域。然而由于射流元件在复杂受力条件下极易破损,严重制约了射流式液动锤的使用寿命。为解决此问题,对射流式液动锤射流元件受力情况进行了数值模拟分析,通过分析射流元件内部应力场分布情况,得出了射流元件破损机理,并设计了新型两体式射流元件。模拟分析研究表明,采用新型两体式射流元件可将元件内最大应力值降低一个数量级,使射流元件受力情况明显改善,可有效地提高其使用寿命。  相似文献   

3.
自由切换射流元件有许多优点,可用于多个领域。现有自由切换射流元件存在结构参数调节繁琐,存在溢流等不足,故要研制槽式自由切换射流元件。改变射流元件中控制道宽度、劈形、劈宽、喷嘴宽度、深宽比等进行试验。研究这些因素对射流自由切换性能的影响。  相似文献   

4.
液动射流冲击器射流元件深井失效研究及对策   总被引:5,自引:0,他引:5  
液动射流冲击器在深井模拟实验室进行了试验,其结果显示出了良好的应用前景,其可行性在实际应用中得到验证。但出现了一些问题。通过对不同液动射流冲击器射流元件在增加泵量的情况下进行实验。发现射流元件内部出现了水射流近似反射及脉冲现象;活塞及孔底岩石对元件的间接冲击会导致合金与射流元件胎体脱落;循环介质中的磨料粒子(来自硬岩、钻头),对元件进行切割;元件工作室内存在气穴现象,气泡的溃灭对元件造成损坏。为了防止射流元件失效。可采取加大喷嘴宽度、改变劈形、净化泥浆、加大冲锤质量及活塞行程、加缓冲器等措施。  相似文献   

5.
深宽比、控制道对射流切换性能影响的试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
液动射流冲击器是解决深井、硬岩钻进难题的一种有效工具。但是,它存在核心部件易损坏、寿命低等问题。原因在于其内部结构设计不合理,尤其是喷嘴的过水断面设计不合理。解决的办法是增大喷嘴过水断面,而增大喷嘴过水断面势必会影响射流元件切换性能,故有必要进行研究。由于工作室内流体流动非常复杂,因此采用试验的方法。笔者研究了射流元件喷嘴深宽比、控制道对射流切换性能的影响。经试验得出,当深宽比增加,射流切换性能变好;控制道宽度的变化对射流切换性能没有显著影响。  相似文献   

6.
陈瑞  王磊 《煤矿机械》2006,27(3):400-401
从喷嘴的材质特性、磨料的特性、射流工作参数、加旋元件结构等方面对旋流磨料射流喷嘴磨损机理进行了分析和研究。结果表明:由于加旋元件的存在,不仅使射流结构带来质的变化,而且会给喷嘴的寿命带来影响。  相似文献   

7.
本文介绍了射流式冲击器推广应用过程中遇到的问题,运用SolidWorks软件对射流元件内部流场进行数值模拟和仿真分析。结果表明:元件喷咀为产生压力损失的主要部位,也是流速最高处,受到流体的冲蚀作用最强。分析结果与实验测试吻合,解决了以往只能依靠经验确定射流元件压力降的难题,促进了射流式冲击器的推广应用。  相似文献   

8.
液动射流冲击器冲锤受力具有不受围压影响能在深井工作的优点.而现有气动冲击器单次冲击功大但无法在深孔中钻进。为此研究一种新型气动射流冲击器,使之具有二者优点。由于气液物性不同,故新型气动射流冲击器的核心部件——气动射流元件的切换性能需进行研究。改变气动射流元件喷嘴宽度、劈型进行试验,研究其对射流切换性能的影响。结果是喷嘴宽度较小的凹劈元件易实现射流切换。  相似文献   

9.
射流元件是射流式液动锤的动力控制元件。其寿命的长短制约着射流式液动锤钻探技术的推广和应用。本文在分析其元件磨损机制的基础上。应用离子注入技术和爆炸喷涂技术对射流元件进行内表面处理。从而提高射流元件的使用寿命。  相似文献   

10.
喷嘴宽度对射流元件切换性能影响的模拟试验研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
液动射流式冲击器在实验室中进行深井模拟试验。其结果展现出了良好的应用前景,其可行性在实际应用中得到了验证。但与此同时。也出现了一些问题。原因之一是由于射流元件喷嘴过水断面较小造成的。解决的办法之一就是增大喷嘴宽度。而这种改变可能会影响射流的切换性能。为此有必要进行模拟试验。其结果是射流切换与喷嘴宽度有关,喷嘴宽度过大,射流切换反而无法实现,其只能在一定喷嘴宽度范围内存在。为了更多地增大喷嘴过水断面,需设计新的结构射流元件或其它类型的元件。  相似文献   

11.
冲击器射流元件内部流场CFD模拟仿真分析   总被引:4,自引:1,他引:3  
利用CFD数值模拟手段,对射流元件内部流场进行模拟,并对数据进行分析研究,得出结论为:在空载作用下,元件在一侧出流。赋予不同的主喷嘴流量,元件的属性各参量变化不大,可见,元件结构既定,元件射流附壁属性基本确定。该模拟仿真分析丰富了射流元件内部流动的理论研究,完善了参数设计,这对射流式冲击器的设计理念和理论研究有很好的指导意义。  相似文献   

12.
为了减弱射流式液动锤活塞回程撞击缸体的应力波对射流元件的破坏,延长射流元件的寿命,提出在缸体中设置碟簧缓冲结构来吸收冲锤回程的冲击能,并应用LS-DYNA显示动力学分析手段,对活塞回程进行仿真分析,探究碟簧缓冲对射流元件受力状态的影响,结果表明:采用碟簧缓冲结构,射流元件的最大应力可降低40%~57%,有效改善了射流元件的应力状态,在液动锤实际工作中具有可行性。  相似文献   

13.
介绍了采用非标准螺旋形加旋元件形成的锥形磨料射流,利用建立的锥形磨料射流试验系统进行了钻孔试验,由于加旋元件是锥形磨料射流的技术关键,因此钻孔试验重点考察了加旋元件的流槽头数、导程及中心孔对钻孔性能的影响。结果表明,为达到较理想的钻孔效果,流槽头数取双头为宜、合适的导程一般在16~20 mm 及中心孔直径要大于3 mm,但应小于5 mm。  相似文献   

14.
旋转锥形磨料射流钻孔性能的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
张东速  刘本立 《煤炭学报》2001,26(4):409-413
介绍了旋转锥形磨料射流的调制方法以及利用其进行钻孔的试验系统,分析了旋转锥形磨料射流钻孔的机理,研究了加旋元件结构参数及射流参数对钻孔性能的影响关系,结果表明:用旋转形磨料射流在普氏硬度f≈4的硬煤试块上进行钻孔,可以在喷头不旋转的情况下钻出深孔,其直径比喷嘴孔径大20-30倍,具有较好的钻孔性能。  相似文献   

15.
基于Matlab语言的射流式冲击器元件内部流场仿真计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用MATLAB语言及其主要工具Simulink对射流元件内部流场进行仿真计算,计算得出了元件的空载和带载状态下的各个出口的流体状态数值解,为冲击系统仿真奠定基础。  相似文献   

16.
喷嘴宽度对凹凸劈射流元件切换性能影响模拟试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
液动射流式冲击器在实验室进行深井模拟试验,其结果展现出了良好的应用潜景,其可行性在野外实验,生产中(如石油钻井,大陆科学深钻中)得到了验证,但与此同时,其在应用过程中也出现了一些问题,如射流冲击器的核心部件射流元件使用寿命不长,具体表现在喷嘴,凹劈,侧壁等破坏严重。  相似文献   

17.
水射流技术的研究进展和展望   总被引:7,自引:2,他引:5  
介绍了脉冲射流、空化射流和磨料射流产生和发展 ,分析了国内外研究和应用现状 ,展望了水射流技术的发展 ,对进一步研究水射流技术具有一定的指导意义。  相似文献   

18.
射流元件空蚀模拟试验研究及理论浅析   总被引:3,自引:0,他引:3  
在地热井、水文水井、石油及大陆科学等深钻应用射流式冲击器时发现,射流元件基板、盖板、底板侧壁等部位经常发生破坏。其破坏与多种因素有关,如喷嘴处的流速、工作室内的流态变化、脉冲、循环介质中的磨料(如极细的岩屑、被磨掉的如硬质合金或金刚石等钻头材质颗粒)、振动等有关。元件中是否存在空蚀一直存在争议,故有必要进行研究.  相似文献   

19.
谭成 《煤矿安全》2019,(9):133-135
基于射流控制的矿井主排水监控系统,其管路及阀门设备长时间运行存在射流管路漏气、射流供水压力不稳定等现象;针对矿井主排水监控系统射流控制程序处理这种状态的不稳定性及不可靠性,提出一种优化方法。南梁矿实际应用表明射流优化控制方法程序能稳定、可靠的适应射流装置的不稳定变化状态,提高了水泵运行效率和安全性。  相似文献   

20.
用射流泵进行煤层气的开采过程中,现有射流泵存在射流产生的负压较低,煤层气的吸入量不足等缺点,导致生产效率较低。针对此,首先基于环形射流原理,提出设计了一种新型孔式环形射流泵。并且基于FLUENT构建了该泵的数值分析模型,模拟结果显示,针对同一口井,孔式环形射流泵的开采效率要高于常规射流泵。  相似文献   

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