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相似文献
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1.
为了解梳棉机后上罩板与锡林间的隔距对生条结杂、短绒的影响,在一定的工艺设备条件下,纺制了不同的后上罩板与锡林间隔距的生条。通过对这些生条的质量测试可知:后上罩板与锡林隔距的大小对生条质量影响明显,隔距放大后,生条中棉结/杂质会降低,短绒会减少,生条质量得到改善;同时梳棉机整体落棉率有所增大。  相似文献   

2.
何远方 《国际纺织导报》2011,39(3):23-23,26,27
为了解后上罩板与锡林间的隔距对生条结杂短绒的影响,在一定的工艺设备、不同的后上罩板与锡林间隔距条件下,纺制了不同的生条.通过对这些生条的测试可知:后上罩板与锡林隔距的大小对生条质量影响明显,隔距放大后,生条中棉结、杂质降低,短绒减少,生条质量得到改善.  相似文献   

3.
选择了上罩板与锡林隔距、锡林速度、出条速度三个工艺参数来研究影响梳棉生条结杂短绒的因素。分别采用这些不同的工艺参数,纺制了不同纺纱工艺的生条。通过对生条的测试和分析可知:后上罩板与锡林隔距的大小对生条质量影响明显,隔距放大后,质量能得到改善。锡林转速对生条质量也影响明显,转速提高后,质量得到了改善;出条速度对生条质量有影响,速度提高后,质量发生了恶化。  相似文献   

4.
梳棉机工艺配置与生条短绒率关系的探讨   总被引:7,自引:7,他引:0  
探讨梳棉机工艺参数与生条短绒率的关系.分析了短流程清梳联中短绒率增加的原因,对短绒增加较多的FA221B型梳棉机的刺辊速度、刺辊与给棉板隔距、刺辊与分梳板隔距、刺辊与锡林隔距、锡林速度、盖板速度、锡林与活动盖板隔距、锡林与固定盖板隔距、出条速度进行了优化试验,优选出了较为合理的工艺参数,使生条短绒率下降了5.7个百分点,认为刺辊速度的增高和给棉板隔距的减小是短绒增加的主要原因.  相似文献   

5.
通过改变刺辊转速、刺辊与给棉板隔距、锡林与盖板隔距等工艺参数研究了PTT纤维的梳理工艺,探讨了不同梳理工艺对生条棉结数量、短绒率及纤维长度不匀率的影响。结果表明,纤维长度不匀率随梳理工艺变化而显著变化,锡林与盖板间隔距对生条棉结数量、短绒率及纤维长度不匀率的影响最大。  相似文献   

6.
为了解决梳棉机前后罩板状态影响盖板花量及生条质量的问题,详述梳棉机前后短轨及前后罩板的安装方法、检修更换前后罩板的要领以及注意事项。指出:正确安装前后短轨及前后罩板,确保其与锡林针面间隔距的准确性,及时维修或更换不合格罩板,控制好前罩板与道夫大罩壳的隔距、刺辊罩壳与后罩板的隔距,有利于梳棉生条质量和设备状态良好;梳棉机前后罩板处加装固定盖板以及棉网清洁器需要根据所纺原料确定。  相似文献   

7.
聚乳酸纤维梳理工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过改变刺辊、道夫速度及锡林与盖板隔距,研究了聚乳酸纤维梳理工艺,探讨了不同梳理工艺对生条棉结数量、短绒率及纤维长度不匀率的影响.试验结果表明:生条棉结数量受梳理工艺变化的影响最为显著,其中刺辊速度对生条棉结数量、短绒率及纤维长度不匀率的影响最大.  相似文献   

8.
倪士敏 《纺织器材》2014,41(6):42-46
为了提高生条质量,减少盖板落棉,分析了锡林与回转盖板的梳理原理,对比了标准盖板与非标准盖板对条干、棉结杂质及锡林—盖板隔距与质量的关系,探讨了降低盖板总高误差及锡林—盖板隔距变化的方法。指出:锡林—盖板隔距增大使生条结杂增多、短绒率降低,当隔距增大0.025mm时生条质量恶化,增大0.051mm时生条严重恶化;锡林—盖板隔距和刺辊工艺优化组合,生条棉结降低25.6%,短绒率降低0.65%、棉结降低35.5%,条干CV值降低0.07个百分点;隔距的准确性、稳定性关系到质量与节棉的双重效益;减小盖板针布总高误差及隔距差异,有利于设备更好地发挥工艺特性,取得质量和节棉双赢。  相似文献   

9.
就现代梳棉机盖板和锡林间独特的波浪形7点隔距工艺分别与准级、标准级配棉纺制的生条或细纱质量进行了探讨,认为波浪形7点隔距工艺对准级、标准级别和涤纶配棉纺纱能少许地减少短绒,降低棉结,提高生条和细纱质量。对传统梳棉机波浪形隔距工艺亦进行了探讨。  相似文献   

10.
梳棉机前棉网清洁器导板隔距设定的探讨   总被引:3,自引:2,他引:1  
研究梳棉机前棉网清洁器导板隔距对生条质量的影响情况。用Uster AFIS单纤维测试系统对不同前棉网清洁器导板隔距的生条质量进行了检测。结果显示,随着导板隔距的增大,生条中纤维的平均长度、短绒含量呈现比较明显的下降趋势,纤维的伸直度有所提高。导板隔距为2 mm时杂质含量最低,导板隔距为3mm时棉结去除较理想。总体看导板隔距为3 mm最有利于改善生条质量。  相似文献   

11.
棉网清洁器反齿导向盖板隔距和风量对生条质量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了研究棉网清洁器反齿导向盖板隔距大小和风量大小组合对生条质量的影响,采用Uster AFIS单纤维测试系统,对A186F梳棉机后罩板采用棉网清洁器的3档反齿导向盖板隔距和4档棉网清洁器风量,在不同组合条件下生产的生条质量进行了检测,检测结果显示,过大与过小的反齿导向盖板隔距对生条质量均有不利影响.在本试验条件下,以隔距采用0.43 mm并配合较大风量比较有利于生条质量的全面提高.  相似文献   

12.
546超早熟短季棉梳理工艺的优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
为探讨546超早熟短季棉的梳理工艺,利用正交试验的方法,通过调整锡林与刺辊线速比、锡林与盖板隔距、道夫转速3个工艺参数,探讨了不同梳理工艺对生条棉结、短绒率及杂质的影响程度,并进行理论分析.认为降低生条棉结、短绒率及杂质的较合理工艺为锡林与刺辊线速比1.83,锡林与盖板隔距0.18 mm、0.15 mm、0.15 mm、0.15 mm、0.18 mm,道夫转速19 r/min.在此工艺条件下,生奈的棉结为56粒/g,短绒率为14.6%,杂质为17粒/g.  相似文献   

13.
锡林刺辊速比与生条质量关系的试验探讨   总被引:5,自引:4,他引:1  
探讨梳棉机锡林刺辊速比对生条质量的影响.采用切断称重法和Uster AFIS单纤维测试仪对不同速比条件下所加工的生条进行了伸直度、棉结、杂质、长度及短绒的检测,结果显示:锡林与刺辊速比为1.19时较有利于生条中纤维的伸直;锡林与刺辊的速比为1.79和1.98时,较有利于棉结和杂质的去除;锡林与刺辊速比为2.55时,较有利于短绒的减少;在确保纤维正常分梳和转移的条件下,适当提高速比有利于产品质量的提高.总体上锡林与刺辊速比为1.79和1.98时,有利于生条质量的改善.  相似文献   

14.
梳棉机加装后固定盖板及棉网清洁器的研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
邵敬党 《纺织导报》2006,(12):54-56,58
文章对梳棉机加装后固定盖板及棉网清洁器的研究现状进行了较为详尽的分析探讨。梳棉机加装后固定盖板及棉网清洁器对生条和成纱质量是有利的,而且同时加装效果更佳;后固定盖板的隔距一般来说应与后罩板和锡林的隔距相关联,对于国产A系列梳棉机,后固定盖板隔距一般采用0.5~0.6mm;后固定盖板的根数一般为2~6根(以3~4根居多),不宜过多。  相似文献   

15.
本文就新型梳棉机盖板和锡林间独特的波浪形七点隔距工艺分别与准级,标准级和纯涤 等配棉纺制的生条或细纱质量关系进行了探讨,认为波浪形七点隔距工艺对准级,标准级别和化纤配棉纺纱,能减少短绒,降低棉结,提高生条和细纱质量。  相似文献   

16.
棉网清洁器吸风形式对生条质量的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究棉网清洁器吸风形式(单双侧吸风)对生条质量的影响,用USTER AFIS单纤维测试系统对棉网清洁器采用不同吸风形式所加工的生条进行了质量检测.结果表明:在风量相同条件下,单侧吸风形式所加工的生条短绒率、结杂等指标较好,总体质量好于双侧吸风形式,认为梳棉机后罩板处棉网清洁器以采用单侧吸风形式为宜.  相似文献   

17.
清梳联与传统清棉机-梳棉机的刺辊工艺有区别,贯彻“梳理转移适度,结杂短绒兼顾”的工艺原则,根据原棉短绒等纤维性能以及棉纱质量薄弱环节,通过试验,适度增大锡林:刺辊线速比、刺辊至给棉板隔距,控制生条短绒率和精纱短绒率,有利于提高棉纱强力、条干均匀度、稳定棉节。掌握管纱与筒纱品质关系,将优质筒纱为客户服务。  相似文献   

18.
一、前上罩板对盖板花的影响梳棉机前上罩板上口与锡林的隔距及其安装部位,对盖板花率及棉网质量有较大的影响。该隔距愈小,盖板花愈少,反之则多;但罩板隔距大到一定程度后,盖板花率变化不大;如图1所示。  相似文献   

19.
为了了解锡林速度对生条结杂短绒的影响,在一定的工艺设备条件下,纺制了不同锡林速度的生条,通过对这些生条的测试可知:锡林转速对生条质量影响明显,转速提高后,生条棉结、杂质有减少的趋势,生条中短绒数量也有降低的趋势,生条质量得到了改善。  相似文献   

20.
梳棉机锡林与活动盖板梳理区是梳棉机最细致、最有效的梳理区,排出的盖板花含有大量的棉结、杂质、短绒等.梳棉机盖板无论是正转还是反转,盖板花的质量均会影响生条质量和制成率.正常的盖板花含少量的束状纤维和大量的短绒、棉结及杂质,盖板间较长的搭接纤维较少.  相似文献   

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